馮毓華,周雙燕,汪軍
(1.大冶有色金屬股份有限公司銅綠山銅鐵礦,湖北大冶市435101;2.湖北中南勘察基礎工程有限公司,湖北武漢430081)
粘土改良的尾砂漿液在礦山帷幕注漿中的應用
馮毓華1,周雙燕2,汪軍2
(1.大冶有色金屬股份有限公司銅綠山銅鐵礦,湖北大冶市435101;2.湖北中南勘察基礎工程有限公司,湖北武漢430081)
在鯉泥湖銅鐵礦床防治水帷幕注漿工程中,為改善漿液的輸送性能,通過在水泥尾砂漿中添加粘土漿來改良漿液,并通過正交試驗確定了最佳配比。工程實踐表明,該施工技術解決了漿液輸送過程中堵管頻繁的現象,達到了縮短工期、節約成本的目的,實現了較好的注漿效果。
帷幕注漿;水泥尾砂漿;粘土;輸送性能;正交試驗;最佳配比
鯉泥湖銅鐵礦床屬水文地質條件復雜的巖溶充水礦床,礦坑主要充水圍巖為裂隙溶洞含水層,溶巖發育,富水性強。為了達到堵水、防治水的目的,確保礦山的安全開采,礦方委托湖北中南勘察基礎工程有限公司進行防治水帷幕注漿工程。
帷幕軸線全長1016m,共布置128個鉆孔,間距為8.0m,平均孔深365m,最深達465m,鉆探總進尺43405.00m,設計注漿量127649m3,設計灌注漿液為水泥尾砂漿。
由于場地的限制,制漿站(攪拌站)離注漿站之間的距離較遠(約550m),從制漿站制好的漿液送往注漿站(二次攪拌站)的過程中漿液沉淀過快,導致堵管頻繁,處理比較困難。經現場數據統計,平均堵管頻率為3次/50m3。此外,注漿不連續也會對注漿質量造成影響。因此應進行漿液改良。
現場注漿材料:
(1)注漿水泥為華新水泥廠出產的P.O32.5普通硅酸鹽水泥;
(2)注漿用的尾砂取自礦尾砂庫;
(3)水玻璃選用模數為2.4~3.0,濃度為30~45波美度。
所用水泥、水玻璃每批進場均有出廠合格證和檢驗分析報告,且水泥每500t送檢驗樣一次,均檢驗合格。
對實際使用的尾砂取樣檢測,檢測結果見表1。
根據檢測結果得到的粒徑級配累積曲線見圖1。

表1 尾礦砂檢測結果

圖1 顆粒級配累積曲線
采用內插法分別求出:d30=0.27,d10=0.07,d60/d10=0.6/0.07=8.57>5,/(d60×d10)=1.74。由此可見,所使用尾砂顆粒級配不均勻。由于尾砂顆粒級配不均勻,導致漿液的懸浮性差,造成漿液沉淀過快,堵管頻繁。因此應針對尾砂材料不適用進行漿液改良。
對于尾砂材料的不適用,提出3條解決對策:一是更換尾砂品種,從別處購買級配良好的尾砂;二是在水泥尾砂漿中添加粘土漿制成粘土砂漿;三是采用不易堵管的化學漿液。
若外購尾砂,需要定期對尾砂檢驗,并進行篩選,另一方面尾砂使用量大,購買會增加成本,購買價為13元/t,大概需要40000t尾砂,則需約520000元。化學漿液成本很高,材料加施工費約7000元/t,且配套的高壓泵一臺約250000元,經濟上不劃算。若添加粘土改良,只需在原有工藝上增加粘土攪拌系統,而添加粘土攪拌系統費用不超過50000元。綜合考慮上述因素,最終確定,在水泥尾砂漿中添加粘土漿制成粘土砂漿。
2.2.1 計算漿液配比
將礦方提供的粘土材料試樣送檢,測得粘土的比重為2.76。根據測得的粘土比重計算各種漿液配比見表2~表4。

表2 水泥粘土砂漿配比(粘土占5%)

表3 水泥粘土砂漿配比(粘土占10%)

表4 水泥粘土砂漿配比(粘土占15%)
2.2.2 正交試驗
在尾砂漿中添加粘土提高了漿液的懸浮性和流動性,但添加比例要綜合考慮沉淀速度、漿液擴散半徑多方面因素,經咨詢相關專家,并調查分析以往類似項目的施工經驗,最終確定以凝膠時間t作為考核指標進行正交試驗,在40min<t<60min的指標范圍確定最佳配比。正交試驗水平因素見表5。試驗結果見表6。

表5 正交試驗水平因素

表6 正交試驗
根據極差R的大小,因素重要程度的次序是B→A→C。
直觀的看,第2號試驗結果最好,凝膠時間為45.7min,其參數組合為A2B1C1。位級之和越小越好,可以看出,最好的參數組合是A1B1C1。從趨勢圖(圖2)上來看,各因素均有潛力可挖,但若繼續降低水固比和增加灰∶(砂粘)的濃度,會增加制漿難度和輸送難度,造成施工成本增加,因此對水固比和灰∶(砂粘)兩個因素繼續做對比試驗。接著對水固比均為0.6∶1,灰∶(砂粘)均為1∶1,粘土漿與漿液體積比分別為5%,10%的漿液做流動性對比試驗,發現粘土漿體積占10%的漿液更適合現場輸送要求。
通過對實驗過程及數據分析,認為方案2(A2B1C1)已經接近整體性能的最優化,考慮各因素的重要程度,選取最佳組合為B1A2C1,即:漿液水固比為0.6∶1;粘土漿與漿液體積比10%;灰∶(砂粘)為1∶1。

圖2 正交試驗趨勢分析
選好場地,配齊設備后現場搭建好粘土漿攪拌系統,包括修建粘土漿蓄漿池。
由于粘土粘性較尾砂大,普通攪拌機不能滿足要求。普通攪拌機攪拌好一桶粘土漿需要50min,而實際要求為30min。通過咨詢,從廣西探礦機械廠購回兩臺高速攪拌機,該攪拌機的特點是轉速高(750轉/min),漿液形成旋流,攪拌好一桶粘土漿只需20min左右,能滿足施工要求。
完善好粘土攪拌系統后,現場根據正交試驗確定的最佳級配改良漿液,注入水泥粘土砂漿。漿液改良后,堵管頻率降低明顯,由原來的輸送50m3漿液平均堵管3次變為幾乎不堵管,堵管頻繁的問題得到了較好的解決。
漿液改良后,解決了漿液輸送過程中堵管頻繁的問題,避免了注漿不連續對注漿質量造成的不利影響,保障了注漿效果。將從鉆孔內取出的結石體養護后送試驗室做抗壓強度試驗,結果均滿足設計要求,見表7。

表7 結石體抗壓強度試驗
(1)在水泥尾砂漿中添加粘土漿制成水泥粘土砂漿,解決了漿液輸送過程中堵管頻繁的問題,能大大縮短帷幕注漿施工工期,節約工程造價,取得了很好的社會效益和經濟效益。
(2)為了提高漿液的懸浮性,降低堵管率,在漿液改良過程中,漿液最佳配比(水固比、粘土漿占漿液的體積比、灰砂比等)的選擇應參考相似工程的經驗,并結合實際施工條件做試驗,同時要綜合考慮經濟性、可操作性等。
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2011-07-18)
馮毓華(1969-),男,湖北孝感人,工程師,主要從事礦山地質工作。