摘要:預應力砼管樁作為一種新型基礎,以其施工方便、承載力高、質量可靠等優點在房建工程、市政工程、港口工程中得到廣泛的應用。但預應力砼管樁在我省高速公路橋梁中尚未采用,現進行試點設計,取得成功數據后,再進行推廣應用。
關鍵詞:預應力砼管樁 高速公路 橋梁
1 工程概況
安徽某座高速公路橋梁,橋梁主要跨徑25米,共23跨,第14-18跨上部結構為25米現澆預應力砼箱梁結構,現選取第14-18號橋墩采用預應力砼管樁基礎。
2 預應力砼管樁基礎設計
2.1 場地工程地質條件
橋梁處場地為黃淮沖積平原,屬典型的沖積平原地貌,地面標高為39米左右,地下水位埋深為1.60~5.40m。土層除第①層為第四系全新填筑土外,其余土層均為第四系全新沖積層,地層中沒有大的孤石、障礙物及堅硬夾層,地層也沒有從松軟到堅硬的突變,可以用預應力砼管樁基礎。現將各層分述如下表:
2.2 試樁
2.2.1 試樁施工
通過計算,一根預應力砼管樁的豎直承載力為1900KN,極限承載力3800KN。在設計預應力砼管樁基礎前,先進行試樁,為設計預應力砼管樁基礎提供重要參考。試樁位于橋墩附近,試驗樁采用C80砼的預應力砼管樁,直徑選取600mm,臂厚130mm。通過試算,樁長17.5米,樁底位于中砂層。為避免施工過程中擠土效應過大,而造成施工困難,樁間距取3.5倍樁徑。該處主要地層為粉砂性土及粘土,因封底十字形樁靴更適用于穿越粉砂性土及粘土,并以此作為持力層的土層,本次試樁第一根樁采用十字樁靴。為了進行比較,第二根樁采用開口型樁靴。開口型樁靴特點是在沉樁過程中,樁身下部1/3-1/2樁長的內腔被土體充塞,內腔土塞為管樁提供了內側摩阻力。
打樁機械采用履帶式8.0t柴油錘,最終貫入度控制在3~5cm/10擊(達到這一貫入度時承載力可達到5000KN),施工時嚴格按打樁工藝流程施工。試樁施工工藝流程為:測放樁位→樁機就位→吊樁落位→樁段對中調直→打樁→接樁→再打樁→送樁→記錄整理等。施工時采用兩臺經緯儀觀測垂直度,在施工至最后階段在樁身畫上刻度,用水準儀觀測貫入度。接樁焊接采用二氧化碳保護焊,焊縫的質量主要通過外觀檢查。
第一根試樁最終貫入度為40mm/10擊,第二根樁最終貫入度為50mm/10擊,樁身保持垂直。兩根樁入土有效貫入深度均為15米,與最初估算的17.5米有一定差距,表明土的實際阻力以及承載力比原設計地質資料中的數據高。
2.2.2 檢測
試樁施工完成,開挖土方后,進行了破壞性靜載試驗。通過第一根樁的單樁豎向抗壓靜載試驗Q~S曲線可以看出,試樁加載至6000KN時,樁頂總沉降量為43.4mm,末級荷載作用下樁頂沉降量達到9.0mm,樁頂隨荷載沉降速率為0.0582mm/KN,從卸載回彈情況看,完全卸載后樁頂殘余沉降為36.45mm,最大回彈為6.94mm,回彈率為15.99%。以上情況表明,該樁受壓已達到破壞狀態,應取荷載值5500KN作為該試驗樁的單樁豎向抗壓極限承載力。通過第二根樁的單樁豎向抗壓靜載試驗Q~S曲線可以看出,試樁加載至6000KN時,樁頂總沉降量為47.21mm,末級荷載作用下樁頂沉降量達到10.62mm,樁頂隨荷載沉降速率為0.0212mm/KN,從卸載回彈情況看,完全卸載后樁頂殘余沉降為38.39mm,最大回彈為8.82mm,回彈率為18.68%。以上情況表明,該樁受壓已進入破壞狀態,應取末前級荷載值5500KN作為該試驗樁的單樁豎向抗壓極限承載力。
通過第一根樁的單樁水平靜載試驗Q~S曲線看,水平荷載加載至100KN時,力的作用點位移為3.37mm,末級荷載作用下位移為0.74mm,位移梯度為0.074mm/KN,從卸載回彈情況看,完全卸載后樁頂殘余位移為1.36mm,最大回彈為2.01mm,回彈率為59.64%。以上情況表明,該樁受水平荷載作用未進入破壞狀態,承載能力還有余量,可取最大荷載值100KN作為該試驗樁的單樁水平極限承載力。通過第二根樁的單樁水平靜載試驗Q~S曲線看,水平荷載加載至100KN時,力的作用點位移為4.4mm,末級荷載作用下位移為1.39mm,位移梯度為0.139mm/KN,從卸載回彈情況看,完全卸載后樁頂殘余位移為1.70mm,最大回彈為2.7mm,回彈率為61.36%。以上情況表明,該樁受水平荷載作用未進入破壞狀態,承載能力還有余量,可取最大荷載值100KN作為該試驗樁的單樁水平極限承載力。
通過這兩根試樁的施工及荷載試驗情況來看,預應力砼管樁是一種可靠的基礎形式,受力性能良好,可用作橋梁的基礎。對比這兩根樁的差異,這兩根樁之間存在的差別較小,表明在這里有無樁靴對預制管樁的施工及承載力影響較小。
2.3 基礎設計
原橋梁設計圖紙中,橋梁基礎采用四根直徑1.2米的樁基,每根樁基長33米,樁基頂承臺厚2米,承臺每邊比樁基寬0.5米。考慮到有無樁靴對預應力砼管樁影響較小,橋梁基礎改為采用預應力砼管樁作基礎后,采用開口型預應力砼管樁作基礎。根據試樁結果,樁長為15米時樁承載力可滿足承載力要求,因此確定設計樁長為15米,以貫入度控制為準,實行雙控。為了確保施工質量并考慮到廠家的施工能力,決定采用整根長15米的預應力砼管樁,不設接樁,這樣盡量避免因接樁質量不好而影響整個樁基的承載力。
基礎的平面布置為每個承臺根據橋梁的寬度采用9根樁(3X3)或12根樁(3X4)(如圖一、圖二)。因承臺內樁數相對較多,為防止樁之間因土的擠密而使樁施工困難,樁之間距離為3.5倍樁徑,樁群承載力合力點與其上部構件荷載作用的合力中心相重合。施工時先施工中間的樁基,后施工兩邊的柱基。樁頂進入承臺的長度為10cm,其余部分割除。
對承臺進行正截面抗彎強度的計算、抗剪強度的計算、沖剪和沖切驗算,根據計算結果對承臺進行配筋。承臺每邊比樁最外側寬50cm,承臺厚2米。因預制管樁沒有預埋鋼筋,為了使預應力砼管樁與承臺能夠有機地連接成一個整體,在切樁后在距樁端5米處先用鋼板封閉內孔,然后在里面放入小型鋼筋籠。然后對內孔澆筑混凝土,形成蕊柱。小型鋼筋籠上部伸入承臺里,使樁基與承臺連為一個整體(如圖三)。
2.4 預應力砼管樁的特點
在預應力砼管樁施工完以后,通過對部分樁基進行檢測進行了低應變樁身完整性檢測,其檢測結果均為1類樁,遠高于鉆孔灌注樁的1類樁的比率。并對抽取的3根工程樁進行堆載反力靜載試驗,所有樁基極限承載力均不小于3800KN。對兩組工程樁進行了水平靜載試驗,樁基的水平受力極限承載力均超過100KN,滿足單樁水平承載力的要求。在橋梁基礎施工結束后,橋梁進行了上部結構施工。因此預應力砼管樁可用于高速公路橋梁,但具有其自身的優缺點。
預應力砼管樁基礎的優點包括:①樁的單位面積承載力較高。由于應力砼管樁屬擠土樁,樁打入后其周圍的土層被擠密,樁底土承載力及樁側土阻力得到很大的提高,從而提高了樁基的承載力。②適用于水下施工,樁身砼的密度大,抗腐蝕性能強,施工工效高。③預應力砼管樁樁身質量易于保證和檢查。④施工工期短,同時場地整潔、施工文明程度高。
預應力砼管樁基礎的缺點包括:①受構造影響。因樁徑較小,無法用于獨立樁柱,在橋梁結構中只能適用于群樁基礎,因此橋墩必須有構造承臺。②對地質條件要求高。不易穿透較厚的堅硬地層,當堅硬地層下仍存在需穿過的軟弱層時,則需輔以其他施工措施,如采用預鉆孔(常用的引孔方法)等。不宜在地下障礙物或孤石較多的場地進行施工。③價格相對較高。預應力砼管樁相對鉆孔灌注樁單價較高,但在樁數較多的前提下,綜合價格可能比鉆孔灌注樁低。(4)受場地及運輸條件影響較大。預應力砼管樁施工場地要求相對平整。預應力砼管樁在工廠預制,需從較遠的地方運輸,所以要求交通方便,最好臨近干線公路或航道,以降低造價。
3 結論與建議
目前高速公路已通車,從目前狀況看,這座橋梁運行狀態良好。因此預應力砼管樁基礎可用于高速公路橋梁。通過省外其它地區的實踐也證明,在臨近航道的橋梁,對覆蓋層為軟土或一般土的橋梁,預應力砼管樁基礎在施工工期及工程造價等方面有明顯的優勢。在以后的高速公路橋梁工程中,應推廣這一新技術。
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