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短程硝化反硝化快速啟動(dòng)及穩(wěn)定運(yùn)行研究

2012-01-01 00:00:00周露郎建李橋
土木建筑與環(huán)境工程 2012年5期

摘 要:為了考察短程硝化反硝化的影響因素,對(duì)短程硝化反硝化快速啟動(dòng)和穩(wěn)定運(yùn)行的影響因素,采用實(shí)時(shí)控制手段研究。結(jié)果表明:通過DO和pH聯(lián)合實(shí)時(shí)控制,低DO條件下可以實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化快速啟動(dòng)。啟動(dòng)成功的短程硝化污泥,過度曝氣對(duì)NO2--N積累影響較大。合理控制曝氣時(shí)間,應(yīng)用實(shí)時(shí)控制策略,控制NH4+-N剛剛氧化完成時(shí)停止曝氣,可保證NH4+-N完全氧化,防止NO2--N進(jìn)一步氧化。實(shí)時(shí)控制可實(shí)現(xiàn)短程硝化,而且可以維持短程硝化穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:實(shí)時(shí)控制; 短程硝化反硝化;快速啟動(dòng);影響因素;穩(wěn)定運(yùn)行

中圖分類號(hào):X703.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):16744764(2012)05013204

傳統(tǒng)硝化工藝,也就是全程硝化工藝,是將NH4+-N完全氧化成NO3--N。但是,在生物脫氮的工藝中,硝化反應(yīng)過程將NO2--N 轉(zhuǎn)化為NO3--N,反硝化反應(yīng)過程從NO3--N 轉(zhuǎn)化為NO2--N,再進(jìn)一步還原為N2,這2個(gè)過程完全可以省略[12]。與傳統(tǒng)硝化反硝化反應(yīng)相比較,能耗低、污泥產(chǎn)率低、節(jié)省碳源等是短程硝化反硝化反應(yīng)的優(yōu)勢(shì)[35]。

短程硝化反硝化反應(yīng),無論是在經(jīng)濟(jì)上,還是在技術(shù)上都具有較高的可行性,尤其是在高氨氮濃度和低碳氮比的污水處理技術(shù)上[67]。成功實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化技術(shù)并被實(shí)際應(yīng)用的第1個(gè)工藝是SHARON (Single reactor system for High Ammonia Removal Over Nitrite process),但是,高溫、高氨氮濃度等運(yùn)行條件限制了其發(fā)展和應(yīng)用。目前,快速發(fā)展的水處理技術(shù),使研究人員找到了多種實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化反應(yīng)的方法[816],如:DO、抑制劑、運(yùn)行方式、污泥齡、pH值、溫度、基質(zhì)濃度以及負(fù)荷等。根據(jù)氧半飽和常數(shù)、污泥齡、活化能和抗毒性物質(zhì)的能力不同,篩洗淘汰硝化菌(NOB),累積亞硝化菌(AOB)。盡管如此,還是存在如何快速實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化、實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化后如何穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)性難題。

為了研究短程硝化反硝化的快速啟動(dòng)和穩(wěn)定運(yùn)行的影響因素,采用了低DO條件下實(shí)時(shí)控制的技術(shù)手段,為實(shí)際工程中短程硝化反硝化的快速啟動(dòng)以及保持穩(wěn)定運(yùn)行提供了借鑒。〖=D(〗 周 露,等:短程硝化反硝化快速啟動(dòng)及穩(wěn)定運(yùn)行研究〖=〗1 試驗(yàn)材料和方法

1.1 試驗(yàn)用水來源和水質(zhì)

試驗(yàn)原水取自重慶大學(xué)家屬區(qū)的生活污水,活性污泥取自唐家沱污水處理廠并進(jìn)行接種。生活污水的水質(zhì)情況見表1。

1.2 試驗(yàn)裝置和方法

試驗(yàn)采用上部圓柱形,下部為圓錐形的SBR反應(yīng)器,SBR反應(yīng)器采用有機(jī)玻璃材質(zhì)制成。SBR反應(yīng)器高為700 mm,直徑為200 mm,總的有效容積為12 L,每個(gè)周期末排水體積為2.5~3 L,充水比為0.2~0.25。在SBR反應(yīng)器壁側(cè)壁上設(shè)置一排間隔10 cm用于取樣和排水的取樣口。在反應(yīng)器的底部設(shè)有用于放空和排泥的放空管。在反應(yīng)器內(nèi)部下方設(shè)曝氣頭,曝氣量由反應(yīng)器外部的轉(zhuǎn)子流量計(jì)調(diào)節(jié)。pH、DO、ORP(氧化還原電位)探頭置于反應(yīng)器內(nèi)支架上,在線監(jiān)測(cè)pH、DO、ORP指標(biāo)的變化。整個(gè)試驗(yàn)期間溫度穩(wěn)定維持在30℃±1℃。試驗(yàn)裝置圖如圖1所示。

實(shí)驗(yàn)采用好氧/缺氧(O/A)的運(yùn)行方式,試驗(yàn)共運(yùn)行90 d,每天運(yùn)行3個(gè)周期,每周期為8 h,分別為瞬時(shí)進(jìn)水、好氧曝氣2 h、缺氧攪拌0.5 h(缺氧初期外加乙酸鈉作為碳源)、沉淀2 h、其余時(shí)間為排水和待機(jī)。好氧末期排放一定體積的混合液,控制系統(tǒng)的污泥齡在10~15 d,MLSS控制在2 800~3 200 mg/L。

1.3 檢測(cè)分析項(xiàng)目

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析

2.1 短程硝化反硝化的啟動(dòng)

2.1.1 短程硝化反硝化啟動(dòng)控制手段 通過對(duì)轉(zhuǎn)子流量計(jì)的控制,使得反應(yīng)器內(nèi)DO的平均值控制在0.5~0.7 mg/L,充分利用低DO條件下亞硝化細(xì)菌(AOB)的生長速度大于硝化細(xì)菌(NOB)的特點(diǎn),逐步實(shí)現(xiàn)AOB富集。同時(shí)保持反應(yīng)器水溫穩(wěn)定在30℃±1℃,通過低DO與溫度的協(xié)同作用,快速地啟動(dòng)短程硝化反硝化。

在氨氧化結(jié)束時(shí),pH曲線上出現(xiàn)“氨氮突躍點(diǎn)”;而在氨氮氧化接近結(jié)束的時(shí)侯,pH值會(huì)出現(xiàn)低谷—“氨谷”,即由下降曲線變?yōu)樯仙€。因此,可以利用在反應(yīng)器曝氣過程中pH曲線上的氨谷轉(zhuǎn)折點(diǎn)和DO曲線上的突躍點(diǎn)來控制反應(yīng)器的曝氣過程,反應(yīng)過程中SBR典型周期上的控制節(jié)點(diǎn)如圖2和圖3所示。

在低DO條件下(0.5~0.7 mg/L),AOB菌增速殖速率加快,通過這種增殖作用補(bǔ)償由低DO造成的代謝能力下降,使得AOB的氧化能力受到影響很小。同時(shí)NOB的增殖速率沒有變化,通過DO的控制,可導(dǎo)致NO2--N的大量積累。

在SBR反應(yīng)器的反應(yīng)過程中,pH曲線上“由下降變上升”拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí),表明氨氮氧化過程剛剛結(jié)束。在此拐點(diǎn)馬上停止曝氣,可防止曝氣過度DO升高導(dǎo)致NO2--N進(jìn)一步氧化為NO3--N。以pH值作為控制參數(shù)的實(shí)時(shí)控制,是快速啟動(dòng)和穩(wěn)定維持短程硝化反硝化的必要條件。因此通過實(shí)時(shí)控制的手段,可增強(qiáng)AOB在活性污泥菌群中的優(yōu)勢(shì),削弱NOB的的生長優(yōu)勢(shì),從而將NOB從SBR反應(yīng)器中逐漸淘汰,以盡可能短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化的快速啟動(dòng)。

2.1.2 短程硝化反硝化啟動(dòng)效果 將SBR反應(yīng)器的溫度維持在30 ℃±1 ℃,MLSS濃度維持為3 000 mg/L左右,通過轉(zhuǎn)子流量計(jì)控制曝氣量在30 L/h,對(duì)已經(jīng)具有良好硝化效果的成熟污泥進(jìn)行馴化,考察短程硝化反硝化啟動(dòng)效果。具體效果見圖4。

從圖4中可看出,SBR運(yùn)行了25 d左右,亞硝化積累率達(dá)到50%,從而進(jìn)入短程硝化。繼續(xù)采用2.1.1的控制方法,亞硝化積累率一直保持上升趨勢(shì)。在43 d的培養(yǎng)后,亞硝化率上升到85%并一直保持穩(wěn)定。此時(shí)SBR短程硝化已經(jīng)成功啟動(dòng)并且達(dá)到了穩(wěn)定狀態(tài),SBR系統(tǒng)曝氣結(jié)束后出水中硝酸鹽含量低于1.5 mg/L。

2.2 短程硝化反硝化的穩(wěn)定運(yùn)行

生物系統(tǒng)硝化過程中,AOB的反應(yīng)速度是整個(gè)反應(yīng)的限制步驟。短程硝化反硝化的控制方法,可以利用AOB和NOB這2類微生物動(dòng)力學(xué)參數(shù)的不同,實(shí)現(xiàn)AOB和NOB的優(yōu)先選擇。通常當(dāng)NH4+-N氧化為NO2--N時(shí),由NO2--N氧化為NO3--N的速度很快。采取控制溫度、pH值、投加抑制劑等控制方法,即使實(shí)現(xiàn)了NO2--N的啟動(dòng),短程硝化穩(wěn)定維持也比較困難。此時(shí)控制系統(tǒng)DO濃度是十分重要的。

2.2.1 短時(shí)過度曝氣對(duì)短程硝化的影響 當(dāng)短程硝化反硝化啟動(dòng)成功后,為考察曝氣量對(duì)短程硝化反硝化穩(wěn)定性的影響,將本文圖2和圖3中的控制點(diǎn)延后1 h,考察曝氣時(shí)間對(duì)短程硝化反硝化穩(wěn)定性影響效果,如圖5所示。

從圖5中可看出,在短時(shí)過度曝氣的過程中,隨著曝氣時(shí)間的增加NO2--N的積累率呈下降趨勢(shì),影響了短程硝化反硝化的穩(wěn)定性。SBR系統(tǒng)中活性污泥中仍然存在一定量的NOB,在過度曝氣的過程中,NOB有適宜的反應(yīng)條件和充足的底物,經(jīng)過5~7 d后NOB活性可以完全恢復(fù)。因此,活性污泥中AOB和NOB的菌群數(shù)量是一個(gè)動(dòng)態(tài)的變化過程,隨著外界條件的變化,AOB和NOB的菌群數(shù)量不斷發(fā)生變化,從而導(dǎo)致短程硝化和全程硝化過程的相互轉(zhuǎn)換的。

2.2.2 恢復(fù)實(shí)時(shí)控制策略后對(duì)短程硝化的影響 實(shí)驗(yàn)中重新應(yīng)用實(shí)時(shí)控制在上述過度曝氣的反應(yīng)系統(tǒng)中。一段時(shí)間后,將pH的“氨谷點(diǎn)”和DO的“突躍點(diǎn)”準(zhǔn)確控制,試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)全程硝化過程又轉(zhuǎn)化為短程硝化過程,如圖6所示。

從圖6中可以看出,在實(shí)時(shí)控制過程中,避免過度曝氣,控制適宜的DO濃度和適度的曝氣時(shí)間,在第5 d 后SBR系統(tǒng)中NO2--N累積率逐步穩(wěn)定升高,到第11 d后SBR系統(tǒng)完全恢復(fù)短程硝化。

采用實(shí)時(shí)控制策略,在氨氮?jiǎng)倓傃趸瓿蓵r(shí)停止曝氣,此時(shí)SBR系統(tǒng)中NO2--N累積率高,可保證氨氮完全氧化,同時(shí)防止NO2--N繼續(xù)氧化,這是短程硝化反硝化工藝可以穩(wěn)定維持的重要條件。合理控制曝氣時(shí)間、保持適宜的DO濃度對(duì)于短程硝化反硝化生物脫氮工藝起到至關(guān)重要的作用,短時(shí)過度曝氣會(huì)導(dǎo)致NOB活性提高,SBR工藝系統(tǒng)由短程硝化轉(zhuǎn)向全程硝化。

因此, 控制準(zhǔn)確的曝氣時(shí)間、實(shí)時(shí)控制DO的突躍點(diǎn)和pH的“氨谷點(diǎn)”,可使得SBR工藝系統(tǒng)恢復(fù)短程硝化反硝化,并可保持穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)時(shí)控制策略是實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化生物脫氮工藝穩(wěn)定性的重要手段。3 結(jié) 論

1)實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化快速啟動(dòng),可以通過對(duì)DO和pH實(shí)時(shí)控制,溫度與低DO的協(xié)同作用來實(shí)現(xiàn)。

2)在短時(shí)過度曝氣的過程中,經(jīng)過5 d~7 d后NOB活性可以完全恢復(fù)。隨著外界條件的變化,AOB和NOB的菌群數(shù)量不斷發(fā)生變化,從而導(dǎo)致短程硝化和全程硝化過程的相互轉(zhuǎn)換的。

3)采用實(shí)時(shí)控制策略,在氨氮?jiǎng)倓傃趸瓿蓵r(shí)就停止曝氣,可保證氨氮完全氧化,同時(shí)防止NO2--N繼續(xù)氧化,這是短程硝化反硝化工藝可以穩(wěn)定維持的重要條件。

4)控制準(zhǔn)確的曝氣時(shí)間、實(shí)時(shí)控制DO的突躍點(diǎn)和pH的“氨谷點(diǎn)”,可使得SBR工藝系統(tǒng)恢復(fù)短程硝化反硝化,并可保持穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)時(shí)控制策略是實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化生物脫氮工藝穩(wěn)定性的重要手段。

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