


摘 要:本文重點對我司剛建造交付的2艘50 000 DWT半潛船核心系統(tǒng)--排壓載系統(tǒng)的優(yōu)缺點進(jìn)行剖析,從而對排壓載系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),為以后建造半潛船提供一些參考性的意見。
關(guān)鍵詞:半潛船;排壓載系統(tǒng);剖析;優(yōu)化和改進(jìn)
Optimization and Improvement of Ballast and Deballast System for 50000DWT Semi-submersible Heavy Lift Vessel
PENG Xiuqing, WANG Yinhang
( CSSC Guangzhou Huangpu Shipbuilding Co., Ltd, Guangzhou 510715 )
Abstract: DThis paper introduces the advantages and disadvantages of ballast and deballast system for two 50000DWT Semi-submersible heavy lift vessels recently delivered by our company in order to optimize and improve ballast and deballast system.
Key words: Semi-submersible vessel; Ballast and deballast system; Analyse; Optimization and improvement
1 前言
50 000 DWT半潛船壓載系統(tǒng)是由泵壓載系統(tǒng)、壓載水艙注排水系統(tǒng)、壓載水艙空氣管系統(tǒng)(空壓機(jī)部分)、壓載水艙空氣管系統(tǒng)(透氣管部分)、液位遙測系統(tǒng)及裝載計算機(jī)系統(tǒng)集成的綜合系統(tǒng)。(全船82個壓載艙,分為2種壓載方式,,即泵壓載重力排壓載方式和重力壓載壓縮空氣排壓載方式。首部6個壓載艙和艉部3個壓載艙(包括浮箱)采用泵壓載方式,采用泵壓載方式能靈活調(diào)節(jié)船舶穩(wěn)性。主甲板以下73個艙采用壓縮空氣排壓載方式,能有效提高排壓載效率,兩種排壓載方式是其排壓載特性。關(guān)鍵壓載設(shè)備配置:壓載泵(前機(jī)艙1 000 msup3;/0.3 Mpax2臺、推進(jìn)機(jī)艙250 msup3;/0.25 Mpax2臺),排壓載空壓機(jī)(6 600 msup3;/Hx0.25 Mpax4臺),液位遙測系統(tǒng)2套,裝載計算機(jī)2套。排壓載空壓機(jī)可實現(xiàn)抽真空功能,能有效加速船舶下潛速度,保證船舶在4小時內(nèi)完成下潛和上浮過程。系統(tǒng)構(gòu)成龐大布置復(fù)雜,全船用于排壓載的空氣管超過10000 m,用于排壓載海水管超過1 000 m。82個壓載艙內(nèi)安裝了304個水位傳感器,同時配備了傳統(tǒng)測深管。液位傳感器通過自動化系統(tǒng)和裝載計算機(jī)相連,能實時監(jiān)控各壓載艙狀態(tài),包括艙內(nèi)水位高度,艙容等。
隨著7月份“祥瑞口”順利離港,為中遠(yuǎn)航運(yùn)建造的2艘50 000 DWT半潛船在歷經(jīng)4年后,終于圓滿交付。這4年的建造過程中,付出了艱辛的汗水,取得了豐碩的成果和收獲。同時也暴露了很多問題和不足,存在較大優(yōu)化空間,尤其是本船核心系統(tǒng)--排壓載系統(tǒng)。本文就對排壓載系統(tǒng)進(jìn)行剖析優(yōu)化和探討。
2 泵壓載系統(tǒng)
為了提高空放性能,保證裝載能力,半潛船通常設(shè)計了較多的壓載艙。為了裝載狀態(tài)中,能很好調(diào)節(jié)船舶的穩(wěn)性狀態(tài);以及航行過程中能很好的調(diào)節(jié)船的首尾吃水航態(tài),設(shè)置了泵壓載系統(tǒng)。
泵壓載系統(tǒng)在裝載過程中作用很大,為了保證裝載過程中船舶穩(wěn)性狀態(tài),特別是對于尾部浮箱及首部幾個位于主甲板上的壓載艙的加壓載,是只能通過泵壓載實現(xiàn)的,因為這幾個艙位于水線上,常規(guī)是無法實現(xiàn)水流自動壓載。泵壓載系統(tǒng)在航行過程中作用也很大,可以隨時調(diào)節(jié)航態(tài),而壓載水艙注排水系統(tǒng)和排壓載空氣管系統(tǒng)是無法實現(xiàn)此功能的。由此可見,泵壓載系統(tǒng)在半潛船上是一個不可缺的系統(tǒng)。
隨著壓載水管理條約的逐步實施,半潛船上也將安裝壓載水處理裝置,以滿足IMO對于壓載水的排出水處理基準(zhǔn)(D-2基準(zhǔn))的要求[1]。此設(shè)備將安裝在泵壓載系統(tǒng)管路上,通過遙控閥的控制,實現(xiàn)艙內(nèi)壓載水進(jìn)出皆經(jīng)過壓載水處理裝置處理。經(jīng)優(yōu)化方案見圖1。
3 液位遙測系統(tǒng)
3.1 設(shè)備選型
本船采購的傳感器形式是:帶有保護(hù)罩,保護(hù)罩有一個針孔,壓力通過保護(hù)罩上的針孔傳遞到觸片上。此形式船東意見特別大,因為本船的工作環(huán)境惡劣,壓載水里面含有泥沙等渣滓,易沉積在艙底堵塞傳感器,導(dǎo)致傳感器失效。為此通過做S型防堵塞壓力傳遞管、傳感器保護(hù)罩外增加傳遞膜片等改進(jìn)措施,以達(dá)到船東要求。
對于這種高精度的船舶,在訂貨時對傳感器精度提出要求外,還應(yīng)考慮傳感器工作環(huán)境,選擇適合的形式,針對液艙內(nèi)流體渣滓多的情況,要求傳感器的觸片保護(hù)罩孔足夠大或直接選用敞開式的傳感器。
3.2 傳感器的布置安裝
1)本船低位傳感器離測量管和吸入口太遠(yuǎn),容易因泥沙淤積造成傳感器失真,導(dǎo)致手動測量和遙測值差異大。后經(jīng)過改進(jìn),將其靠近吸口布置(注意:也不能太靠近吸口,避免吸口管排放出的水,沖擊傳感器,造成壓力波動),減少誤差。
2)中層壓載艙內(nèi)的液位遙測布置需要改進(jìn)。8.5m的中層壓載艙因為液位遙測的布置現(xiàn)場爬艙增加了很多檢修梯,增加了很大的工作量,對封艙造成了較大的麻煩。建議以后將中層壓載艙內(nèi)高位傳感器的電纜布置,改走到上層壓載艙側(cè)底部位,再至通道。同時,在高位傳感器頂部旁邊增加開孔,安裝單面座板和盲板作為安裝檢修孔,可以大大減少,中層壓載艙內(nèi)的檢修梯,減少工作量。
3)船東對于傳感器電纜的維護(hù)簡便性越來越重視。在設(shè)計時部分傳感器電纜經(jīng)過了油艙,船東極力反對。因為每次維修都需要駁油,維護(hù)起來很不方便。由此,我們將途經(jīng)油艙的傳感器電纜全改出來。今后設(shè)計應(yīng)引起重視,布置應(yīng)方便維護(hù)。
4)設(shè)計工作中,液位遙測電纜的貫穿件應(yīng)由電氣專業(yè)負(fù)責(zé),電纜走到哪,貫穿件就跟到哪,避免由其他專業(yè)將貫穿件布置了,讓電纜來就貫穿件,即浪費(fèi)電纜及浪費(fèi)人力,對于現(xiàn)場施工也很不利。
4 壓載水艙注排水系統(tǒng)
壓載注排水管路的順暢、可靠是決定半潛船排壓載系統(tǒng)的關(guān)鍵之一。本船排壓載系統(tǒng)是成功的,但是安裝維修還存在不足的地方。排壓載系統(tǒng)中,目前的遙控閥基本都安裝在通道旁的沉坑內(nèi),但是空間狹小,安裝,維護(hù),檢修都比較困難。接合建造的經(jīng)驗和教訓(xùn),可以做以下優(yōu)化。
1)取消沉坑,將遙控閥門改為浸沒式,布置到液艙內(nèi),降低施工難度,增加約1 000 m3壓載水,對總體是有利的。
2)取消膨脹節(jié),降低了管路破裂的危險性,同時降低了采購成本。
3)將機(jī)艙內(nèi)壓載管移至壓載艙,避免了由于管路破損造成對于機(jī)艙的威脅。
4)將底層每個壓載艙通海管改至臨艙,以便于滿艙時,閥壞了,可以檢修。見圖2。
5)有遙控閥所在的壓載艙的人孔蓋加大,以便于維修閥門。
6)通海閥改到靠近外板布置,通海管段變短,降低管路破裂的危險型。
7)取消了通海管的大小頭,減少施工的難度,減少焊縫數(shù)量降低了危險型,節(jié)省了成本。
8)驅(qū)動頭布置有通道外側(cè),管路夾層,人孔蓋所在的高度,節(jié)省了空間,與閥通過液壓管連接,便于維護(hù)和應(yīng)急操作。
9)底層壓載艙的壓載管路變底了,可以在吃水更底的情況下,就可以開始調(diào)壓載,提高了本船的可調(diào)性。
10)通過整體優(yōu)化,無需要可以經(jīng)過沉坑,使管路更順暢,降低了管材用量,降低了管路破裂的風(fēng)險。
11)取消了沉坑中艙底水系統(tǒng)管子及閥、浮球開關(guān)、照明燈、吊耳、梯子、人孔蓋、鋼格柵以及為沉坑配備的通風(fēng)機(jī),大大降低了施工量和成本,減少了報警點,降低了調(diào)試工作量。
5 排壓載空氣管系統(tǒng)
壓載水艙空氣管系統(tǒng)是船舶在4小時內(nèi)完成下潛和上浮的關(guān)鍵系統(tǒng),其成功在于做了不斷的優(yōu)化。
5.1 增加排壓載空氣管系統(tǒng)空氣總管高位報警和排放管泄放管
從1號船建造也暴露了一些不足。下潛時,煙囪頂會飛濺海水,發(fā)現(xiàn)海水來自于煙囪頂?shù)呐艢饪偣堋Mㄟ^分析找到了飛濺海水的原因:在排空壓載艙水后,釋放艙內(nèi)壓力時,將壓載時留存在排氣總管的海水吹到了煙囪頂。通過研究制定了2號船的優(yōu)化方案:在排氣總管上增加泄放管和常開的截止止回閥,及時將排氣總管的存水排走,保證排氣總管內(nèi)的干凈。通過以上的優(yōu)化,飛水得到了有效的抑制。2號下潛、上浮試驗時,未在煙囪頂發(fā)現(xiàn)海水。見圖3。
圖3 增加排氣泄放管示意圖
5.2 下潛程序中增加吹除程序
1號船交船以后,船東反映排壓載空氣管透氣效果不佳,存在水封。問題的出現(xiàn)主要存在以下原因:
①壓載艙內(nèi)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,減型孔不在一個高度,每距離2.4 m就高低錯開,而管路僅能布置在減型孔內(nèi),導(dǎo)致排壓載空氣管從船尾到船頭不能昂勢布置,而只能布置成S型,導(dǎo)致去每個艙的空氣管出現(xiàn)了很多存水彎;
②1 m集氣總管最低處沒有報警和泄放,導(dǎo)致管路的存水不能得到有效的排除。
針對以上問題,為集氣總管最低處增加了泄放管和報警,定時排放管路存水,避免存水阻礙了壓載艙空氣管與總管的連通,從而導(dǎo)致氣流不能順暢進(jìn)入壓載艙內(nèi),降低下潛、上浮的效率。
針對S型管路布置,在下潛程序中增加吹除程序。即在注水后,S型管路中會由水汽凝結(jié)存水形成水封,或由于未及時關(guān)閉通海閥,導(dǎo)致水進(jìn)入空氣管形成水封,導(dǎo)致氣流不順;因此在下潛程序中,增加吹除程序。 注水完畢后,關(guān)閉海底閥,往空氣管吹壓縮空氣,將海水吹回壓載艙內(nèi),然后再將空氣管切換與大氣連通,從而保證艙內(nèi)氣流的順暢。
5.3 增加排氣收集總管的設(shè)計
1)通過排氣收集管,降低了噪音,改善了工作環(huán)境;
2)將空氣匯集到總管排出,避免壓載艙在甲板上各自開孔,對總體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不利,同時降低了施工焊接量和施工難度,改善了施工環(huán)境;
3)通過排氣收集管上的遙控蝶閥還可以實現(xiàn)兩個艙之間壓縮空氣的相互利用,壓縮空氣達(dá)到了二次利用,提高壓縮空氣的利用率,提高排壓載的效率。是一種非常環(huán)保的設(shè)計。
5.4 在壓載艙回空壓機(jī)的管路上增加不銹鋼濾器
將濾器至空壓機(jī)的管路換成了316L不銹鋼,通過此優(yōu)化,改善了空壓機(jī)工作環(huán)境,避免了鐵銹等物體進(jìn)入損壞空壓機(jī)。降低了空壓機(jī)的故障率,對延長設(shè)備的使用壽命是很有利的。
5.5 “門”字型管路設(shè)計
在狹小空間內(nèi),“門”字型設(shè)計便于了眾多遙控閥和排氣總管的安裝,對比于18000DWT半潛船集氣總管的布置, 50000DWT上“門”字型設(shè)計,使遙控閥和管路都可以更容易拆檢維護(hù)。
5.6 增加百頁窗
在排壓載空壓機(jī)間靠煙囪壁,增加了3扇百葉窗,徹底解決了排壓載空壓機(jī)進(jìn)氣問題。
6 結(jié)束語
通過對本船排壓載系統(tǒng)的優(yōu)化和探討,即是對以往半潛船排壓載系統(tǒng)設(shè)計和建造經(jīng)驗的總結(jié),也是對今后半潛船排壓載系統(tǒng)設(shè)計的一種建設(shè)性的指導(dǎo)。以期對將來設(shè)計建造更合理,更可靠,更好用的半潛船,提供一定的幫助。
參考文獻(xiàn)
[1] 國際海事組織(IMO). 國際船舶壓載水和沉積物控制和管理公約 [S]. 2004