朱信華,劉全榮,井繼琛
(兗礦國宏化工有限責任公司,山東鄒城273512)
煤氣化作為潔凈煤技術的重要組成部分,具有龍頭地位。它將廉價的煤炭轉化成為清潔煤氣,既可用于生產化工產品,如合成氨、甲醇、二甲醚等,也可用于煤的直接與間接液化、聯合循環發電(IGCC)和以煤氣化為基礎的多聯產等領域。氣化爐是煤氣化的關鍵設備,準確測量和控制氣化爐的溫度,對確保產品品質及氣化爐安全、穩定、高效和長周期運行尤為重要。氣化爐測溫熱電偶在高溫、腐蝕、氧化、還原、急冷急熱、氧化-還原交變及某些強腐蝕性介質環境中使用時,其故障率相對較高,使用壽命相對較短。
a)保護管材料。國內目前制造氣化爐熱電偶使用的高溫陶瓷保護管中含有SiO2,Fe,Na,K等有害物質。按國內的JC/T509—1994熱電偶用熱保護管標準,氣密性標準在1.30kPa負壓下,10min內壓降小于0.3kPa即為合格。在1 300~1 450℃的高溫,6.5~8.7MPa的高壓下,該保護管中所含的SiO2在有還原性氣體H2和CO存在時,可還原出Si。Si附著在“B型熱電偶”含鉑的偶絲上后,可形成多種鉑的低熔點金屬間化合物,其中有一種是Pt5Si2,其熔點僅為830℃。這種化合物一旦形成,就會使“B型熱電偶絲”造成“氫脆”、“碳中毒”,而且會使熱電偶出現大幅度的漂移誤差,使之失去工藝操作的參考價值。
b)金屬過渡與陶瓷管的結合。氣化爐熱電偶的前部為高溫陶瓷保護管(熱膨脹系數約為7.3× 10-6),為了使之能安裝在耐高壓金屬制成的氣化爐爐體上,其后部必須有一個能和爐體法蘭密封結合在一起、由金屬制成的熱電偶法蘭(熱膨脹系數約為1.32×10-7)。將高溫陶瓷保護管和由金屬制成的熱電偶過渡保護管密封在一起,可防止合成氣中的H2和CO進入,這也是制造高溫高壓熱電偶的關鍵技術問題。
c)耐火層的剪切。熱電偶從氣化爐外壁,經殼體、隔熱層、三層耐火磚插入燃燒室,由于各耐火材料的熱膨脹系數不同,熱電偶經常因各耐火層熱膨脹量不同出現的“剪切力”而損壞。這種因爐體結構使熱電偶損壞的現象,己引起很多設計單位的重視。將熱電偶安裝孔設計成上下方向的橢圓形,熱電偶探頭部分與安裝孔壁之間留有5~8mm的間隙,可以減少“剪切力”的破壞。
d)爐渣影響。當水煤漿氣化爐正常運行時,熱電偶保護管已粘滿爐渣。爐渣一方面使保護管的強度降低,另一方面這些呈熔融狀態的“附著物”布滿保護管的表面,當出現氣化爐非正常開、停車時,由于“附著物”的熱膨脹系數與保護管不同,會使熱電偶保護管破碎而造成熱電偶損壞。
e)工藝操作。運行過程中非正常停車的次數及降溫操作不規范。
f)熱電偶的裝配安裝。組裝時未嚴格執行規程;密封件壓接用力過大造成密封件損壞失效,合成氣泄漏噴出;移動或存放不當使熱電偶損壞;熱電偶孔疏通不好,在安裝時與安裝孔中的凸起部分因擠壓使陶瓷保護管破碎。
氣化爐測溫熱電偶運行環境工況復雜,使用壽命較短。在高溫下,部分保護管外表已與爐渣等物質發生共晶反應,生成多種低共熔物質,其硬度較大,熱電偶安裝孔經常被爐渣堵死。為疏通熱電偶安裝孔,少數工廠投資十多萬元人民幣購買熱電偶孔疏通機,但使用效果不好,大多工廠還是動用鋼釬,一旦鋼釬打通,可以使用DN40mm鍍鋅管(各廠可根據實際情況使用)錘擊轉動疏通,直至孔徑滿足安裝要求。疏通難度極大,某廠曾經出現疏通一個熱電偶孔耗時7h的記錄。
采用具有沖擊力的工具應該可以提高熱電偶孔的疏通效率,前提是要保證氣化爐內具有一定的溫度(一般不低于800℃),疏通時不對爐內耐火磚造成傷害。經過對比,認為某公司生產的風鎬MO-4B體積小,質量輕,工廠儀表空氣壓力(0.45MPa)滿足要求,沖擊力可以人工掌握,比較適合該廠要求,工作氣源具體參數見表1所列。

表1 風鎬MO-4B技術參數
采用風鎬后,一般10min內將熱電偶疏通,大大縮短了疏通時間,減少了氣化爐投料前期的準備時間,減輕了勞動強度,提高了工作效率。
氣化爐熱電偶保護管在6.5~8.7MPa,1 300~1 450℃的高溫、高壓下,不僅要考慮材質問題,同時也應考慮密封防泄漏問題。除原始安裝外,使用單位在購買熱電偶備件時,一般不再購買與工藝連接的法蘭、密封接頭、接線盒,熱偶等廠家必須提供的瓷環、密封件,而是由使用者自行裝配。熱電偶引出線較細,一般為0.75mm,既要考慮與熱偶絲的絕緣,還要考慮密封對引線的損傷,一般采用柔性密封件。許多工廠都曾發生過氣化爐投料后升壓過程中,熱電偶因密封問題出現的泄漏現象,并且泄漏量逐漸增大,帶壓堵漏無法進行,被迫停車。該現象不僅影響到產量,還威脅到系統運行安全。
筆者對某一氣化爐高溫熱電偶生產廠家的熱電偶密封進行測繪分析,熱電偶信號引出端在密封接頭內完成密封,如圖1所示。密封接頭左端與工藝連接法蘭螺紋連接(外螺紋G15mm),右端(外螺紋M20mm×1.5mm)與密封壓緊接頭連接,如圖2所示。密封接頭左端與熱電偶法蘭連接,右側與壓緊接頭連接,密封接頭腔內分四段開孔,分別為φ4mm熱偶絲引線孔,φ5.5mm瓷環孔,φ5.5~10mm過渡孔,φ10mm瓷環及壓緊管段孔。
密封接頭過渡孔內安裝密封填料,如圖3所示。密封填料中間并列兩個φ1mm穿線管,穿線孔間距為φ1mm。在密封接頭內腔從左至右先后安裝瓷環1只、密封填料、壓緊管(內徑5.5mm,外徑略小于10mm)。壓緊管內放2只瓷環,瓷環直徑5mm,長度10mm,安裝時壓緊管伸出接頭內腔約2mm(若不能滿足,需重新加工),然后根據使用經驗旋緊壓緊接頭,密封壓緊接頭內外螺紋均為M20mm×1.5mm,接頭另一端安裝儀表接線盒。

圖1 熱電偶密封接頭

圖2 密封壓緊接頭

圖3 密封填料
從密封結構分析,造成泄漏的原因:a)瓷環、密封填料質量較差,在旋緊時壓碎,造成高壓合成氣吹出;b)壓緊管多次使用造成變形,長度減少,壓緊接頭旋到根部不能起到壓緊作用,致使填料周邊有空隙。一旦出現泄漏,會逐步將填料、瓷環吹凈,造成合成氣從φ4mm孔徑內噴出。該氣體溫度較高且為有毒、有害氣體,無法堵漏,氣化爐被迫停運。
筆者認為,防止熱電偶泄漏,若改變密封方式有一定難度,重點應放在泄漏時堵塞的研究上。首先考慮使用球閥,泄漏時可以關斷,球旋轉時可以切斷熱偶絲,但ANSI900LB球閥必須使用硬密封,體積較大,無形中也增加了熱電偶絲的長度,造價較高,球閥本身靜密封點較多,在高溫關斷后也會形成新的泄漏點。受到化工管路上的盲板、絲堵的啟發,對密封壓緊接頭進行重新加工,中間增加40mm×40mm×40mm方形延長段,如圖4所示。在方形體中心鉆孔攻絲,內螺紋為M12mm× 1.5mm,原壓緊接頭兩端內外螺紋不變。在正常運行時,防泄漏螺栓頂端旋至接近穿線孔位置,一旦發生泄漏,向內旋入,切斷熱偶絲,截斷氣體通路,控制泄漏量,避免停車事故。

圖4 防泄漏接頭
目前水煤漿氣化爐熱電偶的研制生產是一項世界性的技術難題,國內許多科研機構也在研發。希望在不久的將來,有更好的特殊材料應用于保護管制造,提高熱電偶的整體性能,延長使用時間,同時減輕勞動強度,節約企業費用。
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