DMG DMC635V加工中心,數控系統為西門子SINUMERIK 840D POWER LINE,在自動運行過程中,突然停止運行而轉到急停狀態,屏幕顯示如下報警信息:
27001 Axis SP1 error in a monitoring channel,code 3…44,value:NCK-296573690,drive-296 573509;
300911 Axis SP1 drive 6 error in one monitoring channel;
27023 Axis SP1 stop B triggered;
27024 Axis SP1 stop B triggered;
300508 Axis SP1 drive 6 zero mark monitoring of motor measuring system;
21612 Channel 1 axis S1/SP1 VDI signal“server enable”reset during motion;
25201 Axis SP1 drive fault。
其中25201報警是由于其他故障信號觸發而產生的,可以暫時不處理。
21612通道一軸SP1正在運動時,VDI信號“伺服使能”被復位,主軸如果正在高速旋轉,一般突然停機都會導致各模塊掉電的時間差,CPU(NCK-PLC)單元沒有停止的情況下,伺服驅動模塊連接電機的功率模塊先失電,而伺服驅動模塊連接CPU的控制模塊仍正常工作,該情況會導致CPU發出使能復位信號(VDI信號),而這時由于慣性主軸仍高速旋轉,所以往往21612不會是硬件損壞所致的嚴重報警,而是極短暫的電源缺失故障,重啟后一般能消失,因此該報警號也可暫不處理。
報警號27001顯示驅動軸實際位置信號值和通道位置監控值之間存在的差異(MD1305~MD1363)超出監控公差值的范圍(MD36905~MD36963)。對于這種報警,只要設定的機床數據未改動,啟動復位仍無法解決就該考慮是否為硬件損壞。但是,這個報警號涉及的硬件較多,幾乎涵蓋整個控制回路,因此可以同時結合其他的報警號來分析處理。
報警號27001出現后重啟系統,如果隨即出現27023、27024報警即可斷定存在硬件故障。伺服系統控制下的電機處于靜止狀態時,看上去是一動不動的,然而實際上是不斷運動著的。
原理如下:伺服系統驅動的動力電流流過電動機繞組而形成一個力矩,這個力矩使電動機有一個旋轉的趨勢并產生一個微小的動作,此時位置反饋系統檢測到這個動作,經過系統運算后發出一個反向的動作信號以補償這個微動過程,這樣就會產生一個與先前相反的運動趨勢。微動著的電動機要保持系統要求的靜止狀態,系統設計師要為這個微動設定一個范圍,也就是27023、27024報警號得以觸發的“安全靜止公差”,一旦超差,即觸發報警。
報警號300508是監控軸的零標志監控信號,一般是反饋信號弱、反饋回路受到電磁干擾、反饋回路硬件損壞等原因。如重啟后報警消除,那么多數是電磁干擾所致,后續要仔細檢查周圍用電環境,或加裝隔離穩壓電源(有源穩壓)來解決。
如重啟后報警消除不掉,那么多數是硬件原因,首先檢查編碼器光柵尺連接電纜是否老化或虛接,可以更換正品電纜(較便宜),如果有接近開關、BERO之類的檢測元件,最好先試著調近檢測間距,如果這些都已經確認沒有問題,那么,只剩下兩種可能:(1)611D驅動控制板損壞;(2)編碼器或光柵尺等檢測器件損壞了。611D驅動控制板可以通過交換法與其他軸交換,如果報警號跟著控制板走,那么購買相應型號控制板換上即可。如果報警信號仍然停留在原軸上,那么該換的就是反饋器件(編碼器或光柵尺等)了。
·使用西門子原裝的編碼器電纜(有更高的屏蔽等級)。
·檢測編碼器、編碼器電纜和屏蔽連接是否接觸不良或電纜是否斷開。
·檢測控制模塊(屏蔽連接)前板上面的螺釘。
·若使用齒輪編碼器,檢查齒輪和編碼器的間距。
·更換編碼器、編碼器電纜或控制模塊。
·檢查直流母線的金屬涂層。
·在使用BERO時,被監控的不是BERO信號而是零標記。
檢查控制模塊(屏蔽連接)前板上面的螺釘,是為了確保屏蔽接觸良好,保證屏蔽效果。檢查直流母線的金屬涂層,是為了保證直流母線接觸良好,使模塊供電穩定,不至于產生干擾或工作不穩定。
在使用BERO時被監控的不是BERO信號而是零標記。BERO信號就是零標志信號,檢查一下電氣圖紙,驅動模塊的BERO端子是不是連接一個開關,這個開關應該是軸的零位開關。
某臺磨床有一段時間經常出現21612報警,磨削中砂輪自動停止,消除報警后再啟動又正常。查找21612之前的報警為700113:砂輪轉速報警。用數字轉速表檢測,發現報警前瞬間檢測出來的砂輪轉速比程序中數值高出150r/m以上,因此可以判斷NC認為砂輪超速而停止砂輪軸。檢查原因為砂輪不平衡量過大,重新調整后故障消除。
二軸數控鉆銑床,Z2軸在加工中頻繁出現25050 Z2軸輪廓監控,21612通道2 Z2軸伺服使能運動過程中被復位報警,機床停止加工。
分析處理:手動狀態下操作,發現Z2軸向正方向移動一定距離,都會出現報警。報警后查看Z2軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z軸伺服驅動模塊X34報警燈亮。
因為Z1與Z2軸伺服系統采用相同的電機、伺服驅動模塊,所以對Z1軸與Z2軸進行觀察并比較。發現Z2軸電機實時電流參數MD1708在啟動后,馬上從百分之十幾變成40%以上,之后機床出現報警。而Z1軸則未出現該情況。打開Z2軸罩殼,發現Z2軸塞鐵未固定,造成Z2軸在往正方向移動時,塞鐵越卡越緊,以致Z2電機運轉過程中抗力過大,電機電流超過報警值,并復位Z2軸伺服驅動的伺服使能,機床停機。拆下損壞的塞鐵,修復并重新安裝,報警消失,故障排除。
二軸數控鉆銑床,Z2軸在加工中頻繁出現21612通道2 Z2軸伺服使能運動過程中被復位,25050 Z2軸輪廓監控報警,機床停止加工。復位后機床仍能正常加工,但過一段時間后同樣報警再次出現。
分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z軸伺服驅動模塊X34報警燈亮。因為Z1與Z2軸伺服系統采用相同的電機、伺服驅動模塊,所以在加工過程中對Z1軸與Z2軸進行觀察并比較。Z2軸與Z1軸相比有異常的聲響從滾珠絲杠兩端安裝軸承處傳出,而且用手觸摸Z2軸電機溫度也較高,查看Z2軸電機實時電流參數MD1708,明顯高出Z1軸,故懷疑Z2軸軸承損壞導致Z2電機運轉過程中抗力過大,電機電流超過報警值。將電機與滾珠絲杠脫離,空轉一段時間,電機電流、溫度正常,排除了伺服驅動和電機的問題。拆開Z2軸滾珠絲杠兩端的軸承,發現軸承已損壞,確定故障原因是軸承損壞造成電機運轉時負載加大,電流激增,超出數控系統設定的電機極限值。因此數控系統出現21612、25050報警并復位Z2軸伺服驅動的伺服使能,機床停機。該機床使用Z軸安裝的軸承是平面推力球軸承,一端三個,安裝人員在安裝時未針對其受力方向確定每個軸承的安裝方向,致使軸承受力不當,過早損壞。更換損壞的軸承后,重新操作機床,報警消失,故障排除。
5m立車的Z2軸在加工中頻繁出現21612 通道2 Z2軸伺服使能位移時被復位,300501 Z2驅動超出最大電流監控限制報警,機床停止加工,最后甚至出現開機即出現25201 Z2的伺服故障,機床無法正常工作。
分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z軸伺服驅動模塊X34報警燈亮。因為Z1與Z2軸伺服系統采用相同的電機和伺服驅動模塊,一般情況下,排除故障時遵循從簡單到復雜、從機械到電氣的原則,先更換了Z1和Z2的伺服驅動的控制模塊,但故障依舊??紤]到雖Z軸采用雙驅動模塊,但在模塊內部Z1、Z2的功率模塊是各自獨立的。拆下Z軸伺服驅動模塊,拆開外殼,發現Z2軸的功率模塊驅動板上有燒焦痕跡,而Z1軸則沒有。由于此Z軸伺服驅動功率模塊已過質保期,整個更換后,報警消失,故障排除。
二軸數控鉆銑床的Z2軸在加工中頻繁出現21612通道2 Z2軸伺服使能位移時被復位,300501 Z2驅動超出最大電流監控限制報警,機床停止加工,最后甚至出現開機即出現25201 Z2的伺服故障,機床無法正常工作。
分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z軸伺服驅動模塊X34報警燈亮。該情況與5m立車的故障情況一樣,排障方法同上,最終也發現Z2軸的功率模塊損壞。考慮之前拆下的5m立車上的Z軸伺服驅動的功率模塊與二軸數控鉆銑床Z軸伺服驅動的功率模塊為同一型號,而且都是雙驅動的一塊功率模塊損壞,其他完好,進行拼拆后,組合成一個完好的伺服雙驅動功率模塊。然后安裝,重新啟動機床,報警消失,操作機床,故障不再出現。
840D數控龍門銑床的21612軸1/sp移動時伺服使能被復位報警。經檢查,電機一切正常,但無法進行主軸定位,懷疑為主軸外置編碼器有問題,在PLC狀態里輸入DB80.DBX4.0由1改為0,不使用第二編碼器,機床一切正常。因此斷定第二編碼器或連接數據線有問題,更換新的第二編碼器后,機床能準確定位,且沒有任何報警,斷定為第二編碼器損壞。
(全文完)