李建會(huì),任志剛
(山西天澤集團(tuán)永豐化肥有限公司,山西晉城 048000)
山西天澤集團(tuán)永豐化肥有限公司是天澤煤化工集團(tuán)股份公司控股的子公司,成立于2006年7月,公司現(xiàn)有180kt/a合成氨,300kt/a大顆粒尿素,100kt/a聯(lián)醇等生產(chǎn)裝置,簡(jiǎn)稱為“18·30·10”項(xiàng)目。
2011年以來(lái),為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策,我公司本著建設(shè) “資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”企業(yè)的目的出發(fā),實(shí)施了一系列小改小革,又新增造氣入爐蒸汽自調(diào)閥,以達(dá)到節(jié)能降耗、減排增效的目的。
我公司造氣系統(tǒng)現(xiàn)有20臺(tái)DN2800錐形間歇式固定床煤氣發(fā)生爐,配套兩臺(tái)38t/h吹風(fēng)氣余熱鍋爐,合成氨系統(tǒng)所用蒸汽基本可以自給。在生產(chǎn)工藝方面采用了以下節(jié)能措施。
(1)采用造氣爐機(jī)電一體化自動(dòng)加焦裝置,用油壓微機(jī)自動(dòng)控制,可控制并調(diào)節(jié)氫氮比,達(dá)到節(jié)能、高產(chǎn)效果。
(2)增設(shè)吹風(fēng)氣回收裝置,回收吹風(fēng)氣的顯熱及燃燒熱,在余熱鍋爐內(nèi)副產(chǎn)中壓蒸汽。吹風(fēng)氣鍋爐增加自動(dòng)化吹灰裝置,提高鍋爐效率及產(chǎn)汽量。中壓蒸汽背壓發(fā)電后的低壓蒸汽送至造氣工段,實(shí)現(xiàn)能量的梯級(jí)利用。
(3)采用熱管技術(shù)回收上、下行煤氣的熱量,熱回收充分,副產(chǎn)過熱蒸汽量較大。
隨著系統(tǒng)不斷的挖潛節(jié)能改造及裝置產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大,蒸汽緊張成了制約生產(chǎn)的主要瓶頸。為摸清單爐蒸汽消耗量的動(dòng)態(tài)變化及其總量變化,使入爐蒸汽用量合理,達(dá)到低耗高產(chǎn),實(shí)現(xiàn)造氣入爐蒸汽自調(diào),我公司決定在造氣安裝4套入爐蒸汽自調(diào)系統(tǒng),摸清各爐子的使用情況和效果,為是否推廣使用拿出理論依據(jù)。
在半水煤氣生產(chǎn)過程中,煤氣爐在128s的一個(gè)工作循環(huán)中,分為吹風(fēng)、上吹、下吹、二次上吹、空氣吹凈等五個(gè)階段,因上吹和二次上吹時(shí)間較短,效果不明顯,故選擇在下吹的蒸汽管道上加裝入爐蒸汽自調(diào)閥,便于觀察使用效果。
我公司共有20臺(tái)煤氣爐,每5臺(tái)煤氣爐為一個(gè)系統(tǒng)(4開1備),共分為4個(gè)系統(tǒng)。隨產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大,16臺(tái)煤氣爐已不能滿足生產(chǎn)需要,需增開至18臺(tái)爐。若使用一臺(tái)風(fēng)機(jī)供5臺(tái)煤氣爐,有重風(fēng)現(xiàn)象,煤氣爐運(yùn)行不太穩(wěn)定。因此,我公司新增空氣管道改為每4臺(tái)爐一個(gè)系統(tǒng),共分為5個(gè)系統(tǒng),6臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)5開1備。我公司計(jì)劃在一個(gè)系統(tǒng)試用,即4#系統(tǒng)加裝蒸汽自調(diào)閥,數(shù)量選定為4套,即17#~20#爐。
河北科隆機(jī)電科技有限公司專為化肥造氣工段及后工段的節(jié)能、環(huán)保、技術(shù)改造提供解決方案,其調(diào)節(jié)閥采用液壓技術(shù),克服了氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥在造氣惡劣環(huán)境條件下,易損壞維修量大的缺點(diǎn),不需要另外增加動(dòng)力源。新一代液壓調(diào)節(jié)閥采用了線性化設(shè)計(jì),與流量計(jì)配合可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié)。其蒸汽自調(diào)技術(shù)在別的廠家已有成功先例,故由河北科隆科技有限公司負(fù)責(zé)液壓蒸汽調(diào)節(jié)閥和DCS控制系統(tǒng)程序的設(shè)計(jì)制作。我公司具體負(fù)責(zé)工藝安裝及聯(lián)合調(diào)試等。
該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2011年7~9月。
該項(xiàng)目安裝簡(jiǎn)單,調(diào)試方便快捷。蒸汽自調(diào)閥結(jié)構(gòu)緊湊合理,安裝方便快捷,不需要滅爐,不需專門的安裝隊(duì)伍。待油管、儀表線路預(yù)制完成后,只需停爐3h左右,便可完成安裝。隨后便可進(jìn)入調(diào)試階段,油壓閘閥升降速度可通過控制油缸上油壓差來(lái)調(diào)整閥門動(dòng)作的快慢,以達(dá)到合理供汽的目的。油缸動(dòng)作時(shí)間通過DCS系統(tǒng)進(jìn)行控制。
(1)閘板限位器設(shè)計(jì)高度為60mm,而我公司手動(dòng)調(diào)節(jié)閥在正常工作時(shí),閥門開度已調(diào)小到30~40mm。在此情況下,油壓蒸汽調(diào)節(jié)閥按原設(shè)計(jì)無(wú)法發(fā)揮作用,經(jīng)與河北科隆技術(shù)人員研究,現(xiàn)場(chǎng)將其定位高度改為25mm。
(2)閘閥動(dòng)作時(shí)間剛開始設(shè)定為下吹制氣的后20s時(shí)動(dòng)作,節(jié)能效果不明顯,后改為下吹制氣后28s開始動(dòng)作,節(jié)能效果較顯著。
(3)閘閥開始動(dòng)作后到行程終結(jié),完成時(shí)間剛開始為5s,現(xiàn)調(diào)整為10~12s,效果良好。
總的來(lái)說,該裝置安全系數(shù)高,調(diào)試無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。裝置下端有閘板限位器,以防在極端情況下油缸不動(dòng)作,或者閘板脫落時(shí),保證仍有一定流量的蒸汽入爐,以保證安全。同時(shí),該裝置拆裝方便快捷,省時(shí)省力。
(1)安裝調(diào)試完成后,運(yùn)行結(jié)果顯示,在其他工藝參數(shù)相同的前提下,操作幾乎不作任何調(diào)整,爐子運(yùn)行穩(wěn)定,每班每爐節(jié)約蒸汽約2t,節(jié)能效果非常明顯。
(2)經(jīng)過測(cè)試,單爐平均爐溫升高約18℃;吹風(fēng)時(shí)間減少2~3s,這樣,可延長(zhǎng)有效制氣時(shí)間。
增設(shè)入爐蒸汽自調(diào)系統(tǒng)與其他未增設(shè)入爐蒸汽自調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行比較如表1。

表1 安裝入爐蒸汽自調(diào)系統(tǒng)與其他爐運(yùn)行情況比較 t
從上表可以看出,安裝蒸汽自調(diào)閥的4#系統(tǒng),比未安裝該閥的3#系統(tǒng)平均每班每爐節(jié)約蒸汽2.32t。
該裝置投資省,安裝易,見效快,操作簡(jiǎn)單,調(diào)試方便。每爐每天節(jié)約蒸汽按6t,一年按300d,每噸蒸汽按100元計(jì),則每臺(tái)煤氣爐每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益18萬(wàn)元。投資回收期約2個(gè)月。
通過近兩個(gè)月的運(yùn)行及調(diào)試,使用液壓入爐蒸汽自調(diào)閥后,爐況穩(wěn)定,未見異常。從節(jié)能角度來(lái)看,利用閥門進(jìn)一步節(jié)能還有空間,如閥門限位器偏高,還可下調(diào)。
安裝調(diào)節(jié)閥后,爐況明顯好轉(zhuǎn),氣質(zhì)氣量較以前略有提高。
通過這次合作,充分表明造氣蒸汽自調(diào)技術(shù)在我公司的應(yīng)用是成功的,效果非常明顯。據(jù)此,我公司已準(zhǔn)備進(jìn)行第二期16臺(tái)爐改造,其中將運(yùn)用合作商的第四代產(chǎn)品4套,爭(zhēng)取為我集團(tuán)公司節(jié)能減排、降低成本發(fā)揮更好更大的作用。