劉年蘭
(1.廣東綠由工業棄置廢物回收處理有限公司,廣東 廣州 511466;2.廣東綠由環保科技股份有限公司,廣東 廣州 511450)
機械制造工業中,金屬切削加工使用大量乳化液作為潤滑劑和冷卻劑,乳化液經過一段時間使用后,就會變成廢水排出。乳化液中主要含有機油和表面活性劑,是用乳化油根據需要用水稀釋再加入乳化劑配制而成的。在機床切削使用的乳化液中為了提高乳化液的防銹性,還加入了亞硝酸鈉等成分。
基于本文所研究廢水的特殊性,若采用原工藝,則存在處理效率較低且成本過高的問題,因此需要研究適用的處理工藝,以使排放水的指標能符合公司內部的污水綜合處理系統。
本文研究的廢乳化液呈乳白色,上面覆蓋一層油質物,呈穩定狀態,pH值均呈中性,COD值約為32 600 mg/L,屬于高濃度有機廢水,需經過前端預處理方可進入公司的SBR系統。原有的廢乳液預處理工藝流程見圖1,經過研究表明,原預處理工藝不適用于本批廢液,因此亟待研發新的處理工藝。

圖1 原有的廢乳液預處理工藝流程
通過乳液的破乳試驗,待乳液分層后進行進一步的處理,油層進行回收利用,絮凝層可用于焚燒,澄清液進入SBR處理系統,經過該系統處理后達標排放。
2.1.1 試驗材料
試驗樣品為機械加工產生的廢乳液,為水包油(O/W)型。試驗材料為LY8和LY9(此兩種藥劑均為實驗室自配的復合藥劑);片堿。實驗器材為原子吸收分光光度計;多頭磁力攪拌器;精密電子天平;電熱恒溫干燥箱。
2.1.2 試驗方法
取200mL廢乳液于燒杯中,放于多頭磁力攪拌器上加熱,用溫度計測定溫度,加熱至設定的溫度時停止加熱,分別加入LY8、LY9,攪拌同時用秒表記錄攪拌時間,攪拌停止后,水浴冷卻至室溫,觀察絮凝現象。然后再將溶液用濾紙過濾,取濾出液測定水質指標。
通過該試驗表明,采用投加藥劑之前進行加熱,加熱的溫度控制在45℃左右即可,選擇PAC和稀硫酸進行破乳,加藥順序為LY8、LY9,隨后再進行中和反應。
2.2.1 試驗條件優化
通過破乳劑比例試驗、破乳劑用量試驗、攪拌時間試驗和破乳溫度試驗等確定出破乳試驗最佳條件為:LY8∶LY9=3.3∶1,其用量分別為2.0g/m3和0.6g/m3,攪拌時間為10min,破乳溫度為45℃。
2.2.2 正交試驗設計
在各條件優化實驗基礎上進行破乳的正交試驗,采用L9(34)正交表,取四因素三水平安排正交試驗見表1,正交試驗安排見表2,將污泥干重作為考察指標,試驗結果見表3。其中K1為因素A、B、C、D的第一水平所在的試驗中考察指標:污泥干重之和;K2為因素A、B、C、D的第二水平所在的試驗中考察指標:污泥干重之和;K3為因素A、B、C、D的第三水平所在的試驗中考察指標:污泥干重之和。

表1 正交試驗設計的四因素三水平
正交試驗結果的曲線見圖2。
從以上分析可以看出各因素對污泥干重的影響按大小次序是A>D>B>C;獲得最佳最佳破乳結果的處理方案是A3B3C1D2,即破乳溫度45℃,攪拌時間10min,LY82kg/m3,LY90.6kg/m3。正交試驗結果與優化試驗結果相一致。

圖2 各次試驗的濾出水COD值
破乳后的廢乳液分為3層,其中最上層為油層,可經提煉后回收利用;中間的浮渣通過打撈后,再進行壓濾,最后可采用焚燒進行處理,或者作為有機肥的原料;下層的清水由于各個指標都符合SBR工藝,可以進入綜合污水處理系統,進行進一步的無害化污水處理,并達標排放。

表2 正交試驗數據

表3 數據結果分析(濾出水COD)
原工藝為兩級單線反應,經試驗證明,混合液經過一級氣浮即可達到兩級氣浮的效果,因此不需經過兩級氣浮,節省了能耗,可將二級氣浮的設備用于一級氣浮的備用裝備,以提高工作效率,增加污水處理量。改造后的工藝流程見圖3。

圖3 改造后的工藝流程
所需藥劑量在10%的PAC5mL/200mL和6mL/200mL之間,即2.0kg/t的 LY8用量;LY9用量為0.6L/t;NaOH 用量為0.6kg/t;即:根據實驗室自配藥劑的構成以及現階段的藥劑市場價格,可以計算出處理1t廢乳化液的藥劑成本為4.99元。
機械加工中產生的廢乳液屬于高濃度有機廢水,具有較強的表面活性,如直接排放到自然水域,勢必對環境造成極大的負面影響。本文通過研究各種藥劑的投加比例以及反應的外界條件,從而確定破乳工藝,攻克了該種廢液前期處理的難點,為后續的進一步處理奠定了基礎。該處理工藝可以應用到廢乳液產生廠區內部,其投資小,環境和經濟效益顯著。
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