王 偉,王春義,李念臣
(1.華能濟寧運河發電有限公司,山東 濟寧 272003;2.山東電力研究院,山東 濟南 250002)
華能濟寧運河發電有限公司5號機為上海電機廠生產的QFSN-330-2型汽輪發電機,于2006年9月正式投產。自2007年8月份開始,5號發電機10號線棒溫度與其他線棒溫度相比溫差逐漸升高。2007-08-13,線圈溫差達到報警值10 ℃,其中定子10號槽線圈、10號出水管溫度最高,定子28號槽線圈、28號出水管溫度稍高。
經檢查發現,5號發電機定子10號槽上層線圈、28號槽上層線圈存在堵塞。因此決定對5號發電機停機并反沖洗。2007-08-17,5號發電機停機,對發電機內冷水系統進行了整體正反沖洗,沖洗壓力為0.3 MPa,每2 h正反交替一次,共進行了12 h。8月19日,5號發電機運行后,因沖洗效果不明顯。發電機限負荷運行。
2007-10-23T08:00,5號發電機停機,拆除5號發電機定子10號和28號槽上層線圈進出水絕緣引水管與總進出水管處的接頭,用高壓氮氣配合除鹽水對10號和28號槽上層線圈水路進行了反復吹掃、沖洗。吹掃前,10號和28號槽上層線圈水路水流量在0.1 MPa壓力下分別為3 300 ml/min和3 950 ml/min。至23:00,未吹出明顯異物。10月24日上午,提高氮氣壓力至0.8 MPa,配合除鹽水繼續進行反復吹掃、沖洗,從10號槽上層線圈吹出類似膠皮的螺旋狀異物2塊,28號槽上層線圈未吹出明顯異物。
吹出異物后,5號發電機定子10號、28號槽上層線圈水路水流量在0.1 MPa壓力下分別為4 100 ml/min和4 650 ml/min,經上海電機廠人員鑒定,認為水流量合格(出廠試驗時線圈水路水流量達3 600 ml/min即為合格)。
2007-10-31,10號槽線圈與其他線圈溫差為2.4 ℃,合格。2007-11-11T17:20,10號槽線圈與其他線圈溫差再次達到12 ℃,28號線棒與其他線圈溫差仍為4.8 ℃左右,與處理前無明顯變化。這說明10號和28號槽線圈還存在堵塞現象。因此5號機組只能采取降負荷方式運行。
2008-03-08,5號發電機大修,檢修人員更換了10號線棒。拆開10號線棒及鄰近線棒汽勵兩側絕緣引水管與總進出水管連接的接頭,用量杯法進行水流量試驗,控制水壓在0.1 MPa。用量杯測量10號線棒在60 s內流過的水流量,測試結果為2 900 ml和3 000 ml。同時用量杯法對新線棒進行水流量試驗,測試結果為5 900 ml和6 000 ml。對取出的10號線棒用10 kg壓力氮氣和水沖洗,無明顯污物吹出,只吹出部分碎末狀黑色物體。再次用量杯法做水流量試驗,試驗結果依然為3 000 ml,無明顯變化。
由于28號線棒溫差也較大,因此決定對28號線棒也進行流量試驗,同時對運行中正常的同為與出線引水管相連的37號線棒進行流量試驗,以進行結果比對。28號線棒的測量結果為3 200 ml和3 200 ml,37號線棒的測量結果為5 800 ml和5 850 ml。28號線棒溫差雖未超標,但比37號正常線棒以及新的備用線棒的水流量明顯偏低,說明28號線棒內同樣存在堵塞現象,因此決定對28號線棒進行沖洗處理。對28號線棒進行正向高壓氮氣與水沖洗,沖洗2次后,做水流量試驗,測量結果為3 600 ml。再對28號線棒進行反向高壓氮氣與水沖洗,沖洗2次后,做水流量試驗,測量結果為4 800 ml、4 600 ml和4 650 ml。對28號線棒進行高壓氮氣與水沖洗后,線棒流量有較大好轉,但仍未達到正常線棒流量值,且沖洗時無明顯污物吹出,僅有碎末狀黑色物體排出。后經多次沖洗后,水流量試驗沒有明顯增大,并且與正常線棒水流量標準相差較大,因此決定更換28號線棒。檢查拆下的28號線棒時發現,線棒勵側與進水管的接頭處有焊渣殘留,堵塞了部分線棒水路,導致28號線棒水流量低引起溫度升高。
2008-04-08T13:30,5號機組并列。
2008-04-10T07:30,5號機組達到滿負荷,10號和28號線棒與其他引線線棒溫差小于1.5 ℃,與溫度最低線棒溫差小于3 ℃,溫差合格,缺陷完全消除。
(1) 經檢查發現10號線棒內有異物,28號線棒端部管口也有一大塊焊瘤。這些異物嚴重影響了冷卻水的流量,是造成10號和28號線棒溫度異常的主要原因。
(2) 內冷水運行pH值長期低于6.8,加快了內冷水系統的銅腐蝕。由于水中銅含量偏高,又加快了線棒內氧化銅的沉積速度,促使了線棒棒溫度的升高。
(3) 線棒持續高溫運行,加劇了2根線棒惡化的趨勢。因為溫度越高,氧化銅的沉積速度越快。存有異物的10號和28號線棒,長期在較高溫度下運行,必然造成線棒內的氧化銅沉積量不斷增多。隨著線棒冷卻水通流量的減少,冷卻效果下降,線棒水溫再升高,溫度升高又加快了腐蝕,增大了沉積量,形成了一個惡性循環。
結合現場試驗和異常原因分析結果,可采取以下防范措施。
(1) 在內冷水系統上加裝一套超凈化裝置,解決內冷水pH值偏低問題。
(2) 內冷水系統應充氮運行,保持內冷水與大氣隔絕,以減少水中的氧和二氧化碳的含量,可以有效控制內冷水的水質,防止銅的腐蝕。
(3) 確認發電機線棒水流通暢,沒有異物,并對發電機線棒進行化學清洗和鍍膜。
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