蘇警鐘,李魯黔,王之雪
(青島海晶化工集團有限公司,山東 青島 266042)
由于中國乙烯資源匱乏,且主要集中在幾個大型企業,氧氯化裝置投資高等原因,中小企業發展乙烯法生產PVC受到較大制約,而西部地區擁有豐富的煤炭資源和能源優勢,電石原料易得,為電石法創造了極大的發展空間。這也是電石法PVC占中國PVC市場半壁江山的原因所在。就目前聚氯乙烯行業現狀看,與發達國家相比,中國存在生產技術較為落后、低端產品所占比例較高等劣勢,但也存在成本相對較低的優勢。因此,國內企業的競爭主要表現在電石法企業成本方面的博弈,要想取得競爭優勢,必須對成本構成情況進行分析。
在電石法生產PVC的原料成本組成中,電石成本占主導地位,為60%~70%,其次是氯氣和氫氣的消耗,占10%~20%。影響成本各因素與占總額的比例見表1。
由表1可以看出,在電石法PVC成本構成中,電石、氯化氫和制造成本3部分所占比例達到80%~90%,其他成本所占比例較小。

表1 國內電石法PVC成本情況 元/t,%
1.2.1 降低電石消耗的措施
生產1 000 kg聚氯乙烯樹脂,理論消耗電石1 272 kg。但是,在生產過程中,存在跑、冒、滴、漏和工藝缺陷,因此,不可避免地產生電石損耗。目前,由于各企業的管理水平、工藝技術水平不同,電石消耗也各不相同,一般為1 400~1 600 kg/t PVC。
(1)采購高性價比的電石。該集團在運輸成本方面沒有優勢可言,由于遠離電石廠家,環境空氣濕度較大,電石在貯運和使用過程中粉化現象嚴重,粉末率比西部地區高1%~2%,電石消耗提高12~30 kg/t PVC,只能通過縮短存放時間,加強管理來解決。雖然按照發氣量來衡量價格,但限于測量方法的局限性,發氣量往往不能反映出粉末量、矽鐵含量等影響發氣能力的因素。在無法降低運輸成本的情況下,仍然應盡量采購高發氣量的電石,以降低成本。
(2)減少乙炔損失。該集團控制發生溫度為85~ 90℃,冷卻塔、清凈塔、水封等廢液均回收到發生器循環利用,實現了密閉循環,減少了乙炔的溶解損失,同時盡量減少排渣次數。目前,該集團共有6臺發生器,以8 000 m3/h乙炔流量計,平均每臺發生器每班次最多排渣2次。
(3)變壓吸附回收氯乙烯。從分餾崗位低沸塔頂分離出的氣體經尾氣冷凝器冷凝后,其放空氣體中仍夾帶有約10%的氯乙烯,如果這部分氯乙烯被放空,會造成氯乙烯的浪費,且污染環境,還會對安全生產造成一定威脅。目前,國內常用的吸附工藝有活性炭吸附真空解吸或蒸汽正壓解吸工藝、膜法有機蒸氣回收法、活性炭纖維吸附法、變壓吸附法回收工藝等,回收氯乙烯的效果有所差別,其中,變壓吸附法氯乙烯回收率可達98%以上,放空氣體中的氯乙烯體積分數一般可達0.2%以下[2],是目前國內最流行的工藝。2006年6月,該集團投資240萬元建成變壓吸附回收裝置,經分析,尾氣排空乙炔和氯乙烯含量為零,乙炔和氯乙烯全部回收,從而降低了電石的消耗。
(4)采用密閉式投料等工藝。45 m3聚合釜單臺設計能力為1萬t/a,是依開蓋操作條件、10 h生產周期計算的,采用快開人孔是為了開蓋迅速,縮短人孔蓋啟、閉等輔助時間。采用密閉式投料工藝,在縮短聚合周期的同時,減少了氯乙烯損失。同時,通過提高樹脂的疏松性,使其中的殘留單體順利脫除。采用密閉式投料工藝后,若能夠進一步開發等溫水入料、冷凍水循環冷卻工藝,聚合周期可縮短到5.0~6.0 h,單臺設計能力可達1.7~2.0萬t/a。在降低電石損耗的同時,大大降低生產成本。
(5)塔式汽提回收殘留VC氣體。汽提分為釜式汽提和塔式汽提2種工藝。該集團采用塔式汽提工藝,可回收VC 3.6 kg/t PVC,VC按5 000元/t計算,生產1 t PVC,可降低生產成本18元。由于殘留VC氣體回收徹底,海晶牌PVC被確定為食品級聚氯乙烯,為企業贏得了效益。
1.2.2 降低氯化氫消耗的措施
(1)廢酸脫吸回收氯化氫。該集團采用傳統的合成法生產氯化氫,要求其純度不得低于94%,同時,采用廢酸脫吸工藝,將混合脫水、轉化后脫酸、各放酸口收集的濃酸進行脫吸處理,回收高純度氯化氫進行循環利用,同時,也實現了水洗系統的密閉循環,不僅減少了排放損失,也減少了對環境的污染。
(2)增添氯化氫倒吸裝置。在氯乙烯合成的過程中,需要定期抽翻觸媒,由于轉化器破損或在檢修維護等過程中,會有大量氯化氫排出,不僅不利于環保更增加消耗。2009年6月,該集團經過技改,增添氯化氫倒吸裝置,將在年度大修、局部檢修和轉化器抽翻過程中所排放的氯化氫氣體,進行倒抽排氣回收,不僅降低了成本也提高了工作效率。
安全環保是企業的命脈,也是最大的隱藏資本和效益體現。自2002年至今,該集團投資60萬元,建成有毒有害氣體監控系統,使所布設的49個監控點隨時隨地監控空氣中有毒有害氣體濃度,及時發現和處理安全隱患。2005年,對新上的2臺鍋爐安裝在線監測系統,實現對煙氣中二氧化硫、煙塵、氮氧化物等的24 h在線監測,并實現與青島市環保局聯網。2005年,又投資70萬元,建成企業性視頻監控系統,對企業五十多處關鍵部位進行視頻監控和錄像。
從操作、安全、設備維護、提高產品質量等方面可以提出很多連鎖。連鎖分工藝連鎖和電氣連鎖,工藝連鎖又分一級連鎖與二級連鎖,一級連鎖直接控制合成、乙炔的緊急停車;二級連鎖指不直接導致開停車的連鎖。在電石法聚氯乙烯生產中,氯乙烯合成是重中之重,該集團在此單元設立連鎖最多,而且全部為一級連鎖,降低了安全風險、避免了人為操作滯后的弊端。同時,該集團將各種指標進行分類,對影響質量和安全的重要指標定為A類,并在DCS對所有A類指標設立報警,保證了安全生產。
該集團實行安全工作首長責任制,各部門領導與公司簽定安全責任書;設定部門專職安全員;針對各種突發情況,編寫了應急處置方案;建立中央控制室,實現DCS聯網;每年進行全方位的應急演練和安全培訓。有了一定的投資和管理制度后,在企業范圍內實現 “人人皆是安全員”,“月月皆是安全月”的狀態,使安全成為習慣,也成為企業文化。
電石泥是電石法聚氯乙烯生產的產物,目前,其壓濾分離工藝月運行費用達到四十多萬元;分離后的偏堿性廢水全部回收利用,減少了廢水排放;分離的電石泥用于電石泥和粉煤灰蒸壓制磚。該項目年生產能力為8 000萬塊磚,每年可消化電石泥4萬t,粉煤灰10萬t,經濟效益和社會效益十分顯著。2006年,該集團與青島堿業聯姻,用電石泥替代石灰乳純堿,真正達到了廢物再利用,該項目獲得了青島市經貿委的大力支持。
2005年4月,將轉化器反應廢熱進行廢熱鍋爐回收改造,將轉化器產生的蒸汽和熱水匯集到廢熱鍋爐汽包內,然后通過密度差實現轉化器自身循環。改造后供水泵功率由240 kW降到13 kW。目前,當流量達到6 400 m3/h時,4臺廢熱鍋爐可實現2個臥式熱水槽自身蒸汽滿足升溫需求,節電效果相當明顯。汽包頂部釋放出來的蒸汽,用于合成和聚合熱水槽、聚合散熱器等升溫使用。該集團建成溴化鋰制冷系統,使合成廢熱得到全部回收,制得的7℃水用于聚合釜換熱,聚合平均周期比用循環水縮短約一百分鐘,提高了生產效率,保證聚合生產平穩運行。
在母液回收方面,該集團已具備處理45m3/h的能力。過濾后的母液水大部分送循環水系統,其余部分用于聚合釜噴淋和清理過濾器,在2006年的改造中,把部分母液水又用做汽提塔噴淋用水和汽提開停車沖洗水,實現了母液水循環利用和節約無離子水的目的。
[1]鄭石子.聚氯乙烯生產問答,北京:化學工業出版社,1986.
[2]孫熊杰,張兆龍.電石法氯乙烯粗餾尾氣回收工藝技術進展.中國氯堿,2004,(5):5-8.