摘要:大慶外圍地層硬度高、研磨性強,鉆井速度慢,為了鉆井提速,在寶一段地層采用俄羅斯鉆井研究院生產的TRM減速渦輪鉆具進行提速試驗,本文簡單介紹了TRM減速渦輪鉆具及參數,并對試驗結果進行了分析和效果對比。
關鍵詞:渦輪鉆具;提速;牙輪鉆頭;行星齒輪;鉆具組合
中圖分類號:TN850.3文獻標識碼:A
前蘇聯的井下動力鉆具使用最早,發展最快,技術也最高,前蘇聯70%以上鉆井工作量是用渦輪鉆具完成。從20世紀80年代,我國開始自主研發渦輪鉆具,國產渦輪鉆具的研制從無到有、從弱到強,但還存在一些不盡人意的地方。目前俄羅斯的渦輪鉆具已發展到減速器渦輪鉆具階段,西西伯利亞地區幾乎全部采用減速器渦輪鉆具鉆井,使用俄羅斯國產或進口的牙輪鉆頭。
由于渦輪鉆具的優越性,國內一些油田進行了渦輪鉆具的應用試驗,得到了一定的效果和經驗。大慶外圍地層硬度高、研磨性強,鉆井速度慢。為了增產提速,2010年大慶油田決定使用渦輪鉆具在方13井進行提速試驗。方13井是依-舒地塹方正斷陷北部凹陷大林子次凹的一口預探井,設計井深3800m,目的層位于達一段、新安村+烏云組、基巖潛山。三開鉆至2330m,機械鉆速4.7m/h,地層為寶一段粉砂巖及灰色砂質礫巖,該區深層地層傾角較大,地層傾角15.4°,寶一段及以下地層易發生井斜。甲方使用左邦公司提供的俄羅斯全俄鉆井研究院-鉆井工具有限公司生產的TRM減速渦輪鉆具,于2010年5月在三開寶一段地層實施了渦輪動力鉆具+SMD537X牙輪鉆頭提速試驗研究。
1 渦輪鉆具介紹
俄羅斯研制生產的TRM減速器渦輪鉆具采用一節或多節渦輪節,配置了充油密封保護行星齒輪減速器,減速器上下兩端連接開式支承節,高速渦輪(空轉轉速2000-3000r/min)與一級或二級減速器結合,下部通過彎接頭或短節與支承節相連,采用整體充油密封保護,形成一個整體密封的鉆具,增加了渦輪使用的可靠性。
TRM減速器渦輪鉆具的使用參數如表1所示。
2 渦輪鉆具使用情況
2.1 鉆頭
使用江漢鉆頭廠生產的SMD超高速馬達鉆頭。
規格:φ215.9牙輪鉆頭
型號:SMD537X
水眼:18*2+16*1
適應轉速:200-400rpm
2.2 鉆具組合
φ215.9mm牙輪鉆頭×0.43m+φ178mm減速器支撐節×6.18m+φ178mm渦輪鉆具×7.58m+φ178mmSUB(521/410)+φ165mm SUB(4A10/411)+φ165mmSUB止回閥(4A10/4A11)+φ214mmSTB×1.5m+φ159mm鉆鋌×9m+φ214mmSTB×1.5m+φ159mm鉆鋌×160m+φ159mm投入式止回閥+φ127mm加重鉆桿。
2.3 鉆進參數
表2 鉆進參數
2.4 試驗情況
渦輪鉆具自2010年5月10日13:00下第一支鉆頭至2010年5月17日起出第三只鉆頭結束試驗共計8天;試驗井段2330-2782.93m,累計進尺452.93m,純鉆88.45h,平均機械鉆速5.12 m/h,行程鉆速2.36 m/h,平均單只鉆頭進尺150.98m,平均單只鉆頭純鉆29.48h。渦輪累計使用時間108h。
(1)第一只牙輪鉆頭試驗情況
2010年5月10日10:00,配完渦輪鉆具在井口進行測試壓降,13:00配完雙螺扶鐘擺鉆具下鉆,20:30下至井底開泵循環,22:00渦輪鉆進,排量30l/s,先以30kN鉆壓鉆進0.5m,然后逐漸增加鉆壓優選參數,鉆壓80kN-90kN,鉆進扭矩3.5-4.5kN.m。經計算30L/s井底鉆頭轉速260轉/分,加轉盤轉速,最高轉速300轉/分左右。鉆進16m后螺扶進入新井眼,增大鉆壓至120kN,扭矩達到4.5-5.2kN.m。經過不斷優選參數,確定鉆壓110-130kN、轉速30轉/分、排量32L/s、泵壓13Mpa、扭矩4.5-5.5 kN.m。2010年5月12日3:00為確保鉆頭安全,決定起鉆檢查更換鉆頭。2010年5月12日13:00起完鉆,經檢查鉆頭牙齒齒高磨損3/8,2#輪軸承稍有松動,1#、3#軸承磨損較輕,外徑磨損0.2mm,磨損分析Y3Z3J0.2,判斷牙輪新度70%,仍可鉆進10h左右。渦輪地面檢測軸向、縱向間隙0.7mm,運轉正常。第一只牙輪鉆頭使用井段2330-2456.85m,累計進尺126.85m,純鉆24.4h,鉆速5.2m/h,巖性砂泥巖互層較多。測斜測深2440m井斜3.03°,渦輪使用時間30h。
(2)第二只牙輪鉆頭試驗情況
2010年5月12日14:00換新SMD537X牙輪鉆頭,繼續下雙鐘擺鉆具組合下鉆,22:00下至井底循環,23:30渦輪鉆進,轉速30轉/分,排量32l/s,泵壓14Mpa,扭矩4.5-5.5 kN.m。5月13日6:00井深2490m,井段2456-2490m,進尺34m,純鉆5.9h,鉆速5.2m/h,巖性為寶一段粉砂巖及泥質粉砂巖,鉆壓110-130kN。5月13日22:00扭矩波動較大4.5-8.5 kN.m,采用20 kN鉆壓摩銑井底,扭矩逐漸恢復平穩,繼續鉆進。5月14日6:00井深2593m,井段2456-2593m,進尺137m,純鉆25.5h,鉆速5.2m/h;之上5米鉆時較慢,平均20min/m,泥巖較多。5月14日14:00-16:00扭矩再次波動3次,在3.5-8.5 kN.m,后小鉆壓磨銑正常。5月15日12:00起鉆,經檢查鉆頭1#、2#輪卡死,2#輪牙齒磨去4/8,磨損分級Z6Y4J0.2,渦輪縱軸向間隙0.7mm。第二個牙輪鉆頭使用井段2456.85-2662.22m,進尺205.37m,純鉆40h,鉆速5.13 m/h,巖性灰色泥質粉砂巖。測斜2607m井斜3°,渦輪使用48h。
(3)第三只牙輪鉆頭試驗情況
5月15日13:00第三個SMD537X牙輪鉆頭+渦輪鉆具,繼續下雙鐘擺鉆具組合,22:00到底循環活動牙輪,鉆進0.5m,然后逐漸增加鉆壓正常鉆進。5月16日6:00井深2700m,使用井段2662.22-2700m,進尺37.78m,純鉆8h,鉆速4.87 m/h,巖性為砂泥巖互層,扭矩4.2-4.8 kN.m,鉆壓100-120 kN。5月17日17:00起出鉆頭軸承磨損正常,崩斷17個齒,無曠動現象,磨損分級Y4Z3J0.2;檢查渦輪軸向間隙1mm,磨損正常。第三個牙輪鉆頭使用井段2662.22-2782.93m,井深2782.93m,進尺120.71m,純鉆24.02h,鉆速5.03 m/h。測斜2768m井斜2.6°,呈下降趨勢,降斜效果較好,渦輪使用時間30h。
3 效果分析
3.1 試驗井段平均機械鉆速5.12m/h,與方正寶一段以下1000m同層位平均鉆速4.03 m/h相比,機械鉆速提高27%。
3.2 渦輪下井試驗前井斜3.5°,通過鉆進450m降斜至2.6°,在不犧牲鉆速的前提下,達到了控制井斜,保證井身的質量。
3.3 試驗井段2330-2782.93m,累計進尺452.93m,耗時8天,如果用常規轉盤鉆進,需兩只鉆頭,兩趟鉆,耗時7天,用渦輪比轉盤多用1天時間(根據方正地區寶一段以下牙輪使用情況統計,單只鉆頭平均進尺240m,平均機械鉆速4.03m/h)。
3.4 成本比較
用渦輪成本:鉆頭成本三只 SMD537,每只8萬,共24萬元,渦輪租金按每日0.5萬元計,8天共4萬元,兩項共28萬元。
常規轉盤鉆進成本:兩只HJT537GK鉆頭,每只6萬元,共12萬元。
用渦輪比常規轉盤鉆進成本增加=(28-12)+1天鉆井時間(1天日費)6.5萬元=22.5萬元。
4 結論與認識
4.1 從渦輪鉆具使用上看,鉆進中安全穩定,壽命長、承受鉆壓大,在適合層位利用其高轉速可以達到提速目的。
4.2 渦輪鉆具高速旋轉鉆井,能有效地降低井斜。
4.3 在此次試驗中,共使用了三只高轉速牙輪鉆頭,渦輪鉆具的高速旋轉降低了牙輪的壽命,致使鉆井成本增大,針對渦輪鉆具的轉速,還需使用與之匹配的鉆頭。
4.4 利用其壽命長、抗高溫的優勢,在縮短整體渦輪長度,增加彎支撐短接,可以在淺層水平井及深層水平井使用,達到一只渦輪鉆完水平段的目的。
參考文獻
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