劉 慶 ,徐楠楠 ,侯獻軍
(1.河南機電高等專科學校 汽車工程系,河南,453000;2.武漢理工大學 汽車工程學院,武漢 430070)
發動機排氣噪聲是摩托車的主要噪聲源,隨著摩托車的排放標準和噪聲標準變得日益嚴格,選擇合理的設計手段和方法來滿足法規要求就顯得尤為重要。為達到第三階段排放標準,催化轉化器已經成為摩托車的標準配置。根據摩托車的結構特點,催化器需要和消聲器集成為一體,即摩托車排氣凈化消聲器。這種一體化設計對消聲器提出了新的要求,因此,研究排氣凈化消聲系統對發動機動力性、經濟性及噪聲性能的影響十分重要[1]。
隨著計算機軟件技術的迅猛發展及其在工程中的廣泛應用,發動機性能仿真技術也得到了快速發展并日漸成熟,成為現代消聲器研究的主要平臺。本文利用GT-Power軟件完成了摩托車發動機排氣消聲系統與催化裝置的匹配研究[2]。
GT-power軟件以一維CFD計算為基礎,采用有限容積法進行模擬計算。它把發動機的各系統分為不同的功能模塊進行面向對象的編程,然后將這些通用的功能模塊以模板的形式存儲起來形成模板庫。該軟件的模板庫非常豐富,包括了流體元件、機械部件、分析工具和模擬過程控制等發動機全工況模擬所需的元件與工具。搭建發動機模型,僅需將相應的模板拷貝到建模區域中形成對象并予賦值,然后將對象連接進行有機集成,形成與發動機實際輸入與輸出關聯的發動機仿真程序[3][4]。
圖1為基于GT-Power平臺建立的某摩托車發動機仿真模型,該發動機的參數如表1所示。模型采用模塊化結構,包括系統邊界、進氣和排氣道、進排氣門、氣缸、缸體、空氣濾清器及噴油器等。

表1 某發動機的性能、結構參數
1.2.1 發動機扭矩的驗證
由圖2可以看出,仿真結果與實驗值吻合較好。在轉速為6 500 rpm時誤差達到最大值,此時實驗值為8.4 N·m,仿真結果為8.65 N·m,此時的誤差為2.9%,在誤差允許范圍內。
1.2.2 發動機功率的驗證
由圖3可以看出,仿真結果與實驗值同樣吻合較好。在轉速為7 500 rpm時誤差達到最大值,此時實驗值為6.75 kW,仿真結果為6.925 kW,此時的誤差為2.6%,在誤差允許范圍內。
可見,扭矩與功率的仿真結果與實驗結果的誤差都在允許范圍內,所以上述模型可以與消聲器模型進行耦合計算。
GT-Power軟件的GT-SUITE用戶界面內含有消聲器的前處理程序Muffler,Muffler采用圖形化設計,包含了消聲器的各種零部件數學模型,如殼體、直管、彎管、重疊管、多孔管、吸聲材料及隔板等。用戶可在圖形界面方便地建立消聲器復雜幾何形狀的三維網格,然后系統將此三維網格轉化為其內部格式的數據文件,并在GT-ISE中導入即可自動生成GT-power 軟件的模型[5,6]。
作者首先建立了原消聲器模型(圖4),然后在原消聲器模型上加入催化器對消聲器模型進行了改進 (圖5)。改進方式如下:在進管處加一根熱管(Φ36×45 mm), 第一腔內加催化器 (直徑×長度:Φ40×60mm;容積:75.36ml,目數:400cpsi)。
將GT-Power的插入損失和壓力損失功能模塊與發動機工作過程仿真模型、消聲器離散模型進行耦合,建立起消聲器性能分析的計算模型[6]。
尾管噪聲計算模型如圖6所示。該模型考慮了流體對噪聲的影響,流體噪聲設為80 dB(A)。模型使用了“AcoustExhMicrophone”模塊,該模塊相當于一個外置麥克風,能根據聲源特性將氣流的壓力波模擬成聲波。在計算插入損失時需將模型中的Muffler部分替換成與之長度相等的直管,計算得出尾管噪聲與帶消聲器的尾管噪聲求差值,即為插入損失。
壓力損失計算模型見圖7。通過兩個壓力傳感器(“SensorConn”模塊)分別將消聲器前后的壓力信號傳遞到累加器(“Sum”模塊)進行求差運算,得到壓力損失,并存儲到變量存儲器 (“RLTCreator”模塊)中。此處的壓力損失值是包括催化器在內的排氣系統熱端的壓力損失。
2.3.1 改進前后尾管噪聲和插入損失對比
尾管噪聲仿真分析表明,在整個轉速范圍內,帶催化器的消聲器尾管噪聲比原消聲器方案明顯降低,降幅約為 2.5 dB(A)(圖 8)。
由圖9可以看出,催化器的加入致使插入損失明顯增大,在最大功率點(對應9 000 rpm)時,消聲器的插入損失由 31.35 dB(A)上升至 40 dB(A),增幅達到 8.65 dB(A)。
2.3.2 壓力損失對比
壓力損失仿真分析表明,6 000 rpm以下壓力損失基本沒有變化;在6 000 rpm~7 500 rpm轉速范圍內,消聲器與催化器集成后的壓力損失略有下降;對于高于8 000 rpm的轉速范圍,帶催化器的消聲器壓力損失比原消聲器方案略有增加。但總地來說,壓力損失變化不大。
(1)作為計算機輔助工程 (CAE)軟件的GTPower可以很好的實現發動機和消聲器的耦合仿真,其具有的聲學分析模塊具有很好的預測性能,能夠實現消聲器的聲學性能分析及結構優化設計。
(2)增加了催化器之后的消聲器插入損失增加,尾管噪聲減小,在整個轉速范圍內尾管噪聲減小范圍為2~5 dB(A)。轉速在7 500 rpm以上時壓力損失增加,轉速在6 000 rpm~7 500 rpm之間時壓力損失基本減小,轉速在6 000 rpm以下時壓力損失基本不變。
(3)后處理系統已成為控制發動機排放的必然選擇,然而,受制于布置空間等外部因素,排放后處理系統的催化器部分往往宜采用與消聲器集成的方式。
[1]侯獻軍,潘洪健,彭輔明,等.滿足摩托車國Ⅲ排放標準的凈化技術研究[J].汽車科技,2010,(4).
[2]方華,李冰,鄭廣勇,等.排氣消聲器消聲性能仿真分析[J].小型內燃機與摩托車,2007,(6).
[3]顏伏伍,張云飛,劉志恩.摩托車排氣凈化消聲器的設計方法研究[J].小型內燃機與摩托車,2009,(10):25-29.
[4]田翠翠,侯獻軍,劉志恩,等.壁面吸聲材料對汽車排氣消聲器性能的影響[J].汽車科技,2008,(6).
[5]李冰,排氣消聲器消聲性能仿真分析[D].長春:吉林大學,2005.
[6]侯獻軍,劉慶,劉志恩.基于GT-Power的汽車排氣消聲器性能分析及改進[J].汽車技術,2009,(1):38-40.