李德钖

介紹變頻調速裝置在壓風機上的恒壓控制系統中的運用,系統采用變頻調速裝置后,有效實現了壓力恒定和節約能源。
PLC;變頻;環保;節能;恒壓
公司地面壓風機房現有6臺無錫壓縮機股份有限公司生產的L-20/6-X型往復活塞空氣壓縮機,配無錫聯合控設備有限公司生產的JJ18-132型自耦減壓起動箱,配電動機功功率為132KW。隨著礦井井下的用風情況的不斷變化,空氣壓縮機機組的出風量也不斷調節。以目前空氣壓縮機機組出風量主要靠開啟或關閉進風閥門來調節,但這種方式會引起供風管路和閥門的振動,而且在使用過程中還存在一些問題,最突出的是進風閥門易損壞,機組運行效率較低,電能損耗較大。
1.空氣壓縮機動行效率較低,電能損耗較大
往復活塞空氣壓縮機平時負荷不恒定,波動性較大,壓風量一般在40~75%之間波動(因關閉空氣壓縮機進風閥門運行時電機電流為170A左右),驅動空氣壓縮機電機的額定電流為262A,空氣壓縮機在這樣的情況下運行效率較低,而且電能損耗較大。
2.目前空氣壓縮機運行方式
改造前控制方式,如圖1所示:
由圖1可知,當壓力容器內壓力達到設定值上限時,壓力調節裝置通過A管所反映的壓力來關閉空氣壓縮機進風閥門,從而使空氣壓縮機空載運行,當壓力容器內壓力達到設定值下限時,壓力調節裝置也是通過A管所反映的壓力來開啟空氣壓縮機進風閥門,從而使空氣壓縮機滿載運行,這樣靠壓力調節裝置關閉、開啟進風閥門的方法,雖然很容易控制,但是在任何時間段空氣壓縮機都屬于高速動轉狀態,從而加劇機械磨損,且電能損耗較大。
3.改造方案
根據以上情況,公司在2009年的的設備改造中,購置了一臺AODA160KW變頻器對其井行改造,控制系統由主控制器(變頻器)、人機界面、PLC三大部分構成,人機界面與PLC之間采用數據通訊PS-232,主控制器與PLC之間采用數據通訊PS-485,主令控制器與PLC之間通訊采用I/O點及模擬信號控制。
如圖1中所示在空氣壓縮機出風管路A點處安裝一個壓力傳感器,然后壓力傳感器將壓力信號變換為5~20mA的電流信號傳送至PLC模擬信號端口,經PLC數據處理,再控制變頻器輸出頻率,控制電動機的轉速,使其空氣壓縮機出風管路達到恒壓輸出,保證礦井井對壓風的正常需要,同時人機界面與PLC監控顯示變頻器、壓力運行狀態。
改造后控制系統框圖,如圖2所示:
4.改造效果
節能:根據空氣壓縮機的運行的特性,空氣壓縮機的輸出風量與空氣壓縮機的轉速成正比,根據近半個多月的抄表觀察與工頻運行比較,變頻運行97度/小時,工頻運行103度/小時,變頻運行比工頻運行每小時少耗電6度,按全年運行5000小時計算,變頻運行電量大約是—97度?000小時=485000度,工頻運行電量大約是—103度?000小時=515000度,變頻運行全年比工頻運行節約30000度。
減少對空氣壓縮機的機械沖擊:加裝變頻器之后,空氣壓縮機在啟動過程中電動機從零頻率開始緩慢加速,經過幾十秒后達到設定頻率,由于電動機啟動電流小,轉速較低,大大降低機械設備的沖擊力,增強了系統的穩定性。
環保:自改用變頻器控制已來,采用壓力傳感器、PLC、變頻器直接調節輸出壓力,所以空氣壓縮機不用長期高速運行,降低機械磨損,維修周期延長,同時降低供風管路的震動和噪音,大大降低噪音污染。