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大唐寶雞熱電廠2號機(jī)凝結(jié)水氫電導(dǎo)率、鈉超標(biāo)原因分析

2012-04-29 09:38:26王志才
環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2012年9期
關(guān)鍵詞:凝汽器水質(zhì)分析

王志才

針對大唐寶雞熱電廠2號機(jī)凝結(jié)水氫電導(dǎo)率、鈉超標(biāo)問題進(jìn)行了分析,對可能引起水質(zhì)超標(biāo)的原因進(jìn)行了排查,確定引起本次凝結(jié)水水質(zhì)異常的原因為凝汽器出現(xiàn)微量滲漏,對于使用中水做為循環(huán)水的電廠,因中水水質(zhì)差,含鹽量高,在凝汽器出現(xiàn)微量滲漏時,凝結(jié)水無硬度,但氫電導(dǎo)率已經(jīng)出現(xiàn)明顯上升,對凝結(jié)水氫電導(dǎo)率變化做出正確分析,對監(jiān)督凝汽器是否存在泄漏有著重要的意義。

凝結(jié)水;氫電導(dǎo)率;鈉超標(biāo);凝汽器

1.現(xiàn)象分析

大唐寶雞熱電廠2號機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水采用二級除鹽水,鍋爐給水采用加氨和聯(lián)氨的AVT(R)處理,爐水采用磷酸鹽處理,該機(jī)組于2012年7月1日停運,停運后采用熱爐放水余熱烘干法進(jìn)行保養(yǎng),在停運期間,對2號機(jī)凝汽器內(nèi)的補(bǔ)水噴嘴進(jìn)行了全霧化改造,2012年8月24日2號機(jī)組啟動后,投運在線化學(xué)儀表,發(fā)現(xiàn)2號凝結(jié)水氫電導(dǎo)率超標(biāo),凝結(jié)水鈉離子含量超標(biāo)。

大唐寶雞熱電廠2號機(jī)組自8月24日2號機(jī)組啟動后,凝結(jié)水、給水、爐水、蒸汽主要水汽分析指標(biāo)如下表1

由上述2號機(jī)組水汽分析的數(shù)據(jù)初步分析:引起2號機(jī)組水汽品質(zhì)惡化的主要原因為凝結(jié)水水質(zhì)惡化,引起給水水質(zhì)差,導(dǎo)致爐水水質(zhì)差,對2號爐加大排污后,蒸汽品質(zhì)維持在合格范圍。

2號機(jī)凝結(jié)水水質(zhì)超標(biāo)主要反映在氫電導(dǎo)率超標(biāo)嚴(yán)重,達(dá)到水質(zhì)異常三級處理值。

2.影響凝結(jié)水氫電導(dǎo)率的因素分析

在水汽系統(tǒng)中,造成氫電導(dǎo)率超標(biāo)的主要因素有如下幾點:

水中陰離子含量高。水汽樣品中,陰離子含量越高,氫電導(dǎo)率越大,同時對熱力設(shè)備的腐蝕和危害程度也越大,表2~3表示的是水汽樣品中氯離子、硫酸根含量與氫電導(dǎo)率的關(guān)系

表2氯離子與氫電導(dǎo)率的關(guān)系(25℃,無其它陰離子)

水汽樣品中總有機(jī)碳含量高。水汽樣品中總有機(jī)碳是綜合反映水汽中有機(jī)物含量的指標(biāo)。有機(jī)物在熱力設(shè)備高溫高壓的條件下,會逐漸分解產(chǎn)生低分子有機(jī)物(HCOOH、CH3COOH)和二氧化碳,并與水汽中的氨反應(yīng)生成HCOONH4、CH3COONH4、(NH4)2CO3等。當(dāng)含有低分子有機(jī)物的水汽樣品經(jīng)過氫型強(qiáng)酸陽離子交換樹脂時,會發(fā)生下述反應(yīng):

HCOONH4+RH=RNH4+HCOOH

CH3COONH4+RH=RNH4+CH3COOH

(NH4)2CO3+2RH=2RNH4+H2CO3

水汽樣品中總有機(jī)碳含量越高,氫電導(dǎo)率越大,同時對熱力設(shè)備的腐蝕和危害程度也越大。

水汽樣品中的有可溶性氣體。水汽樣品中的可溶性氣體主要是二氧化碳和氧氣。水汽系統(tǒng)中可溶性氣體的主要來源一方面是從凝汽器負(fù)壓系統(tǒng)漏入到凝結(jié)水中,另一方面是隨機(jī)組補(bǔ)充水帶入到凝結(jié)水中。

二氧化碳會與水汽中的氨反應(yīng)生成(NH4)2CO3,其對氫電導(dǎo)率的影響如上文所示。表4表示的是水汽樣品中二氧化碳濃度與氫電導(dǎo)率的關(guān)系。

表4二氧化碳濃度與氫電導(dǎo)率的關(guān)系(無其他陰離子25℃)

同時,水汽中的氧氣以及碳酸還可能在離子交換柱內(nèi)形成氣泡。氣泡不僅會使水樣在流經(jīng)氫型強(qiáng)酸陽離子交換樹脂時發(fā)生偏流和短路,使部分樹脂得不到有效的沖洗,這些樹脂再生時殘留的酸會緩慢擴(kuò)散釋放,并使得測量結(jié)果偏高,影響氫電導(dǎo)率的測量準(zhǔn)確性;同時氣泡在交換柱內(nèi)會發(fā)生移動,并導(dǎo)致樹脂在交換柱內(nèi)發(fā)生亂層現(xiàn)象,這樣很有可能使得交換柱下部的失效樹脂移動到上部而發(fā)生逆交換,并使得測量結(jié)果偏高,影響氫電導(dǎo)率的測量準(zhǔn)確性。

3.號機(jī)凝結(jié)水氫電導(dǎo)率、鈉超標(biāo)的原因分析排查

在線凝結(jié)水氫電導(dǎo)率表前的氫離子交換柱失效,在線儀表分析不準(zhǔn)確,造成誤判斷。測量電導(dǎo)率前對水樣進(jìn)行氫離子交換的目的是消除水樣中氨的干擾,如果樹脂一旦失效,氨離子穿透交換層,水樣的電導(dǎo)率會出現(xiàn)大幅度上升(很快超過1.0uS/cm),8月26日、27日兩天,對2號凝結(jié)水氫電導(dǎo)率表前的氫離子交換柱樹脂進(jìn)行了更換,同時將2號機(jī)飽和蒸汽電導(dǎo)率表換至測定2號凝結(jié)水氫電導(dǎo)率,觀察2號機(jī)凝結(jié)水氫電導(dǎo)率測定數(shù)據(jù)無變化,排除了上述原因。

2號機(jī)回收至凝汽器的各類疏水水質(zhì)差,影響了2號凝結(jié)水水質(zhì)。發(fā)電部檢查生水加熱器疏水、廠內(nèi)采暖加熱器疏水、鍋爐暖風(fēng)器至凝汽器疏水門關(guān)閉嚴(yán)密,并關(guān)閉了2號機(jī)全廠疏水、熱網(wǎng)抽汽逆止閥后疏水,觀察4小時后對發(fā)現(xiàn)對凝結(jié)水氫導(dǎo)無影響。

2號機(jī)凝補(bǔ)水箱水質(zhì)差,塑料密封球老化,防腐層破損,污染除鹽水,影響了凝結(jié)水水質(zhì)。8月28日對2號機(jī)凝補(bǔ)水箱進(jìn)行了就地取樣分析,發(fā)現(xiàn)凝補(bǔ)水箱水鈉含量偏高,為35 g/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過除鹽水中鈉含量,解列2號機(jī)凝補(bǔ)水箱,29日取樣分析,鈉含量明顯增加,判斷為塑料密封球老化,釋放出鈉離子和其他陰離子污染水質(zhì),打開補(bǔ)水箱檢查發(fā)現(xiàn)防腐層破損,部分塑料密封球發(fā)黃,徹底解列2號機(jī)凝補(bǔ)水箱,改為將除鹽水直接補(bǔ)至2號機(jī)凝汽器,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水氫電導(dǎo)率和鈉的分析數(shù)據(jù)并沒有明顯下降趨勢,判斷為凝結(jié)水水質(zhì)異常并不完全是塑料密封球老化引起。

2號機(jī)組凝汽器真空低,空氣中二氧化碳漏入影響水質(zhì)。凝汽器真空系統(tǒng)不嚴(yán)密漏入空氣也會影響凝結(jié)水電導(dǎo)率,空氣中主要含有氧氣、二氧化碳及氣體氣體,而凝汽器具有除氧效果,漏入空氣中的氧氣被排出,一部分二氧化碳與凝結(jié)水接觸后,于加入系統(tǒng)的氨發(fā)生中和反應(yīng),生成碳酸根和碳酸氫根,導(dǎo)致凝結(jié)水氫電導(dǎo)率上升,為排除此項原因,對2號機(jī)進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗186pa/min,已對照真空系統(tǒng)查漏標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)問題;專門開啟2號機(jī)凝汽器B側(cè)汽側(cè)壓力表門,降低真空0.1KPa維持1小時,觀察對凝結(jié)水氫電導(dǎo)無影響。

除鹽水水質(zhì)差。因長期陰雨,造成自來水有機(jī)物含量高,制水系統(tǒng)無法除取,化學(xué)儀表分析不出來,除鹽水有機(jī)物含量高進(jìn)入系統(tǒng)后發(fā)生熱分解,造成凝結(jié)水氫電導(dǎo)率升高,2012年9月3日安排對除鹽水送熱工院進(jìn)行微量離子測定,水質(zhì)各項指標(biāo)均在合格范圍,2號機(jī)組停運時間太長,點爐時凝汽器沖洗不徹底,影響了系統(tǒng)水質(zhì)。8月24日13∶18,2號機(jī)啟動后,鍋爐連排開度一直維持50%左右,并且凝結(jié)水系統(tǒng)已進(jìn)行大量換水,水質(zhì)未見好轉(zhuǎn)。

凝結(jié)水加藥系統(tǒng)和凝結(jié)水精處理系統(tǒng)存在問題,影響水質(zhì)。

凝結(jié)水精處理設(shè)備樹脂分離不徹底,再生效果差,出水氫電導(dǎo)率會出現(xiàn)上升,檢查我廠2號機(jī)凝結(jié)水精處理出水氫電導(dǎo)率及其他指標(biāo)合格,2號機(jī)2月28日,將凝結(jié)水精處理裝置退出運行后,2號給水氫電導(dǎo)率由0.3 s/cm上升至1.0 s/cm左右,說明精處理設(shè)備運行正常,為了保證給水水質(zhì)合格,全部關(guān)閉了精處理旁路門,給水氫電導(dǎo)率合格。

2號機(jī)凝汽器存在微量滲漏。凝汽器發(fā)生泄漏,冷卻水漏入凝結(jié)水中污染了凝結(jié)水水質(zhì),是引起凝結(jié)水水質(zhì)異常最常見的一種原因,一般情況下,凝汽器發(fā)生泄漏,凝結(jié)水中最容易分析出的指標(biāo)就是凝結(jié)水硬度,當(dāng)凝結(jié)水分析出硬度時,一般判斷為凝汽器泄漏,本次2號機(jī)凝結(jié)水水質(zhì)異常過程中,凝結(jié)水硬度一直分析為0,主要反映在氫電導(dǎo)率超標(biāo)、鈉離子含量增加,對如上7條原因進(jìn)行排除后,2012年9月3日,送2號機(jī)凝結(jié)水至熱工院化驗微量離子含量,其中氯離子、硫酸根離子,乙酸,硝酸根含量均高,初步判斷2號機(jī)凝汽器存在微量泄露引起水質(zhì)異常,9月10,發(fā)電部對2號機(jī)凝結(jié)器B側(cè)加鋸末一袋,2小時后,凝結(jié)水水質(zhì)恢復(fù)正常,9月20日,2號機(jī)組停運后,對凝汽器水側(cè)進(jìn)行了灌水查漏,發(fā)現(xiàn)有滲漏管道。

4.結(jié)論與建議

引起本次2號機(jī)凝結(jié)水水質(zhì)異常的原因為2號機(jī)凝汽器存在微量泄漏,在凝結(jié)水出現(xiàn)上述水質(zhì)異常時,為了保證給水水質(zhì),防止水汽系統(tǒng)發(fā)生腐蝕,應(yīng)全關(guān)精處理旁路門,加大爐內(nèi)磷酸鹽的加入量,調(diào)整鍋爐排污。因大唐寶雞熱電廠循環(huán)水采用中水,并加硫酸對循環(huán)水進(jìn)行處理,循環(huán)水中各種陰離子的含量都比較高,當(dāng)凝汽器出現(xiàn)微量滲漏時,循環(huán)水中鈣、鎂離子含量還很低,用現(xiàn)場采用的EDTA法無法分析出凝結(jié)水硬度,但凝結(jié)水的氫電導(dǎo)率已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo),純凈的水緩沖性很小,稍有雜質(zhì),其水質(zhì)變化(特別是氫電導(dǎo)率)就很大。氫電導(dǎo)率作為一種監(jiān)視水質(zhì)的重要手段,越來越受到人們的重視,在國內(nèi)一些先進(jìn)的發(fā)電廠,氫電導(dǎo)率已成為檢測機(jī)組水質(zhì)的最主要手段,因此,正確分析凝結(jié)水氫電導(dǎo)率變化的原因,對監(jiān)督凝汽器是否存在泄漏有著重要的意義。

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