高瓊
摘要:由于硅鋼的特殊的熱傳導(dǎo)性能,需要硅鋼保溫爐以實現(xiàn)板坯在大于150℃和大于200℃時裝入加熱爐。文章介紹了寶鋼1580熱軋增建的兩座硅鋼保溫爐的控制系統(tǒng),它是基于兩套中小型的DCS集散控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制的,對提高燃氣利用率,降低能耗起到了明顯的效果。
關(guān)鍵詞:硅鋼保溫爐;壓力自動調(diào)節(jié);數(shù)據(jù)采集;OP輸出值;儀表控制系統(tǒng)
中圖分類號:TG232文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)04-0059-02
由于硅鋼的特殊的熱傳導(dǎo)性能,需要硅鋼保溫爐以實現(xiàn)板坯在大于150℃和大于200℃時裝入加熱爐。寶鋼1580熱軋增建兩座保溫爐,均采用帶燃燒供熱的坑式爐。每座保溫爐有兩個裝料室,中間用隔墻分開。每個裝料室配備4個燒嘴,每個燒嘴均配備火焰監(jiān)視裝置。
保溫爐燃燒采用焦?fàn)t煤氣,焦?fàn)t煤氣總管(DN150)采用壓力自動調(diào)節(jié)以保證煤氣壓力的穩(wěn)定。助燃用空氣由鼓風(fēng)機供給。燃燒用焦?fàn)t煤氣和助燃用空氣采用空燃比自動調(diào)節(jié)以保證保溫爐爐溫的穩(wěn)定以及達到最佳的燃燒效果。
每座保溫爐爐溫的爐罩均由高罩和低罩組成,高罩和低罩的移動采用順序控制,在DCS中完成。
一、系統(tǒng)的組成
保溫爐以爐溫作為控制目標熱工參數(shù),每座保溫爐均有兩個K型(200℃~900℃)的熱電偶實現(xiàn)爐溫檢測,其檢測信號送至新增的一套HONEYWELL的Plant Scape控制系統(tǒng)內(nèi)的溫度變送器,信號轉(zhuǎn)換后進入Plant Scape R310集散系統(tǒng)內(nèi),它是由Plant Scape DCS監(jiān)控與C200回路邏輯控制器組成。現(xiàn)場控制級的Plant Scape復(fù)合控制器從相應(yīng)的I/O模塊中進行數(shù)據(jù)采集,并通過其控制模塊來實現(xiàn)控制功能。針對實際生產(chǎn)過程開發(fā)的DCS系統(tǒng)應(yīng)用軟件對相關(guān)信息采集后,按照設(shè)定及一定的組態(tài)對溫度進行自動控制,并且來調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,又通過I/O模塊送至現(xiàn)場的煤氣調(diào)節(jié)閥(FCV-1101)使煤氣調(diào)節(jié)閥得以自動控制。而在同時,煤氣流量的檢測信號送至控制系統(tǒng)內(nèi)后按照預(yù)先設(shè)定的空燃比系數(shù),在控制器內(nèi)對空氣調(diào)節(jié)閥進行控制的OP輸出值,從而使空氣調(diào)節(jié)閥(FCV-1201)也得以自動控制。
二、硅鋼保溫爐系統(tǒng)的過程控制功能
在此控制系統(tǒng)內(nèi),是以爐溫作為控制目標的熱工參數(shù)的,有以下幾點過程控制,儀表檢測及聯(lián)鎖。
保溫爐爐溫檢測,記錄(每座爐2點);
保溫爐燒嘴火焰檢測,報警(每座爐8點);
焦?fàn)t煤氣總管壓力檢測,報警;
焦?fàn)t煤氣總管壓力自動調(diào)節(jié);
鼓風(fēng)機出口壓力檢測,報警;
保溫爐進口焦?fàn)t煤氣總管流量檢測;
保溫爐進口焦?fàn)t煤氣總管壓力檢測、報警;
保溫爐進口助燃空氣總管流量檢測;
保溫爐進口助燃空氣總管壓力檢測、報警;
保溫爐爐溫自動控制系統(tǒng);
儀表用壓縮空氣壓力檢測、報警;
保溫爐焦?fàn)t煤氣總管快速切斷閥連鎖控制系統(tǒng)。
三、控制系統(tǒng)組態(tài)框圖及功能說明
(一)保溫爐爐溫自動控制
保溫爐爐溫自動控制,采用空氣,煤氣自動配比調(diào)節(jié),達到爐溫穩(wěn)定的目的,并使燃燒達到最佳效果。
注:保溫爐空氣調(diào)節(jié)閥控制,即根據(jù)煤氣量,參照配比調(diào)節(jié)空氣使空氣、煤氣保持預(yù)定的比例。
I——顯示I/R——顯示,記錄
I/R/A——顯示,記錄,報警
圖 1控制系統(tǒng)組態(tài)框圖
此系統(tǒng)由兩個調(diào)節(jié)回路組成串級回路。主回路為煤氣流量調(diào)節(jié),爐溫作為調(diào)節(jié)器的過程變量(PV),工藝所確定的目標爐溫為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值(SP)隨爐溫的變化不斷地調(diào)節(jié)煤氣流量,從而使?fàn)t溫達到或接近設(shè)定值。副回路為助燃空氣流量調(diào)節(jié),空氣流量作為調(diào)節(jié)器的過程變量(PV),煤氣流量×系數(shù)(比例為:空/煤=5~8/1)作為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值(SP)隨著煤氣流量的變化,空氣流量也隨著按比例改變。
(二)煤氣總管壓力調(diào)節(jié)
隨著煤氣壓力的變化, PID不斷調(diào)整調(diào)節(jié)閥的開度,使煤氣總管壓力穩(wěn)定,這種壓力穩(wěn)定是按設(shè)定值定義的。
(三)保溫爐煤氣快速切斷閥控制
保溫爐進口煤氣快速切斷閥控制為安全連鎖控制。在出現(xiàn)事故情況下,當(dāng)空氣、煤氣或儀表用壓縮空氣壓力低于各設(shè)定值或鼓風(fēng)機出現(xiàn)異常斷點時,快速切斷閥快速切斷煤氣,以避免煤氣、空氣在管道中混合而產(chǎn)生爆炸的可能性,確保安全。
(四)保溫爐火焰監(jiān)視
保溫爐每個燒嘴均配備火焰檢測裝置,在DCS中進行監(jiān)視。當(dāng)出現(xiàn)火焰燃燒異常時,能及時處理。
四、計算機控制系統(tǒng)實現(xiàn)
以上檢測內(nèi)容,除保溫爐每個燒嘴前的空氣,煤氣管道壓力檢測就地顯示外,其余檢測信號和控制功能均由設(shè)置在板坯庫管理室內(nèi)的本工程新增的一套HONEYWELL的Plant Scape控制系統(tǒng)來完成,同操作臺共同組成一個中小型集散系統(tǒng)。
Plant Scape R310集散控制系統(tǒng)由Plant Scape DCS監(jiān)控與C200回路邏輯控制器構(gòu)成。系統(tǒng)軟件除了具備編程、組態(tài)、系統(tǒng)生成外,還具備了操作站的所有操作及顯示功能。現(xiàn)場控制級的Plant Scape復(fù)合控制器由控制模塊、電源模塊及相應(yīng)的I/O模塊組成,具備數(shù)據(jù)采集、控制功能。
針對實際生產(chǎn)過程開發(fā)的DCS系統(tǒng)應(yīng)用軟件主要由控制組態(tài)軟件和監(jiān)控組態(tài)軟件兩大部分組成,其中控制組態(tài)軟件主要包括Quick Build、Control Build和Station,監(jiān)控組態(tài)軟件包括工藝流程圖、控制回路圖、順序控制圖、歷史趨勢圖、報警系統(tǒng)圖和參數(shù)報表等。
在系統(tǒng)中一組相關(guān)信息的集合是通過操作系統(tǒng)中的操作站對點的概念的使用來完成的。點的類型一般有數(shù)字點和模擬點。數(shù)字點用于對開關(guān)量的監(jiān)控,如閥門開關(guān),而模擬點用于對連續(xù)量的監(jiān)控,如溫度。
點的參數(shù)。點一般擁有多個參數(shù),這些參數(shù)用于描述點的各個屬性,如在前面的組態(tài)框圖中所述的當(dāng)前測量值、報警設(shè)置、控制輸出等,如下所述:
PV—當(dāng)前測量值,如當(dāng)前溫度;
SP—點的設(shè)定值,如聯(lián)鎖設(shè)定或壓力控制的壓力設(shè)定;
OP—點的控制輸出,如閥門開關(guān)設(shè)定或壓力控制回路的閥門輸出設(shè)定;
MD—點的操作模式,即手動或自動等模式。
如對壓力控制回路可設(shè)定為自動模式,這時壓力將按SP的設(shè)定值進行自動控制并調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,在前面所述的以爐溫的變化控制煤氣量的組態(tài)框圖中,即以600℃作為SP的設(shè)置值進行自動控制來調(diào)節(jié)閥門OP輸出值,使煤氣調(diào)節(jié)閥門的輸出設(shè)定值得以
控制。
當(dāng)設(shè)定為手動模式時,閥門開度將由OP的輸出值設(shè)定,同時SP將跟蹤PV值,SP此時不可由人工設(shè)定。當(dāng)再切換為自動模式時,OP值從手動模式時的輸出值開始變化,由SP重新設(shè)定回路控制設(shè)定。
回路中的數(shù)字點只有兩種狀態(tài)即0或1的狀態(tài),而模擬點則復(fù)雜一些,自動模式中,根據(jù)工藝要求只需設(shè)定SP,之后回路會按SP值及PV值自動調(diào)節(jié)OP輸出作用至控制對象,使PV接近SP值,當(dāng)PV發(fā)生波動后,回路又會自動調(diào)整OP直至再次穩(wěn)定。
當(dāng)切換為手動模式時,為實現(xiàn)無擾動切換(即手動輸出完畢再切換回自動時,OP不產(chǎn)生大的波動),此時SP將保持和PV相同的值。所以當(dāng)從手動切換為自動時,應(yīng)重新把SP按工藝要求再設(shè)定一次。
五、結(jié)語
從這套中小型的DCS集散控制系統(tǒng)中,我們看出不僅使原有的手動執(zhí)行器PID調(diào)節(jié)已不能迅速有效地實現(xiàn)工藝要求所設(shè)定值,而且固有的組態(tài)使它能夠跳出傳統(tǒng)的PLC復(fù)雜程序設(shè)計而自動地作到PID調(diào)節(jié)。基于此保溫爐控制過程的DCS系統(tǒng)試投運后,系統(tǒng)實現(xiàn)了爐溫控制系統(tǒng)的實時監(jiān)控。運行結(jié)果表明:系統(tǒng)技術(shù)性能優(yōu)良,運行安全穩(wěn)定可靠,操作直觀方便,控制效果良好。對提高燃氣利用率、降低能耗具有明顯效果。
參考文獻
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