沈洪
摘要:文章通過對某110kV變電站主變套管故障的分析計算,找出故障原因,并對其原因進行分析,最后提出處理措施及建議。
關鍵詞:主變套管;變壓器;保護動作;110kV變電站
中圖分類號:TM407文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)04-0139-03
某110kV變電站#1主變本體內部發生B短路,一次最大故障電流有效值約為10494A,#1主變本體壓力釋放動作噴油,差動速斷動作,本體輕、重瓦斯動作,#1主變兩側開關跳閘。跳閘后,10kV備自投裝置起動,成功合上532開關和521開關,10kV1M恢復正常運行,未造成負荷損失。該主變為江蘇某變壓器有限公司于2007年生產,型號為SZ10-50000/110,變高套管及中性點套管均為上海某公司生產,變高型號為COT550-800,中性點套管型號為COT325-800。
一、保護動作情況及分析
(一)保護動作情況
(二)保護動作情況分析
電氣量保護方面:由#1主變差動保護、高后備保護故障錄波圖可知:在忽略負荷電流情況下,#1主變高壓側B相出現大電流(最大二次有效值約為26.235A, 進行Y→△轉換后二次有效值約為23Ie),高壓側電壓Uab、Ubc明顯降低(最小值二次有效值約為13V),且高壓側零序電壓Uo明顯升高(最大二次有效值約為23.72V);進一步分析得:差動保護裝置記錄差流DIa與DIb相位相反、幅值相等(進行Y→△轉換后二次有效值約為21.17Ie),而DIc基本為0, 可以判斷#1主變保護范圍內發生B相短路故障,保護定值內差動速斷為7Ie、比率差動起動電流為0.4Ie,故障電流遠大于整定值,故#1主變差動保護正確動作。
非電量保護方面:由故障時SOE記錄可知,本體壓力釋放最先動作(約10MS),而后本體重瓦斯動作(約67MS),由此判斷主變本體內部發生嚴重短路故障,引起變壓器油分解出大量氣體,導致壓力釋放閥及瓦斯繼電器動作,故#1主變非電量保護正確動作。
二、主變檢查及試驗情況
1.故障發生后,檢修人員立即對主變外觀進行檢查,主變壓力釋放閥動作噴油,主變油枕油位為0刻度,并發油位低信號,本體瓦斯繼電器內已無變壓器油,主變變高B相套管根部斷裂,套管已無油位,A、C相套管存在不同程度裂紋,套管油位正常。主變其他部件未見異常。試驗人員對主變本體和變高A、C相套管絕緣油取樣化驗,本體油含有乙炔1439.83μL/L,總烴3738.33μL/L,判斷為高能量放電所致。同時,試驗人員還對主變進行繞組變形試驗、直流電阻試驗、變比試驗和套管試驗,本體試驗數據未見異常,變高三相套管試驗不合格。
2.解體情況。
(1)工作人員拆除變高三相套管,其中變高A、C相套管油中部分完好,變高B相套管下部明顯放電痕跡,環氧樹脂筒已炸裂,并且延長管已脫落(如圖1、2、3)。
(2)套管解體檢查情況。B相套管頂部注油螺栓處密封圈完好且緊固,套管末屏接地良好,沒有放電痕跡。變高B相套管側面取油樣螺栓處無密封圈,且取油樣螺栓下部的貼紙已變形(判斷為該處泄漏高溫油將貼紙燙變形)。經了解,變壓器廠家和運行單位都未曾對該套管進行取油樣,排除現場丟失;如果密封圈套在螺栓上,也難以脫出,由此推斷該套管出廠時漏裝取油樣螺栓處密封圈的可能性較大。其他A、C相取油樣螺栓處密封良好。
另外,B相套管末端均壓球與導桿間燒穿,延長管下端和上端均有放電燒傷痕跡。將電容芯子每層拆解,層間未發現放電痕跡。解體后,對B相套管再次測量介損,介損數據合格,表明套管電容芯子未受潮。
3.廠家對主變本體放油檢查,變壓器內部未發生內部短路故障,繞組未受到明顯短路沖擊現象。檢查情況如下:
(1)變高B相線圈上部絕緣壓板和B相對應的油箱底部均發現套管環氧樹脂筒碎片,B相引線旁油箱內壁和鐵扼處發現電弧燒痕跡。B相引線絕緣紙輕微破損,導體未見外露。
(2)B相套管升高座CT未見異常。
(3)變高A相線圈上部絕緣壓板處無異物。
(4)變高C相線圈上部絕緣壓板處少量異物。
(5)三相繞組絕緣圍屏未見變形和異常。
(6)繞組絕緣壓板夾釘位置未見松動。
(7)調壓線圈出線夾持可靠、牢固、無松動,分接引線無變形,絕緣無破損。
(8)有載調壓引線接頭連接緊固、未見異常。
三、原因分析
根據對主變套管及變壓器內部的檢查情況,并結合保護動作情況及事故后試驗數據,判斷為變高B相套管密封不良是引起短路故障的直接原因。變高B相套管出廠時側面取油樣螺栓處漏裝密封圈,導致潮氣或水分進入套管內,并沉積在套管底部,使套管內絕緣油的絕緣強度下降,引起均壓球部位的環氧絕緣筒內壁及套管電容芯子臺階沿面放電,放電路徑:套管接線掌——芯子鋁管——均壓球——環氧絕緣筒內壁(電容芯子表面)——延長管——法蘭(接地),導致單相接地故障。由于短路電流未流經變壓器繞組,變壓器繞組試驗未見異常。放電致使套管內絕緣油壓力膨脹導致環氧絕緣筒炸裂,同時壓力膨脹也導致上瓷套與下法蘭處炸裂。放電使油溫急劇升高,本體內變壓器油壓急速升高,使變高A、C相套管受沖擊產生裂紋。
四、處理措施及建議
(一)理措施
1.對變壓器內部的套管環氧樹脂筒碎片、異物及油箱壁油污進行清理。
2.對B相引線絕緣紙破損處進行包扎。
3.用新變壓器油對三相繞組及油箱壁進行沖洗并再次檢查清理。
4.更換三相高壓套管及中性點套管,并對套管密封性進行檢查,確保套管密封良好。
5.對變壓器油進行過濾,本體抽真空,待油樣合格后,本體真空注油。注油后,再進行熱油循環。
6.主變常規試驗、耐壓試驗、局放試驗,待試驗合格后主變可恢復運行。
7.如果變壓器試驗不合格,變壓器廠家將立即提供新的備用變壓器進行更換。
(二)建議
1.據了解,同廠、同型號套管已發生多起類似故障,希望套管生產廠家引起重視,加強產品質量控制,從源頭上把好質量關。
2.建議變壓器廠家在變壓器出廠檢驗流程中,加強外購部件的檢查力度,尤其是套管的密封檢查,把好第二道關。
3.對運行中同廠、同型號套管,建議有停電機會時,開展對套管密封性進行檢查,以確保設備安全運行。第一步,檢查注油孔螺栓是否有密封圈、密封圈是否完好,沒有或破損時,立即補充或更換。第二步,檢查注油孔螺栓是否緊固,確保密封圈密封
良好。
參考文獻
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(責任編輯:劉 晶)