摘要:下套管固井作業(yè)是一口井鉆井施工的最后一道工序,它的成功直接關系到鉆井公司的利益和信譽,但目前完井使用的國產(chǎn)套管,質(zhì)量很不穩(wěn)定,有些套管存在嚴重的質(zhì)量缺陷,引發(fā)發(fā)生套管事故,給鉆井方造成很大的經(jīng)濟損失和負面影響。在公司先后發(fā)生三口套管破損事故中,若不能及時處理,將無法投入采油生產(chǎn),給甲方帶來巨大的經(jīng)濟損失。技術人員通過科學制定技術方案,綜合應用測漏、打撈、磨銑、倒扣、對扣等技術,最終保住了三口油井的生命,換回了經(jīng)濟損失,提升了公司的市場信譽。
關鍵詞:鉆井;下套管固井;破損套管;套管試壓;替換技術
中圖分類號:TE357文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)04-0069-02
一、施工技術難題
發(fā)生套管破損的三口井是:梁38-平6井、樊154-3井和坨128-斜21井。
確定套管試不住壓,發(fā)生破損后,難點之一是要確定套管破損的位置,其次是找出套管破損的位置后,如何把壞套管倒出來,然后下入新套管與井內(nèi)的套管對扣連接,試壓合格才能算對扣成功。其三,如何鉆穿套管內(nèi)長段水泥塞。樊154-3井由于固井中發(fā)生套管事故,無法完成正常頂替,套管內(nèi)留下了長段的水泥塞。水泥面深度863.94m,阻流環(huán)深度 2721.16m,水泥塞長度1857.22m,如此長段的水泥塞,鉆穿需用的時間較長,若采用常規(guī)的轉盤旋轉鉆塞方式,可能發(fā)生兩種復雜情況:一是由于套管外水泥未返到應有高度,大部分套管沒有被水泥固住,在鉆塞過程中,鉆具旋轉極易發(fā)生套管倒扣現(xiàn)象,將套管絲扣倒開;二是鉆具旋轉極易把套管磨穿。
二、采取技術措施
(一)漏點的查找技術
我們分別在三口井上用了不同的方法,都測定出了套管破損的位置:
1.井溫測井法:將井溫儀器下至套管內(nèi)一定深度,然后邊循環(huán)邊上提測量井下溫度,循環(huán)排量為8~10L/s,因為循環(huán)通道是靠破損套管即漏點建立的,循環(huán)流程為:泵→套管內(nèi)→漏點→套管外→地面,漏點以上的套管內(nèi)的液體是地面泵入的,溫度相對是較低的,而漏點以下套管內(nèi)的液體溫度相對是較高的,因此井溫曲線數(shù)值大體可判斷漏點的位置,曲線的拐點處為漏點位置。
2.流量測井法:將流量測井儀器下至套管內(nèi)一定深度,然后邊循環(huán)邊上提測流量數(shù)值,循環(huán)排量為8~10L/s,同樣道理,循環(huán)流程為:泵→套管內(nèi)→漏點→套管外→地面,漏點以下套管內(nèi)的液體是不流動的,而漏點以上套管內(nèi)液體是流動的,由此可以測量出漏點的位置,曲線的拐點處即為漏點的位置,樊154-3井漏點在418~419m處。
3.36臂影像測井:將儀器下至可疑點位置以下,然后上提測量,主要靠36根力臂支撐到套管壁內(nèi),上提測量過程中,無損傷的套管內(nèi)壁光滑無痕,套管曲線數(shù)值是一樣的,而套管壁上有孔洞或裂縫的,相應的數(shù)值就會發(fā)生變化,從而準確的測量出套管損壞的部位和形狀。
通過上述辦法,找出了套管破損的深度和形狀,為制定下步套管補救和替換施工技術方案,提供了準確的數(shù)據(jù),奠定了良好的基礎。
(二)套管替換技術
找出套管破損的位置后,就要想辦法把壞套管倒出來,然后下入新套管與井內(nèi)的套管對扣連接,試壓合格才能算對扣成功。主要應用在以下方面:
1.套管倒扣技術:倒套管前充分循環(huán)鉆井液,并調(diào)整鉆井液性能,保證漏點以上的井眼穩(wěn)定暢通,為下步施工提供良好的井眼質(zhì)量,安全的施工條件。倒套管的難點就在于每次倒出的套管長度不確定,要多次倒扣才能達到目的。
2.小鉆桿落井打撈技術:壞套管倒出后,為了套管對扣順利,仍將φ73mm小鉆桿留在井內(nèi),作為引子從井底串至井口。然后下套管,將套管套入小鉆桿依次下入,但梁38-平6井在下入過程中,由于上部井眼大,套管與鉆桿的摩擦力作用,鉆桿產(chǎn)生的彎曲變形嚴重,套管在下至766.50m時將小鉆桿壓斷,發(fā)生了小鉆桿落井事故,我們進行了小鉆桿落井打撈,并打撈成功。
3.套管外層扶正技術:為保證對接Φ139.7mm油層套管的成功,不能再用Φ73mm鉆桿做引子,為了增加鉆桿的剛性,上面用Φ88.9mm鉆桿替代Φ73mm鉆桿,更安全的措施是從Φ139.7mm油層套管魚頭下面至少100m到井口下一層技術套管。技術套管對鉆桿引子和油層套管有一定的扶正作用。不至于造成小鉆桿彎曲太嚴重,同時可以保證油層套管魚頭居中,便于后續(xù)施工。
(三)套管內(nèi)長段水泥塞鉆穿技術
采用動力鉆具鉆塞方式有效解決了由于套管外水泥未返到應有高度,大部分套管沒有被水泥固住,在鉆塞過程中,鉆具旋轉極易發(fā)生套管倒扣現(xiàn)象,將套管絲扣倒開以及鉆具旋轉極易把套管磨穿兩個難題。通過聲波測井檢查,樊154-3井套管替換后固井水泥返高1700米,固井質(zhì)量良好。符合設計要求, 套管整體試壓15MPa,30min壓力未降。實踐說明:這次動力鉆具長段鉆塞效果非常好,避免了套管的倒扣和損壞,有效的保護了套管,保證了全井的質(zhì)量。
三、前景和經(jīng)濟效益
通過在的現(xiàn)場實際應用,證明該項技術能夠解決井下套管破損后的替換問題,達到了項目實施的目的,取得了好的效益,具有廣泛的應用前景。一是三口井共挽回經(jīng)濟損失820萬元;二是測漏、打撈、磨銑、倒扣、對扣技術綜合應用到事故處理中,取得了很好的效果,為今后井下套管破損后的事故處理提供了很好的借鑒經(jīng)驗;三是三口井順利處理完畢交井,保住了油井的生命,換回了經(jīng)濟損失,充分展示了公司的科技實力和職工隊伍的精神面貌與戰(zhàn)斗力,提升了公司的質(zhì)量水平和市場信譽。
作者簡介:修敏軍(1960-),男,山東省東營市勝利石油管理局黃河鉆井總公司鉆井四公司工程師,研究方向:鉆井技術和經(jīng)營管理。
(責任編輯:趙秀娟)