摘要:通過對AS9/500鉆機電控系統(tǒng)改造,使直流調速系統(tǒng)從根本上得以改善,大大降低電控系統(tǒng)故障時間,取得較好效益。
關鍵詞:鉆機電控系統(tǒng)改造應用
1 改造前系統(tǒng)概況與特點
AS9/500鉆機是鉆井法施工主要鉆機之一,制造于上個世紀八十年代初,設計鉆井深度500米,鉆井直徑9米。額定提升能力為300噸,鉆機提升下放依靠滾筒式絞車來完成,鉆機的旋轉依靠安裝于鉆臺車上的轉盤來驅動,絞車和轉盤驅動電機均采用直流電動機,有關參數見表1-1,原電控系統(tǒng)原理如圖1-1所示。
絞車提升和轉盤旋轉電控系統(tǒng)均采用有速度、電流、環(huán)流組成的三閉環(huán)可逆直流無級調速系統(tǒng),采用回饋制動。根據工藝關系,二套調速系統(tǒng)形成獨立回路但不同時工作,由主令控制開關通過切換控制其中一套系統(tǒng)處于工作狀態(tài)。電控系統(tǒng)采用二組全控橋反并聯(lián)聯(lián)接,α=β工作制配合控制(實際由于電路存在移相不一致性等原因,調試整定時讓α角稍大于β角,確保系統(tǒng)不存在直流環(huán)流),每組整流橋采用四只額定電流為500A晶閘管并聯(lián)使用。控制部分由信號給定單元、多級運算放大單元、反饋信號單元、狀態(tài)檢測單元、觸發(fā)單元等組成,全部采用模擬電子電路。原系統(tǒng)由于采用模擬電子技術,存在如下不足:
1.1 模擬電子電路在工作中穩(wěn)定性較差,元器件易老化、損壞,放大器存在漂移,系統(tǒng)運行故障率相對較高。
1.2 原功率單元由于由四只晶閘管并聯(lián)運行,一方面要求四只晶閘管一致性要高,另一方面一旦有一只晶閘管損壞,其他三只可能很快損壞。
1.3 鉆機轉場后,需要對系統(tǒng)重新進行調試、整定,工作量大,安裝周期長。
1.4 需要配備專用同步變壓器,用于觸發(fā)脈沖與電源的同步匹配。
1.5 設備體積龐大,占用空間,各柜之間連線繁雜。需要較高水平專業(yè)人員維護。
1.6 調整修改參數必須停電進行,影響鉆井工期。
1.7 系統(tǒng)故障沒有記錄,查找故障困難。
2 調速系統(tǒng)改造重點工作
2.1 隨著電子技術迅速發(fā)展,用數字電子技術取代模擬電子技術是歷史必然。經過認真調研,決定采用西門子數字直流調速裝置6RA70改造原電控系統(tǒng)。6RA70直流調速裝置是專為直流調速開發(fā)的集成裝置,具有方便的輸入、輸出接口和各項保護功能,裝置內集成有輸入、輸出模塊(模擬輸入、輸出接口,數字輸入、輸出接口),各種運算放大器,加、減、乘、除法器,比較器,時間繼電器等等,可方便根據需要在內部進行聯(lián)接組合成不同的直流調速系統(tǒng),裝置還可以根據不同工作狀態(tài)最多可分四組運行其中一組。
2.2 為節(jié)約資金,系統(tǒng)改造采用了6RA7018-6DV62-
0-Z裝置,其額定電流為30A,額定勵磁電流為5A,遠遠不能滿足實際使用需要。因此,要對裝置作部分改動,如圖2-1所示。
具體為斷開裝置自帶的功率單元與勵磁單元。從功率單元交流輸入側用電流互感器取得電流信號,引入至裝置X3.1、X3.2、X3.3、X3.4。作為電流反饋信號。從裝置引出觸發(fā)脈沖X11~X16、X21~X26至功率柜(功率單元)。勵磁控制信號也由裝置引出至外部勵磁功率單元,從分流器二端取得信號作為磁場反饋信號。電機額定工作電流、額定勵磁電流按相應比例值設定。
2.3 由于采用一套裝置實現絞車提升與轉盤旋轉功能,而提升系統(tǒng)(位能負載)與轉盤系統(tǒng)雖然電機參數一樣,但二個系統(tǒng)機械特性是不一致的,因此系統(tǒng)運行參數是不一樣的(如積分時間、比例倍數、反饋值等),裝置要根據不同需求分組運行,使二套系統(tǒng)獨立工作。通過安裝在操作臺上主令開關控制裝置運行于一組(對應絞車提升)或二組(對應轉盤旋轉)。
2.4 調速系統(tǒng)采用的是他勵直流電動機,絞車提升系統(tǒng)可根據負載不同,運行在不同工作狀態(tài)。當絞車空鉤時(由提升力大小自動判斷),給調速裝置一個信號,裝置自動切換到三組,絞車自動投入弱磁(40%額定勵磁)高速狀態(tài)。
2.5 設置了機電配合延遲時間,并可根據需要調整,如絞車提升時可以讓液壓抱閘延時打開。絞車停止時可以延時鎖零等。
3 傳動原理
傳動系統(tǒng)原理如圖3-1所示。
2端為+10V端,3端為-10V端,5端接地,4端為輸入端(電壓0~10V或電流0~20mA,此次改造采用電壓輸入,信號來自操作臺上給定信號發(fā)生器),正負給定信號均從4端與5端間加入(對應正轉、反轉)。開關SA1用于信號正負切換,SA2控制系統(tǒng)處于本控或遠控狀態(tài),本控主要是系統(tǒng)調試和維修時使用。103端和104端為速度反饋(模擬量)輸入端(電壓型),電壓范圍為8~270V。36端為故障復位端,37端為裝置啟動停止端,38端為裝置使能端。41端(對應B0020,內部聯(lián)接P676)和42端(對應B0022,內部聯(lián)接P677)為狀態(tài)控制端,控制裝置運行于不同工作狀態(tài),具體狀態(tài)如表3-1所示。
211端為電機碳刷長度監(jiān)控端,當碳刷過短,安裝于碳刷架微動開關1XJ~4XJ其中之一動作,時間大于10S時,發(fā)出故障信號(對應顯示F025)。212端為電機軸承運行狀態(tài)監(jiān)測端,當軸承運行狀態(tài)差,時間大于2S時,發(fā)出故障信號(對應顯示F026)。213端為電機冷卻風機氣流監(jiān)視端,當氣流停止,時間大于40S時,發(fā)出故障信號(對應顯示F027)。214端為電機過熱監(jiān)控端,當電機過熱,時間大于10S時,發(fā)出故障信號(對應顯示F028)。46端、47端為故障輸出端,用于控制外部設備,如液壓站等。109端、110端為自保接點。有故障時,裝置自動鎖零并停車。


4 改造后調速系統(tǒng)特點
改造后系統(tǒng)采用二組三相全控橋反并聯(lián)聯(lián)接,每組整流橋由六只1200A晶閘管組成。取消了同步專用變電器、硒堆吸收裝置,加裝了壓敏電阻和阻容吸收,絕緣監(jiān)測裝置。二組整流橋嚴格工作在α=β制下,從根本上確保不產生直流環(huán)流,確保系統(tǒng)更安全,更可靠。供電電壓如果采用普通變壓器380v供電,根據Ud=2.34U2×cosα計算,直流電壓為440v時,最小整流角為31度,滿足系統(tǒng)安全要求,不會產生逆變顛覆,但變壓器最好采用△/Y接法,因為,全控橋工作時會產生多次諧波,特別是三次諧波,對電源產生不利影響,采用△/Y接法可使諧波在繞組內部流通,減少對電源影響。改造后系統(tǒng)具有如下特點:
4.1 提升系統(tǒng)和轉盤旋轉電控系統(tǒng)由一套裝置(6RA7018-6DV62-0-Z)來完成控制,根據不同工況分組運行,每組運行參數可根據機械不同特性分別設置,調整至最佳。
4.2 直流控制調速系統(tǒng)設計有針對性,功能完善,各種保護齊全,參數修正方便、快捷,很大一部分參數可在線修改。
4.3 有通訊接口,可實現遠程控制與通訊功能,也可實現計算機仿真等各種現代化管理。
4.4 設備轉場后,無需重新調試整定,通電即可投入運行。
4.5 控制設備體積小,安裝在改制的集裝箱內,有利于拆除搬家、安裝,具有保溫、隔熱和密封性能,使裝置運行在良好工作環(huán)境中,更有利于野外作業(yè)施工。
4.6 當速度反饋發(fā)生故障時,可臨時將系統(tǒng)反饋切換至電勢反饋,待工序轉入下一環(huán)節(jié),電控系統(tǒng)暫時停用時再作修復,減少電控系統(tǒng)故障時間。
5 結語
經上述改造后,系統(tǒng)運行平穩(wěn)可靠。安裝時間從原來20天縮短至現在4天,電控平均故障時間從原來占故障時間50%降至不到10%。經山東新汶礦業(yè)龍固礦主井、風井,鄆城礦風井等多個井筒施工實踐,證明改造設計方案先進、選型正確,操作簡便,取得了較好經濟效益。
參考文獻:
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