摘要:文章根據薄煤層綜采工作面液壓支架的現場管理經驗,分析了液壓支架歪斜、倒架、擠架等失穩的因素,并提出了控制液壓支架失穩等的措施,結合支架壓力紅外監測系統,對薄煤層工作面液壓支架初撐力、工作阻力進行了監測,得出了該工作面初次來壓和周期來壓步距,為薄煤層液壓支架的管理提供了指導經驗。
關鍵詞:薄煤層;液壓支架;壓力監測;周期來壓
中圖分類號:TD355.3 文獻標識碼:A 文章編號:1006—8937(2012)23—0165—02
綜采液壓支架是綜采工作面的大型裝備,數量多且管理困難,在工作面推進過程中經常遇到歪斜、倒架、擠架等失穩現象,造成整個工作面條件惡化,使得工作面推進困難,不得不投入大量時間和精力去調整,如果調整不當,將嚴重影響工作面安全生產和高產、高效。薄煤層綜采受工作面布置、煤層厚度、斷層等條件以及管理因素的影響,支架支護性能低,且隨著工作面設計走向長度的不斷增加,液壓支架初撐力、工作阻力往往達不到要求,進一步增加了支架的管理難度。本文分析了薄煤層綜采工作面液壓支架管理遇到的常見難題,結合現場管理經驗,研究了液壓支架倒架、擠架、調斜產生的原因,并提出了提高液壓支架管理水平的具體措施。此外,采用紅外監測系統對液壓支架初撐力、工作阻力進行了監測,通過數據分析,初步確定了工作面周期來壓步距,為控制支架支護性能的穩定提供了理論指導。
1 工程概況
該礦井薄煤層可采區域含煤面積約占全井田的71%,儲量為58.03 Mt,約占礦井總儲量的15%,煤層位于山西組中、下部,平均厚度1.37 m,不穩定系數為5.09,屬不穩定型煤層,且該煤層為典型的“三軟”煤層,頂板松軟、煤壁松軟、底板松軟,煤壁對頂板支承力差,工作面易發生片幫、漏冒,工作面支護較難管理。目前該礦井已回采完3個薄煤層工作面,正在回采的31118工作面走向長度944 m,傾斜長度195 m,平均煤厚1.56 m,最小煤厚0.10 m,直接頂為砂質泥巖,老頂為香炭砂巖,平均總厚度為13 m,直接底為砂質泥巖,老底為大占砂巖,平均總厚度為18.6 m,煤層整體呈單斜構造,局部底板起伏較大。工作面采用走向長壁后退式采煤方法,全部垮落法管理頂板,工作面支護采用ZY3400/12/23型掩護式液壓支架,共計129架,端頭支護采用整體頂梁液壓支架,工作面液壓系統由乳化液泵站提供動力,型號為:BRW315/31.5,額定壓力31.5 MPa。
液壓支架主要技術參數為:支護展開高度2 300 mm,收縮高度1 200 mm,額定工作阻力(P=40.4 MPa)3 400 kN,初撐力(P=25 MPa)2 616 kN,平均支護強度0.4~0.48 MPa,對底板前端平均比壓0.97~1.63 MPa,支架中心距1 500 mm,適應工作面的傾角:≤15°,支架寬度最大(伸出側護板)1 600 mm,最小(收回側護板)1 430 mm,移架步距600 mm,操作方式為鄰架手動操作,及時支護。
2 液壓支架失穩的原因及對策
2.1 引起支架失穩的因素
根據現有的研究結果和已回采的薄煤層工作面經驗,液壓支架支護的穩定性主要受以下幾方面的影響:
①工作面傾角影響。由于工作面均采用走向偽傾斜布置,即運輸巷(下付巷)標高低于回風巷(上付巷)標高,受工作面傾角的影響,支架在拉移過程中必然受重力的作用,存在自然下滑的趨勢。
②工作面刮板輸送機影響。液壓支架與工作面刮板輸送機通過推溜油缸、推桿、十字頭等連接,互為基礎前后推拉,在工作面推進過程中,一但輸送機出現了上竄下滑的趨勢,勢必帶動支架發生歪斜,相互擠壓,甚至傾倒。
③頂板垮落的影響。由于采用全部垮落法管理采空區,工作面推進后,支架尾部受到的頂板壓力相對于支架前段減少,移架時極易造成支架尾部下擺,底座前段則相對上擺,同時,采空區跨落的煤巖在重力作用下向采空區下段滾落,將加大對支架尾部向下的沖擊。
④移架操作影響。工作面采用跟機移架的方式,在拉移過程中易受人為因素的影響,如伸縮梁未及時伸出而引起煤墻片幫、架前冒頂,拉架后支架超高、過低引起架間漏冒,使得支架不再接頂、架間受力不均,這些因素都將加劇支架間的擠、咬甚至倒架、死架的發生。
⑤其他因素影響。工作面液壓系統特別是長距離供液壓力損耗、乳化液濃度不合格、管路密封及閥組損壞引起的漏液竄液、操作時供液不足等,使得支架初撐力往往達不到要求,導致支架支護性能及穩定性降低。此外,工作面在回采過程中遇到斷層、鉆場、老巷等工程地質條件變化時,尤其是遇到直接頂初次跨落、老頂初次來壓和周期來壓時,支架也極易失穩甚至被壓死。
2.2 處理液壓支架失穩的措施
該礦井薄煤層工作面傾角在1°~16°之間,僅局部有較大起伏,由于支架本身的穩定性,其下滑力不足以對其造成較大的傾倒,因此,現場采用的措施主要有以下幾個方面:
①控制工作面偽斜量。工作面偽斜量控制不當引起刮板輸送機上竄下滑的趨勢時,應立即采取措施調整,可通過機尾、機頭加刀來增加或減少工作面偽斜量,控制住輸送機的竄動,同時利用側護板、單體柱及抬底座油缸及時調整支架方向。
②加強移架等現場管理。支架工必須嚴格執行帶壓擦頂移架,采煤機過后及時伸出伸縮梁,移架后持續注液保證支架初撐力合格;采煤機司機、推溜工應嚴格按照正規循環方式作業,保證工作面煤壁和運輸機平直,改善工作面支護條件,減少支架尾部受到采空區煤巖的沖擊作用。
③加強液壓系統管理。必須保證乳化液配比濃度合格,檢修工要及時更換損壞的管路、接頭、密封等元件,及時處理油缸、閥組等支架故障,架間的浮煤必須清理干凈,避免液壓管路長期暴露在惡劣的環境下,從而減少支架拉移時底座的受力不均。
3 液壓支架監測分析
3.1 壓力監測系統
采用KBJ紅外礦壓監測系統對薄煤層工作面液壓支架進行了同步監測,該系統由壓力監測記錄儀、紅外傳輸數據采集儀、紅外通訊適配器、數據處理軟件構成,壓力監測記錄儀有兩個壓力測孔,通過液壓管路與支架立柱相連,每個采面安設有10~14塊壓力監測記錄分機,每隔5 min自動記錄1次支架壓力數據,通過數據采集儀收集監測分機的數據,傳至地面上通過紅外通訊適配器將數據傳送到計算機處理,如圖1所示。
3.2 支架受力及工作面礦壓規律分析
在31118薄煤層綜采工作面回采過程中,從工作面端頭液壓支架起每隔10架安裝一臺壓力監測記錄儀,共布置14臺,自2012年2月5日~2012年6月1日,監測得到了支架的初撐力和末阻力數據,部分初撐力數據如圖2所示,根據工作面日推進度,對監測的支架末阻力數據通過時間加權處理,得到了隨工作面推進的液壓支架整體末阻力變化曲線,如圖3所示。
由圖可知,實測支架平均初撐力12.11 MPa,最大初撐力為52.42 MPa,初撐力不足10 MPa的約占30%。為降低液壓系統的負荷便于維護,液壓泵站壓力一般為
20 MPa,因此,支架初撐力多未達到額定值80%的標準,支架初撐力普遍較低,僅在來壓期間較高。支架末阻力加權平均值為20.57 MPa,最大值為54.04 MPa,支架安全閥開啟值設置為40 MPa,開啟率低,說明工作面來壓時支架工作阻力總體達到要求。
根據現場觀測和圖2可知,該薄煤層工作面初次來壓步距為8 m,基本頂來壓步距25 m,周期來壓步距平均為18 m,工作面來壓期間,支架工作阻力突然增大,工作面容易發生片幫、冒頂事故,支架容易被壓死。因此,當工作面推進到周期來壓步距的倍數時,應加強工作面頂板管理,必須保證支架有足夠的初撐力,使支架處于良好的工作狀態。
4 結 語
通過對薄煤層綜采工作面液壓支架失穩原因的分析,在已回采的薄煤層工作面和31118工作面中,通過控制工作面偽斜量,降低了運輸機對支架失穩的影響,采取加強移架、液壓系統維護等現場管理的措施,能夠較好地改善支架初撐力不足、穩定性差等問題,根據液壓支架壓力監測的分析,在工作面推進到18 m的倍數時,支架受力將大幅增加,此時應加強工作面頂板管理,保證充分發揮液壓支架的支護性能。
參考文獻:
[1] 王文星,張旭,杜春玲,等.基于薄煤層綜采工作面支架控制單元的研究[J].中國礦業,2008,(6).