圖1所示為某產品上的擋板零件,生產批量為中等批量。要求采用2mm厚的45號鋼板制成,寬度為200mm。
一、工藝分析
從圖1得知,該零件外形較簡單,各處彎曲角精度要求不高,加工難度主要在三方面:
第一,底部的彎曲內角半徑R1處,因R1小于相應材料(45號鋼)的最小彎曲半徑Rmin=2mm,因此,必須增加整形或校正工藝才能滿足產品要求;
第二,尺寸4mm處的彎曲直邊太短,遠小于彎曲工藝要求的最小進邊2t=2×2=4mm,難以保證有足夠的彎曲力臂,彎成直邊;
第三,兩處彎曲角度較大,彎曲變形小,零件回彈量大(查閱模具設計手冊計算理論回彈值=)。
二、模具設計
由以上分析可知,零件彎曲角度較多、較大,直邊太短,用折彎機無法彎成,為此,生產中不得不設計專用模具(圖2),并采用加大彎曲直邊長度進行彎制,然后用機械加工去除該工藝留量,加工工藝方案確定為:剪切塊料→模具彎制成形→去除工藝留量→校正。
在圖2結構設計中,著重考慮采用以下控制措施:
一是為克服坯料彎制中受側向力影響零件偏移,在模具上設置擋塊,同時在整個彎曲過程中,卸料塊與凸模始終對坯料保持壓緊;
二是考慮到材料強度高,回彈大,故模具單邊間隙選取1.9mm;
三是為保證底部兩處彎曲半徑R1,在彎曲的最終狀態,通過增大壓力機汽缸壓力,以對板料進行最后校正。
三、原因分析
壓制彎形件經檢測,出現如下問題:
彎形件短邊經加長6mm后彎形,形狀效果良好,但彎件角度未能保證,142ordm;回彈角達5ordm;;嘗試用不留加工余量的坯料試彎,彎后的直角難以成形,彎曲內角R1處不清晰,不完整,零件無法使用。
由于零件回彈角大,材料強度高,韌性大,故校正困難,工人勞動強度大,故采用機械加工去除留量方案,但該方法既增加成本,又不利效益的提高。
四、結構與工藝改進措施
為了提高生產效率,降低工人勞動強度,并考慮到彎曲件回彈數值,必須改進模具結構及工藝。
1.模具結構改為擺塊式彎曲模(圖3)
(1)改進后模具增大卸料塊與凹模對坯料的壓緊力,設計中使卸料塊在頂桿被汽缸頂起后高于凹模約5mm,同時在卸料塊頂面加工出鋸齒形溝槽,增加與坯料間的摩擦,防止坯料偏移,提高坯料的定位可靠性;
(2)由于圖紙對壓制中材料厚度變薄要求不高,故擺塊、凹模與凸模的單邊彎曲間隙按Z=(0.85~0.95)t取負間隙1.8mm<t=2m;
(3)擺塊142ordm;處設置5ordm;的反回彈角。
2.工藝方案
改為:剪切塊料→模具一次性彎曲成形。
五、加工產品質量及模具結構分析
由于改進后的彎曲模,彎曲起始時,卸料塊及擺塊能有效防止坯料的偏移,而模具負間隙的使用以及擺塊能對彎制的部位直接產生正壓力,從而使坯料受到較大的擠壓力及彎矩作用。因此,模具改進后,經試彎,短直邊彎形的內角圓弧清晰完整,滿足設計使用要求;尺寸精度也基本得到保證,角度回彈得到有效控制,僅有20′左右的回彈數值。
該模具經設計改進制造投產后,由于分析考慮問題全面科學,經多次對生產零件抽檢,未發現質量問題。目前,該模具工作情況良好。
(作者單位:海南省高級技工學校)