摘 要:文章對合成氨裝置水汽系統突發水質惡化事故進行分析,查找原因提出對策,首次對鍋爐水系統進行全面沖洗并取得成功。
關鍵詞:水質;循環水;表冷器;內漏
中圖分類號:TE624.5 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2012)17-0166-02
某廠合成氨裝置正常運行時,鍋爐水PH值、電導、磷酸根突然均不合格,但入裝置脫鹽水各項指標正常,懷疑鍋爐水系統內出現問題,通過分析,判斷表冷器(101-JC)內漏,立即采取了開大排污等措施。隨后停車堵漏,更換廢熱鍋爐芯子,嘗試對鍋爐系統進行全面清洗后解決問題。
1 水質惡化的發現
2008年2月初開始,鍋爐水PH值靠近指標上限(指標9.0~10.0),磷酸根(PO■■)在指標下限(指標2.0~10.0 mg/l),電導接近指標上限(指標≤60 us/cm),其中PO■■時有不合格。車間采取加強輪換排污、沖洗爐水采樣器、調整給水PH值和爐水加藥量等幾項措施維持生產。6日,爐水電導突然上升(2時電導為75 us/cm,10時為162 us/cm),但入裝置脫鹽水指標正常,于是懷疑鍋爐水系統內出現問題,當時水汽系統水質數據如表1所示。
對數據進行分析:脫鹽水及給水PH值正常,電導分析正常,爐水PO■■低,但PH值高,電導超標,判斷系統內換熱器泄漏,介質泄漏后顯堿性。
2 泄漏設備的排查
由于水質堿性增加,對水汽系統流程進行排查,泄漏介質可能有合成工藝氣(含氨)、循環水。重點檢查的設備:合成氣與鍋爐水換熱器(123-CA/C1)、表冷器(101-JC、1101-JC)。對爐水進行SO■■、NH3的分析,結果SO■■為18.5 1mg/L,NH3含量分析正常,證明系統內混入循環水。接著對101-JC/1101-JC出口冷凝液的SO■■和電導分析,斷定101-JC內漏。
3 101-JC內漏后采取措施及效果分析
發現101-JC內漏后,立即制定停車搶修方案,并采取了如下措施:開大鍋爐水系統所有排污;投用作為鍋爐給水的蒸汽冷凝液精致過濾器102-U,加強水質的過濾和處理;對各項水質數據加強監測。
采取上述措施后,14日鍋爐水PH、電導都達到合格,由于排污量大,PO■■仍然不合格,SO■■由最高16.02 mg/l下降到1.59 mg/l。101-JC出口蒸汽冷凝液含SO■■維持在3~5 mg/l,硬度由40.64 mg/l下降到9.14 mg/l。相關監測數據見表2。
4 101-JC內漏對水質影響及處理
101-JC內漏,循環水進入鍋爐水系統,對水汽系統設備及管線造成一定的損壞,決定更換廢熱鍋爐(101-CA/CB)芯子,經過充分論證后決定首次對鍋爐系統進行清洗。方法:在101-CA/CB上升管和下降管、廢鍋(103-C)低點接臨時排污管線,流程如圖1所示。
操作:關閉汽包(101-F)出口大閥,關閉間斷排污及新加各臨時線閥門,開給水泵(104-J),走汽包正常上水流程,嚴格控制汽包建立30%~90%液位。輪流開大各間斷排污和汽包連續排污,依次對各設備進行沖洗。在排放口采樣分析,分析濁度、硬度、電導等指標。沖洗三次,第一次采樣時沖洗水電導最高4 000 us/cm,最低為418us/cm,濁度最高為66.04 mg/l,最低為12.2 mg/l,硬度最高為4.06 mg/l。說明此次水質惡化對水汽系統設備管線造成較大腐蝕。16:00時第三次采樣,電導最高為135us/cm,濁度最高為5.42 mg/l。相關數據見表3、表4。
5 101-JC內漏處理情況及效果
本次停車對101-JC進行堵漏,共堵管135根。從泄漏管的數量看,末期泄漏量較大。開車后化驗101-JC出口冷凝液電導正常,由于系統仍存有微量SO■■等,繼續開大排污進行系統置換,一周后化驗出口SOO■■為0 mg/l,裝置恢復正常。
參考文獻:
[1] 馬如芬,汪旭紅,魏煥景.合成氨系統變換工藝的設計與優化[J].煤化工,2012,(1).