摘要:鍋爐燃燒系統(tǒng)主要實現(xiàn)鍋爐母管蒸汽壓力恒定,提高鍋爐熱效率及穩(wěn)定性的任務(wù)。它是鍋爐經(jīng)濟(jì),安全運(yùn)行的關(guān)鍵子系統(tǒng)。本文通過對宏偉熱電廠爐主汽壓力控制中存在的影響因素進(jìn)行分析,研完開發(fā)智能復(fù)合控制策略,使主蒸汽壓力,氧量等殉控制在規(guī)定范圍內(nèi),確保鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的長期,穩(wěn)定投入,提高電廠效率。
關(guān)鍵詞:主汽壓力 復(fù)合控制 氧量
中圖分類號:TP32 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-008X(2012)2(b)-0101-01
1引言
在鍋爐運(yùn)行中,蒸汽壓力是必須監(jiān)視和控制的運(yùn)行參數(shù)之一。汽壓過高將影響承壓部件壽命,造成安壘隱患,汽壓降低將使汽耗和煤耗增大,直接影響發(fā)電和供熱的經(jīng)濟(jì)性;因此,運(yùn)行中鍋爐的蒸汽壓力應(yīng)恒定在額定值附近。
2鍋爐燃燒控制系統(tǒng)優(yōu)化方案
鍋爐燃燒控制系統(tǒng)是鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行的重要子系統(tǒng)。影響鍋爐蒸汽壓力的內(nèi)部、外部因素很多,傳統(tǒng)的PID控制方法難以滿足鍋爐蒸汽壓力的自動控制要求,因此在分析鍋爐暫態(tài)、穩(wěn)態(tài)、內(nèi)擾、外擾特點的基礎(chǔ)上,開發(fā)智能復(fù)合控制策略,圍繞著主蒸汽母管壓力控制回路、風(fēng)煤比控制回路等進(jìn)行優(yōu)化實踐,使主蒸汽壓力及氧量均在規(guī)定范圍內(nèi)波動,提高電廠效率。
2.1主蒸汽母管壓力控制
在鍋爐燃燒系統(tǒng)中,給煤所提供的熱值是影響燃燒系統(tǒng)的一個重要因素,由于存在煤質(zhì)的變化和給煤量經(jīng)常擾動的原因,造成給煤所提供的熱值難以在線準(zhǔn)確度量,無法直接利用其作為控制回路的反饋信號,實現(xiàn)主蒸汽壓力控制。
宏偉熱電廠主蒸汽壓力控制是通過PID串級控制并結(jié)合磨煤機(jī)的負(fù)荷分配來實現(xiàn)鍋爐主蒸汽壓力的控制,采用流量信號的變化率作為外環(huán)的前饋,熱量信號作為內(nèi)環(huán)的反饋信號,由于我廠給煤量不能在線測得,而熱量信號可間接體現(xiàn)煤量信號,同時又可以克服因煤質(zhì)變化引起的干擾,因此可較為精確地計算出在維持一定主汽壓力下的鉿煤量,再經(jīng)過負(fù)荷分配方案實現(xiàn)給煤機(jī)的精確控制,進(jìn)而維持主汽壓力的穩(wěn)定。
在蒸汽鍋爐系統(tǒng)中,其產(chǎn)品為過熱蒸汽,煤的熱量最終主要以蒸汽流量的形式體現(xiàn)出來。在穩(wěn)態(tài)時(汽包壓力無變化),煤的熱量可以間接用蒸汽流量來近似表示;當(dāng)汽包壓力有變化時,由于汽包是一個儲能部件,壓力越大,儲能越多,汽包壓力的變化率則表征了汽包對能量的釋放或吸收。因此,在煤質(zhì)擾動情況下可定義熱量信號為:R=Q+c×dp/dt(R表示熱量,Q表示蒸汽流量,dp/dt表示汽包壓力P的變化-率,C為蓄熱系數(shù))。將該熱量信號代替給煤熱值,并作為副控制回路的反饋信號,從而實現(xiàn)主蒸汽壓力回路的串級控制。
鍋爐的蓄熱系數(shù)測試方案采用傳統(tǒng)的整定方法:保持進(jìn)入爐膛的給煤(粉)量不變,通過改變蒸汽流量Q及汽包的壓力,從而測出蓄熱系數(shù)C(mk)(C(mk)等于0~t時間段內(nèi)蒸汽流量的累積量與壓力變化量的比值)。
磨煤機(jī)的負(fù)荷分配方案:根據(jù)磨煤機(jī)工作時間的長短定義了四個工作狀態(tài):優(yōu)(0~500h)、良(500h~900h)、中(900h~1400h):差(1400h-1800h),每種狀態(tài)對應(yīng)的給煤機(jī)變頻器的給定值范圍為:55%~35%、45%~30%、40%N25%、35%-25%。當(dāng)磨煤機(jī)為其中工作時間較少的狀態(tài)時,給煤機(jī)變頻器給定值的下限可以相對減少,以增大磨煤機(jī)可調(diào)范圍。
2.2二次風(fēng)擋板控制
二次風(fēng)擋板控制主要保證煙氣含氧量保持在最佳范圍之內(nèi),實現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟(jì)燃燒。該控制采用給煤量為前饋、二次風(fēng)出口風(fēng)壓力和煙氣含氧量為反饋的串級含氧量控制策略。由于在不同的負(fù)荷下,鍋爐爐膛燃燒強(qiáng)度不同,在低負(fù)荷下鍋爐爐膛燃燒強(qiáng)度較低,給予較大的含氧量給定值,適當(dāng)增加二次風(fēng)量,可以強(qiáng)化燃燒;在高負(fù)荷下爐膛燃燒強(qiáng)度高,給予較小的含氧量給定值,適當(dāng)減少二次風(fēng)量,可以降低排煙溫度,減少熱量損失,從而實現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟(jì)燃燒。
動態(tài)尋優(yōu)策略(總?cè)剂虾涂傦L(fēng)量的交叉限制)
在燃燒過程中為保證風(fēng)煤配比不超過規(guī)定的閡值,總?cè)剂虾涂傦L(fēng)量指令的變化要受到對方當(dāng)前值的限制,以保證燃燒的穩(wěn)定和充分,見圖1最佳風(fēng)煤比曲線。
假定當(dāng)前鍋爐實際穩(wěn)定運(yùn)行在總煤量‰和總風(fēng)量A(mo),即(Q(mo),A(mo))工作點處;
(1)如果要調(diào)增負(fù)荷,則需要加大總給煤量Q;但在當(dāng)前實際總風(fēng)量A(mo)的情況下,依據(jù)最佳風(fēng)煤比上限折合成的最大總煤量為Q(m2)。因此,為保證鍋爐的燃燒效率,實際下達(dá)的增煤指令應(yīng)是Q(m2),與調(diào)增負(fù)荷所要求的總增煤量Q兩者取小,亦即所對應(yīng)的煤增加量或增加幅度取小。
假設(shè)經(jīng)過比較取小之后獲得的總煤晟指令為Q(m2),則根據(jù)最佳風(fēng)煤比曲線,得到折合而成的總風(fēng)量為A(m2),A(m2)與當(dāng)前實際總風(fēng)量A(mo)比較取大,則應(yīng)取總風(fēng)量指令值為A(m2)。
(2)如果要調(diào)減負(fù)荷,則需要減少總給煤量Q;但在當(dāng)前實際總風(fēng)量A(mo)的情況下,依據(jù)最佳風(fēng)煤比下限折合成的最小總煤量為Q(m1)。因此,為保證鍋爐的燃燒效率,實際下達(dá)的減煤指令應(yīng)是Q(ml)與調(diào)減負(fù)荷所要求的總煤量Q兩者取大,即所對應(yīng)的煤減小最或減小幅度取小。
假設(shè)經(jīng)過比較取小之后獲得的總煤量指令為Q(m1),則根據(jù)最佳風(fēng)煤比曲線,得到折合而成的總風(fēng)量為A(m1),A(m1)與當(dāng)前實際總風(fēng)量A。比較取大,則應(yīng)取總風(fēng)量指令值為A(mo)。
總煤量與總鳳量交叉限制的邏輯:總?cè)剂现噶畈荒艹^當(dāng)前總風(fēng)量折合成的燃料量,總風(fēng)量指令不能小于當(dāng)前總?cè)剂献钫酆铣傻娘L(fēng)量。同時鍋爐還必須保證入爐總風(fēng)量不小于鍋爐最低風(fēng)量(鍋爐廠給出的值為30%)。
3結(jié)語
通過此次研究應(yīng)用,首次在我廠#1爐投入燃燒優(yōu)化控制,調(diào)節(jié)品質(zhì)有了明顯提高,11月23日實驗得出,優(yōu)化控制投入后,負(fù)荷波動20t/h時,主汽壓力的波動范圍僅為0.1MP,調(diào)節(jié)曲線很平穩(wěn),且調(diào)節(jié)周期較短,提高了鍋爐的熱效率1%,增強(qiáng)了控制系統(tǒng)的安全可靠性,降低了運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度,為我廠同類型機(jī)組和其他電廠推廣應(yīng)用提供了有益的嘗試,并為以后大機(jī)組的投運(yùn)做好熱工自動化方面的技術(shù)儲備。
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