鐘志敏
(坪石發電廠有限公司(B廠),廣東 韶關 512229)
某電廠三期工程每臺爐配備2套輸渣系統,鏈斗輸送機將冷渣器排出的灰渣輸送到鍋爐房外的斗式提升機內,由斗式提升機將爐渣提升輸送到渣庫儲存,然后定期經渣庫卸料設備由汽車送至灰場。鏈斗輸送機為青島德施普電力設備有限公司生產的PS.LD-700型輸送機,長度37 m,料斗寬700 mm,最大出力為60 t/h,鏈速為0~0.15 m/s。
(1)鏈斗輸送機鏈條經常跑偏,甚至脫軌。
(2)鏈斗輸送機導軌磨損變形嚴重。
(3)鏈斗輸送機渣斗變形嚴重,必須經常更換或整形。
(4)鏈斗輸送機經常超負荷運行,減速機和電機頻繁損壞。
(5)鏈斗、滾輪磨損大,滾輪不轉或脫落的現象時常發生。
(6)整個輸渣線粉塵飛揚,導致鍋爐房地面環境衛生差。
(7)輸送機底部積渣嚴重,人力清理量大。
上述鏈斗輸送機在運行中存在的各種問題,可以從鏈斗輸送機的設計安裝方面來進行原因分析。鏈斗輸送機原支架結構如圖1所示。

圖1 鏈斗輸送機原支架結構
(1)鏈斗輸送機的鐵軌為全固定式安裝,當運行一段時間后,兩鐵軌面會出現磨損偏差,且磨損偏差會隨著時間的增加而變大,直至出現嚴重跑偏的現象。當鏈斗輸送機跑偏時,鏈斗一側滾輪限位邊會與鐵軌接觸,長期的摩擦使鐵軌內側與滾輪限位邊均磨損嚴重。磨損至一定程度后,鐵軌下寬邊會與鏈斗側板摩擦,直至整個側板磨穿漏渣。此時,整個鏈斗輸送機偏向一側,使另一側的滾輪與鐵軌的搭接面越來越小,甚至只有10~20 mm,這樣滾輪易沖出鐵軌,導致鏈斗輸送機脫軌,并使鐵軌變形。
(2)冷渣器出口管和鏈斗面之間的距離較大,渣料落到渣斗時速度較大,部分大渣料會從渣斗口蹦出,落到輸送機底部堆積。回程鏈斗會將這些積渣向尾部刮動,但增加了鏈斗輸送機電機的負荷。當鏈斗輸送機底部積渣過多時,電機就會因為過載而跳閘。
(3)鏈斗輸送機的回程鏈斗距離地面較近,渣料稍有堆積就會被回程鏈斗向尾部刮動,運行時雖然會定期打開輸送機下部側板進行灰渣排放,但輸送機鏈斗仍會出現變形現象。
(4)沒有及時清理輸送機底部積料,以及對鏈斗滾輪的潤滑、螺栓的緊固維護不夠,使滾輪不轉或脫落,造成鏈斗局部下沉,刮到底部積料或橫擔槽鋼,使整個鏈斗輸送機運行中鏈斗跳動大,再加上運行時排渣量大而沒有及時處理,從而造成鏈斗大批量變形損壞。
鏈斗輸送機主動軸高度不變,將其水平段整體提升800 mm,并對鏈斗輸送機斜坡段角度進行調整、對弧形鋼軌進行更換。
將固定式鐵軌改成可左右或上下調節的鐵軌,并對支架結構進行加固,以防止變形。改造后的支架結構如圖2所示。

圖2 改造后的支架結構
4.2.1 加工配件
加工20根長度為1 047 mm的12#槽鋼,每個槽鋼上鉆2個長100 mm的長圓孔,孔距為810 mm;40根長度為120 mm的12#槽鋼,每個槽鋼上鉆2個Φ16圓孔,孔距為50 mm;長160 mm和長90 mm的11#角鋼,在角鋼上分別鉆1個50 mm×20 mm橫向或縱向長圓孔。準備10 mm×100 mm×140 mm的鋼板、10 mm×200 mm×300 mm的三角形鋼板和M14×50,M18×50的螺栓若干。槽鋼及角鋼配件尺寸如圖3所示。

圖3 槽鋼、角鋼配件尺寸
4.2.2 鐵軌上部分改造
(1)去除支架上部的橫擔槽鋼及原鐵軌的支撐槽鋼。
(2)將長為1 047 mm的12#槽鋼的槽口向下并保持水平焊在立柱上,用10 mm×200 mm×300 mm的三角形鋼板對支架加固焊接。
(3)把長為120 mm的12#槽鋼放在長為1 047 mm的12#槽鋼上,槽口向上,采用M14×50的螺栓在圓孔中穿過進行緊固。在長為120 mm的12#槽鋼上焊制10 mm×100 mm×140 mm的鋼板作為鐵軌底板,然后在底板上焊接鐵軌。運轉過程中,若發現托輪跑偏而必須調整鐵軌時,松動M14×50的螺栓,左右移動長為120 mm的12#槽鋼至合適位置,擰緊螺栓。此調整過程只須幾分鐘即可完成。
4.2.3 鐵軌下部分改造
在鐵軌上焊接長為90 mm的11#角鋼,在立柱上焊接長為160 mm的11#角鋼,兩角鋼背面相對,采用M18×60的螺栓從2個角鋼上的長圓孔中穿過進行緊固,保持原托輪的高度不變。立柱上焊的角鋼為縱向長圓孔,鐵軌上的角鋼為橫向孔,對鐵軌進行左右調整時,只需要松開螺栓即可在立柱的角鋼上水平移動鐵軌。若需要調整鐵軌高低時,可以在立柱上的角鋼與鐵軌間加減墊鐵進行調整,省時方便又快捷。角鋼和立柱及鐵軌間聯接如圖4所示。

圖4 角鋼與立柱、鐵軌焊接示意
由于滾輪備件表面沒有進行熱處理,硬度不夠,運行中滾輪磨損嚴重,進而造成鏈斗兩側高度相差較大。因此,此次改造中滾輪備件采用45#鋼車制,并對其表面進行淬火,使其表面硬度達到HRC45~55。滾輪內軸承處安裝帶防塵蓋的6305向心球軸承,并在滾輪內加極壓高溫復合鋁基潤滑脂,這樣就可以在運行中避免細微粉塵顆粒進入軸承內部,使滾輪在高粉塵工作環境中能長時間正常運行。
鏈斗輸送機上部分側板與上蓋板全密封嚴密安裝,并將鏈斗輸送機側板下部700 mm改成活動形式,以方便定期對鏈斗輸送機底部進行排渣。
用合適的角鋼、槽鋼對鏈斗輸送機減速機基座進行加固處理,提高基座強度,保證其運行中能承載足夠大的沖擊力,避免運行中發生脫鏈事故。
加強巡視檢查力度,若發現問題,及時停機處理。同時,建立清渣制度,每天對掉落在鏈斗輸送機底部的灰渣進行清理。
從2011年8月開始,電廠分別對2臺鍋爐的4套鏈斗輸送機進行了改造,同時加大了設備巡視與維護力度。改造后的鏈斗輸送機運行至今,未出現鏈斗嚴重跑偏甚至脫軌的現象,也未發生鏈斗輸送機故障,每月只要定期進行2次檢查維護工作,就能保證鏈斗輸送機的穩定運行,確保了電廠輸渣系統的暢通運行。