王建麗,黃雄源,劉竹林
(湖南工業(yè)大學 冶金工程學院,湖南 株洲 412007)
粉煤灰是煤炭燃燒后排放的一種固體廢棄物,我國每年排放的粉煤灰約3億噸,粉煤灰的利用不僅可降低其對環(huán)境的污染,而且對促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。我國粉煤灰含碳量普遍較高,質(zhì)量分數(shù)在20%以上的約占30%,這不僅浪費了資源,而且影響了粉煤灰的利用。制約粉煤灰有效利用的因素,一是粉煤灰中含碳量較高,二是粉煤灰的粒度太粗[1-2]。據(jù)估算每年從粉煤灰中流失的碳有數(shù)百萬噸,用于混凝土中的粉煤灰要求燒失量不超過5.0%,殘?zhí)歼^多會影響粉煤灰制品的強度,降低制品的抗凍融性、抗?jié)B性,大大降低粉煤灰活性[3-5]。粉煤灰經(jīng)浮選后含碳精礦可二次利用,尾礦可以達到國家I級、Ⅱ級、III級粉煤灰標準。這樣,既可進一步資源化利用,又可避免由于大量未被利用的灰渣堆存而造成環(huán)境污染。
粉煤灰主要由玻璃相、無定形相和結晶相3類礦物組成。玻璃相主要為漂珠、微珠和磁珠等;無定形相多為未燃燒的碳粒;結晶相為莫來石、石英砂、磁鐵礦、赤鐵礦、方鎂石等。粉煤灰中未燃盡的碳大部分以單體形式存在,碳粒呈海綿狀和蜂窩狀,比表面積大、疏松多孔、親油疏水,具有良好的吸附活性;碳粒較軟,強度較低,部分石墨化,具有潤滑性,密度較低[6]。 研究表明,粉煤灰中碳粒接觸角約60°,其他顆粒的接觸角約10°。因此,在浮選過程中,接觸角大的能粘附于氣泡表面浮出液面,接觸角較小的不能浮出表面仍留在灰漿中,從而能夠?qū)崿F(xiàn)碳粒與其他顆粒的有效分離[7]。在加入浮選藥劑的作用下,可增大碳顆粒與粉煤灰中其他物質(zhì)親水性的差異,從而實現(xiàn)粉煤灰中碳的有效回收。
粉煤灰的化學組成見表1,其主要成分為SiO2,Al2O3和未燃盡的碳,有害雜質(zhì)如硫、鉀、鈉等含量較低。

表1 粉煤灰的化學組成Table 1Chemical composition of original fly ash%
粉煤灰試樣中其主要礦物含量測定結果見表2。該粉煤灰試樣未燃盡的物質(zhì)中細小碳粒、微珠、玻璃體的質(zhì)量分數(shù)分別為23.12%,34.00%,16.00%,其余為石英砂粒、莫來石、多孔玻璃體等。

表2 試樣中主要礦物含量Table 2The content of major minerals in the sample %
用LS 13320激光粒度分析儀(美國貝克曼庫爾特公司生產(chǎn))對粉煤灰原灰進行粒度分析,結果見圖1。

圖1 粉煤灰原礦粒度曲線Fig.1Granularity curve of original fly ash
從圖1可看出,粉煤灰原灰的粒徑較小,各粒徑的分布不均勻。平均粒徑(mean)為63.90 μm,粒徑的中間值(median)為56.57 μm,粒徑小于13.46 μm和粒徑大于125.50 μm的均約為10%,粒徑為60~100 μm的所占體積分數(shù)較大。
用篩分分析方法將粉煤灰原灰分成5個粒度級別,碳在各粒級中的分布見圖1和表3。

表3 原灰篩分分析結果Table3 Sieving analysis result of original fly ash%
從圖1和表3可看出:粉煤灰中細粒級含量較多,且碳呈不均勻分布狀態(tài),不同粒徑范圍的粉煤灰品質(zhì)差異較大,較粗的灰含碳量高,燒失量大;隨著粒級變細,含碳量逐漸降低,燒失量也逐漸降低。大于100目的粒級產(chǎn)率為3%,但其中碳的質(zhì)量分數(shù)高達40.42%,這是由于粗粒級物質(zhì)的主要成分是碳珠;小于200大于320目的產(chǎn)率為65%,其中碳的質(zhì)量分數(shù)為20.28%;小于320目粒級中碳的質(zhì)量分數(shù)僅為16.55%。這是由于在相同的燃燒狀況下,碳顆粒越細燃燒越完全,故殘?zhí)甲兩佟?/p>
由于粉煤灰屬于細級灰,本試驗采用泡沫浮選法分選粉煤灰中未燃盡碳。碳的可浮性受兩方面因素的影響:一方面是產(chǎn)生粉煤灰的原煤為無煙煤,無煙煤的接觸角僅為73°,可浮性較差,反映了無煙煤是以非極性的疏水表面為主,同時又存在不同程度的極性表面[8];另一方面是煤灰在水中浸泡和在自然界風化過程中所產(chǎn)生的氧化作用,使煤粒表面負電性增加,從而增強了其表面的親水性。這些因素削弱了煤和矸石之間可浮性的差別,給浮選法回收碳帶來難度,這就需要選擇優(yōu)良的浮選藥劑來改善和強化浮選過程,因此,需進行不同種類浮選藥劑的選擇。
1)捕收劑的選擇。捕收劑的種類主要有石油產(chǎn)品類和焦油產(chǎn)品類。焦油產(chǎn)品雖然對浮選具有良好的性能,但因其含有酚,使應用受到限制,故在石油產(chǎn)品類中的煤油和輕柴油中選擇。又由于煤油價格高于輕柴油,來源也有限,且有研究[4]表明煤油作為捕收劑,性能不如輕柴油,因此,選擇輕柴油作為本試驗的捕收劑。
2)起泡劑的選擇。在捕收劑用量相同的前提下分別使用相同質(zhì)量的2號油、GF油、FR(試驗室自制)作為起泡劑,進行粗選試驗,結果表明FR的浮選性能較好,因此選定FR作為起泡劑。
用XFD型單槽浮選機(南昌市恒業(yè)礦冶機械廠生產(chǎn))進行粉煤灰粗選提碳的浮選試驗,以考察捕收劑和起泡劑的合適用量。三因素二水平正交試驗條件見表4,其中三因素是:浮選時間、輕柴油和FR;二水平是:輕柴油和FR的2種不同用量。捕收劑輕柴油的用量分別為1 000 g/t(即在每噸粉煤灰中加入1 000 g輕柴油,下同)和1 100 g /t,起泡劑FR的用量分別為800 g/t和600 g/t。為減少試驗工作量,又不影響浮選的效果,浮選時間定為4 min和5 min。表中1#,2#,3#,4#試樣均為1 000 g粉煤灰。

表4 粉煤灰粗選提碳的正交條件Table 4The orthogonal conditions for rough separating carbon from fly ash
粉煤灰粗選正交試驗結果見表5,表中的精礦、尾礦分別為表4中對應的粉煤灰式樣在不同浮選條件下得到的2種產(chǎn)品。

表5 粉煤灰粗選提碳的正交試驗結果Table 5The orthogonal experimental result for rough separating carbon from fly ash
表6為粉煤灰粗選碳的正交試驗分析結果。從表可以看出:浮選時間為5 min,捕收劑輕柴油用量為1 100 g/t,起泡劑FR用量為800 g/t時,浮選效果較佳,此時精礦質(zhì)量最大,為541.3 g。

表6 粉煤灰粗選提碳的正交試驗分析結果Table 6The orthogonal experimental Analytic results for rough separating carbon from fly ash
粉煤灰浮選是一個極其復雜的物理化學過程,有效地使用浮選藥劑是取得良好的浮選效果的重要條件,除了根據(jù)粉煤灰的特性選擇適當?shù)乃巹┩猓€必須選用適當?shù)墓に嚄l件。
通過浮選試驗考查藥劑用量、礦漿質(zhì)量濃度、浮選時間以及藥劑同礦漿作用時間對粉煤灰浮選提碳的影響。單因素試驗結果是:粗選時輕柴油用量為1 100 g/t,F(xiàn)R用量為800g/t,礦漿質(zhì)量濃度為28.0%,浮選時間為5min;一次精選和二次精選時輕柴油用量為600 g/t,F(xiàn)R用量300 g/t,浮選時間為5min,礦漿質(zhì)量濃度為28.0%。
試驗表明,采用一次精選的簡單流程得到的精礦,其碳的質(zhì)量分數(shù)只有約50%,達不到試驗指標,為此需要進行第二次精選,因此試驗確定為“一粗兩精”的工藝流程,見圖2。

圖2 粉煤灰浮選提碳的工藝流程Fig.2Floatation process of carbon separation from fly ash
采用“一粗兩精”工藝流程浮選提碳的試驗結果見表7。由表可知,精礦1中碳的質(zhì)量分數(shù)為53.00%,回收率為89.98%;精礦2中碳的質(zhì)量分數(shù)可達63.50%,回收率為88.16%,發(fā)熱量為23 566.41 J/g(僅化驗了精礦2的發(fā)熱量,故未在表中列出)。

表7 粉煤灰浮選提碳試驗數(shù)據(jù)Table 7Experimental data of carbon separation by floatation
在粗選試驗中,尾礦中碳的質(zhì)量分數(shù)為3.61%(小于5.00%),達到國家I級粉煤灰標準;第一段精選尾礦中碳的質(zhì)量分數(shù)為4.48%(小于5.0%),達到國家I級粉煤灰標準;第二段精選尾礦中碳的質(zhì)量分數(shù)為5.83%(小于8.0%)達到國家II級粉煤灰標準。
1)對湖南某地粉煤灰(碳的質(zhì)量分數(shù)為23.12%)進行粗選正交試驗研究,結果表明:粗浮選的優(yōu)化條件為,捕收劑輕柴油用量為1 100 g/t,起泡劑FR用量為800 g/t,浮選時間為5 min。精選時輕柴油用量為600 g/t,F(xiàn)R用量為300 g/t,浮選時間為5 min。在“一粗一精”浮選工藝得到精礦中碳的質(zhì)量分數(shù)為50%左右。通過研究確定了粉煤灰浮選提碳的工藝流程為“一粗兩精”。
2)在“一粗兩精”浮選工藝條件下,精礦2中碳的質(zhì)量分數(shù)達63.50%,碳的回收率為88.16%,發(fā)熱量為23 566.41 J/g;精礦1中碳的質(zhì)量分數(shù)為53.00%,碳的回收率為89.98%;粗選以及兩次精選的尾礦中碳的質(zhì)量分數(shù)低于5%或8%,分別達到了國家I, II級粉煤灰的標準。
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