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錦屏一級水電站高拱壩4.5 m升層混凝土施工試驗研究

2012-07-12 07:55:30
四川水力發電 2012年2期
關鍵詞:混凝土施工

韋 寧

(葛洲壩集團第二工程有限公司,四川成都 610091)

1 概述

錦屏一級水電站大壩為混凝土雙曲拱壩,壩頂高程1 885 m,建基面高程1 580 m,最大壩高305 m,是目前世界上最高的拱壩。大壩正常蓄水位高程1 880 m,死水位高程1 800 m,拱冠梁頂厚16 m,拱冠梁底厚 63 m,最大中心角93.12°,頂拱中心線弧長552.23 m,厚高比為0.207,弧高比為1.811。大壩設置25條橫縫,分為26個壩段,橫縫間距20~25 m,平均壩段寬度為22.6 m,施工不設縱縫。

該工程位于四川省涼山彝族自治州鹽源縣和木里縣境內,地處高山峽谷,地質地形條件極其復雜。前期因地質條件原因使大壩基坑開挖進度滯后,導致大壩首倉混凝土開始澆筑時間比原計劃滯后9個月,嚴重影響到2012年首臺機組發電目標的實現。為實現發電目標,必須采取措施進一步提高混凝土澆筑速度,加快施工進度,趕回滯后的9個月工期。根據現場施工條件,經對施工總進度進行分析后認為,若仍采用3 m升層的澆筑方案,大壩混凝土施工進度將無法滿足2012年發電的要求。為此,葛洲壩集團錦屏施工局率先提出并在右岸15#壩段進行了4.5 m升層混凝土澆筑生產性試驗,通過采取一系列技術措施,解決了模板變形、混凝土溫度控制等技術難題,總結出一套4.5 m升層混凝土快速施工方法,為錦屏一級水電站大壩全面采用4.5 m升層方案提供了科學依據,對其他工程大體積混凝土采用4.5 m升層施工亦具有重要借鑒意義。

2 混凝土澆筑施工

2.1 做好倉面設計和資源配置

4.5 m升層混凝土澆筑試驗安排在15#壩段1 616~1 625 m高程(為后澆塊),共2個倉次,分別為15#-17和15#-18倉,單倉平均寬度約為24.45 m,順水流方向長度約 58.95 m,最大澆筑面積1 397.8 m2,單倉混凝土方量達6 200 m3,均采用平鋪法澆筑。如圖1所示,每倉分4區共9個坯層(40+55 cm×2+50 cm×6)澆筑,坯層厚度控制在40~55 cm,上下坯層覆蓋時間控制在4 h以內,要求入倉強度必須達到180 m/h以上。在倉內配置了“四平四振”平倉振搗設備,并在倉外四周布設了10臺噴霧機用于倉內降溫。

2.2 提高混凝土輸送和澆筑速度

為充分提高纜機的吊運效率,將倉面根據4臺纜機覆蓋范圍分為4個施工區域,開倉前在兩邊橫縫上標示清楚。在每個施工區域內布置平倉機和振搗臂各1臺,并在倉內設置下料標識進行定位。當吊罐距離倉面高度在1.5 m以內時,迅速下料,將下料時間控制在10 s內。除特殊情況外,纜機不行走大車。纜機在倉內卸料完畢,平倉機在10 s內及時進行平倉。同時,加強拌和系統管理,實現拌和樓等候混凝土運輸車的要求,避免出現“車等樓”現象。

通過對混凝土澆筑各環節進行精細化管理,2個4.5 m升層試驗倉的混凝土入倉強度分別為280.1 m3/h、249.5 m3/h,滿足施工要求。

圖1 倉面施工工藝流程圖

2.3 縮短冷卻水管鋪設時間

按照設計要求,4.5 m升層混凝土內需鋪設3層冷卻水管,第1層布置在施工縫面上,其他兩層分別布置在距施工縫面1.5 m、3 m的層面上,其中上面兩層冷卻水管必須在混凝土澆筑過程中鋪設。冷卻水管采用HDPE管,柔韌性好,能夠根據布管要求快速鋪設。在澆筑過程中,各區同一坯層覆蓋時間長短不一,通過充分利用各區的覆蓋時間差鋪設冷卻水管,保證澆筑不停歇,從根本上消除了冷卻水管鋪設對混凝土澆筑的影響。

3 模板變形控制

4.5 m升層混凝土澆筑采用懸臂式大模板,單套模板比3 m升層模板重量增加約70%;此外,4.5 m升層澆筑混凝土會對模板產生更大的側壓力,致使模板變形控制難度大大增加。為解決模板變形問題,保證大壩體形滿足設計要求,采取了以下措施:

(1)優化模板設計方案。通過由加強型爬升錐、懸掛螺栓、預埋蛇形筋等組成的錨固系統固定模板,摒棄傳統的拉條加固方式,減少模板附近的鋼筋用量,降低模板周邊混凝土的澆筑難度,減小混凝土振搗對模板的影響;采用雙支點雙軸桿的支撐方式增強模板剛度。

(2)加強模板變形監測。為獲取混凝土澆筑時4.5 m升層模板的變形量,同時采用在14#、15#橫縫上定點拉線和全站儀實時測量兩種方式觀測模板變形情況。實測結果為:15#-17倉大壩模板最大變形量為20 mm,位于第9坯層上游面模板距14#橫縫6 m的位置,15#-18倉大壩模板最大變形量為6 mm,位于第9坯層上游面模板距14#橫縫9 m的位置。混凝土澆筑完畢,對15#-17倉成型壩體上下游面18個測點進行了檢測,體形偏差為-10~21 mm;對15#-18倉成型壩體上下游面15個測點進行了檢測,體形偏差為-11~14 mm。觀測成果表明,4.5 m升層懸臂大模板剛度和強度滿足要求,結構安全可靠,大壩成型體形滿足施工規范要求。

4 混凝土溫度控制

4.1 溫控標準

根據《錦屏一級水電站拱壩混凝土溫度控制技術要求》(A版),提出了4.5 m升層混凝土溫控標準:混凝土允許最高溫度為27℃,出機口溫度為5℃ ~7℃,澆筑溫度為5℃ ~11℃,層間間歇期按10~14 d控制。

4.2 混凝土配合比

15#壩段4.5 m升層試驗每倉第1坯層采用C18035W14F250三級配富漿混凝土,第2~9坯層均采用C18035W14F250四級配混凝土,施工配合比見表1。

4.3 澆筑溫度控制

15#壩段4.5 m升層混凝土澆筑在2010年5月底進行,此時已進入夏季施工,氣溫高,混凝土澆筑溫度控制難度較大。為保證混凝土澆筑溫度滿足要求,采取了以下措施:

表1 15#壩段1 616~1 625 m高程4.5 m升層試驗混凝土施工配合比

(1)嚴格控制混凝土出機口溫度。大壩混凝土由布置在右岸1 885 m高程的2座2×7 m3拌和樓供應,通過采取骨料預冷、混凝土加冰等措施,將混凝土出機口溫度控制在5℃ ~7℃范圍內。實測15#-17和15#-18倉混凝土出機口平均溫度分別為6.2 ℃、6.1 ℃,監測成果見表2、3。

(2)盡量減少混凝土澆筑過程中的溫度回升。通過采取加快澆筑速度、縮短坯層覆蓋時間、對坯層及時覆蓋保溫被、實時進行倉內噴霧等措施防止熱量倒灌,有效地控制了澆筑時段的混凝土溫度回升,澆筑平均溫度分別為9.1℃、9.7℃,滿足設計要求。15#-17和15#-18倉混凝土入倉溫度和澆筑溫度監測成果見表2、3。

4.4 混凝土通水冷卻

表2 15#-17倉(1 616~1 620.5 m高程)出機口溫度、入倉溫度與澆筑溫度監測表

表3 15#-18倉(1 620.5~1 625 m高程)出機口溫度、入倉溫度與澆筑溫度監測表

大體積混凝土主要通過冷卻水吸收水化熱的方式降低壩體溫度。根據設計要求,在每個4.5 m升層試驗倉內按1.5 m×1.5 m(垂直間距×水平間距)布置3層HDPE冷卻水管,其中主管內徑為32.6 mm,外徑為40 mm,支管內徑為28 mm,外徑為32 mm,單根支管長度不大于300 m。根據現場實際,采用1臺制冷能力為360 m3/h的冷水機組進行通水冷卻,通水冷卻成果見表4。

表4 4.5 m升層試驗混凝土控溫階段通水冷卻成果統計表

表5 4.5 m升層倉與相似環境下3 m升層倉的入倉強度及澆筑溫度對比表

通水冷卻成果表明:在控溫階段,冷卻通水進水溫度控制在11℃ ~14.8℃之間,通水流量控制在1.67 ~2.23 m3/h之間。

4.5 混凝土內部溫度監測

為準確詳細地掌握4.5 m升層混凝土內部溫度變化,在每倉混凝土內部埋設27支永久溫度計(分3層埋設,層間隔為1.5 m,每層上中下游各3支)進行監測,典型測點溫度變化見圖2、3。監測成果表明:混凝土內部最高溫度出現在第88~144 h,平均溫升13.5 ℃,最大溫升15.3 ℃,最高溫度為24.6℃,小于設計允許的壩體最高溫度,溫控效果良好,說明冷卻水管布置合理,采取的溫控措施有效。相鄰壩塊的混凝土內部溫度監測結果表明,4.5 m升層倉對相鄰壩塊的混凝土內部溫度影響小。

4.6 同相似環境3 m升層倉的對比

17#-19、14#-21倉均為3 m 升層倉,15#-17、15#-18倉分別與這兩倉在澆筑時間和氣候環境上相似,故選擇以上4倉進行對比分析。

(1)入倉強度及澆筑溫度對比。

從表5可以看出,15#-17、15#-18兩倉的入倉強度和澆筑溫度合格率均比3 m升層倉高,說明通過精心組織施工,4.5 m升層可實現高強度入倉,對澆筑溫度控制更有利。

圖2 15#-17倉典型混凝土內部溫度過程線

圖3 15#-18倉典型混凝土內部溫度過程線

(2)通水控制對比。

15#-17倉最高溫度出現前平均通水流量為2.02 m3/h,15#-18倉最高溫度出現前平均通水流量為2.05 m3/h;17#-19倉最高溫度出現前平均通水流量為1.66 m3/h,14#-21倉最高溫度出現前平均通水流量為1.88 m3/h。在控溫階段,4.5 m升層倉冷卻水通水流量比3 m升層倉的通水流量提高約15%。

(3)內部溫度發展情況對比。

從表6可以看出,4.5 m升層倉最高溫度出現時間較3 m升層倉晚,升溫幅度也較大;雖然4.5 m升層倉混凝土最高溫度較3 m升層倉大,但是通過調整冷卻通水溫度和流量,仍可將最高溫度控制在設計要求范圍內。

表6 4.5 m升層倉與相似環境下3 m升層倉混凝土內部溫度發展對比表

5 施工效率分析

采用4.5 m升層方案,能夠減少備倉和澆筑次數,減少設備轉倉次數和時間,提高施工效率。以17#壩段1 634~1 733 m高程為例,3 m升層施工周期為8 d,4.5 m升層施工周期為10 d;全部采用3 m升層方案需時264 d,全部采用4.5 m升層方案需時220 d,采用4.5 m升層方案,可以縮短工期44 d。分析結果表明,在高拱壩結構較為簡單的部位全面采用4.5 m升層方案能夠較大地提高施工效率。

6 結語

通過4.5 m升層混凝土澆筑生產性試驗可以得出以下結論:(1)強化澆筑過程控制,進行精細化管理,能夠大幅度提高混凝土入倉強度,縮短坯層覆蓋時間,有利于混凝土內部溫度控制;(2)采用4.5 m升層懸臂大模板,能夠解決模板變形問題,滿足大壩體形要求;(3)4.5 m升層倉的冷卻通水流量比3 m升層倉提高約15%,可以將混凝土最高溫度控制在設計范圍以內;(4)4.5 m升層倉對相鄰壩塊的混凝土內部溫度影響小;(5)將4.5 m升層的混凝土間歇期調整為8 d較為適宜。試驗結果表明:在錦屏一級水電站高拱壩施工中采用4.5 m升層澆筑混凝土是可行的。

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