曾紅安,姚 剛
(廣州鐵路(集團)公司廣州工務大修段,1.工程師;2.高級工程師,廣東 廣州 510100)
近年來,在鋪設無縫線路施工中,鋼軌費用約占大修總成本的83%。長鋼軌從廠焊到鋪成無縫線路,損耗在9‰左右,如果年換軌500 km,損耗鋼軌將達到4.5 km,鋼軌損耗費用達270余萬元,造成了相當大的浪費。因此,綜合分析各環節鋼軌損耗的原因,并制定行之有效的降低消耗的措施,就顯得尤為重要。現對廠焊鋼軌和工地現場更換鋼軌2種情況下,鋼軌損耗的原因及降耗的措施分別進行分析。
1.1 損耗的原因分析
1.1.1 軌種 既有線用于重載線路及山區小半徑曲線較多的線路,通常使用U75V等軌種,但不同軌種焊接易于產生質量問題;客運專線主要使用U71Mnk鋼軌,焊接工藝要求更高,鋼軌焊接的損耗率會加大。
1.1.2 鋼軌長度 目前我國出廠的鋼軌分為100 m定尺軌和25 m標準軌2種,25 m標準軌鋸切次數多,損耗相對較大。
1.1.3 軌端傷損及硬彎鋸切 為了切實保證焊軌質量,依據TB/T 1632.2-2005標準要求,根據焊軌作業線的具體情況,并結合ISO9000質量管理體系要求,進軌焊前檢查距軌端200 mm以內的硬彎及其它無法矯直的硬彎必須鋸掉。
1.1.4 焊軌基地站臺平整度不達標 焊軌基地不平整會造成鋼軌硬彎變形,導致基地和現場鋸切鋼軌較多。
1.1.5 檢驗焊頭引起損耗 根據部標要求,連續焊接500個接頭后,須連續隨機焊接5個焊頭(1.3m)進行實物落錘試驗,作為周期性生產抽樣檢驗,試驗結果合格后方可繼續生產。因此,檢驗焊頭所需的鋼軌數量較多,引起鋼軌損耗增大。
1.1.6 焊接質量不高 由于焊接質量不高,在鋼軌焊接后發現傷損焊頭時,需切除焊縫進行返工重焊,增加損耗。
1.2 降低鋼軌損耗的措施
1.2.1 軌種選擇 鐵路速度160 km/h正線使用攀U75V、武U75V及包U75V。鐵路速度250 km/h及以上客運專線正線使用攀、武U71Mn(k)鋼軌。U75V鋼軌較多適用于山區及重載鐵路且易于焊接,損耗較少。在無試驗論證情況下,原則上不允許不同軌種焊接(同廠同軌型最佳),為防質量問題,應研究適用不同軌種的工藝參數,以保證焊頭質量。
1.2.2 鋼軌長度選擇 100 m定尺軌與25 m標準軌的出廠單價相差較大。以2010年攀鋼出廠的U75V鋼軌為例,100 m軌的單價為5450元/t,而同等材質的標準軌單價為4 650元/t,使用標準軌較100 m軌每公里可節約成本約10萬元;但25 m標準軌接頭較多,損耗相對較大。客運專線采用100 m定尺軌,主要正線上也應盡量選用100 m定尺軌焊接,因其鋪設時焊頭少,鋼軌損耗和傷損概率也將大為降低,從而節約運營成本。
1.2.3 減少軌端傷損及硬彎鋸切 輸送鋼軌時應仔細調整輸送滑道的直線度和平順度,對鋼軌前進方向的端部采取保護措施,嚴禁使用金屬工具擊打鋼軌,以降低鋼軌的損傷和硬彎幾率,保證鋼軌無傷損。
1.2.4 提高基地站臺平整度 焊軌基地站臺水平面應精確調整,存軌垛間距5~6 m,順站臺水平方向垛間高度差小于10 mm;相鄰垛高度差小于10 mm;整體高度差小于20 mm。因此,存軌時必須用方鋼墊平,避免鋼軌彎曲變形。
1.2.5 提高焊接工藝 要通過優化技術參數,按計劃制作焊頭檢驗,努力提高焊軌工藝,盡量減少因焊接質量不良造成損耗鋼軌。同時,因現場插入焊損耗遠大于廠焊,為此要加強鋼軌廠焊探傷,傷頭在廠內處理,嚴禁傷頭出廠,實現出廠零缺陷。
2.1 損耗的原因分析
2.1.1 鋼軌對位不準確 卸軌時,未經計算或作業不正確,造成曲線地段空、搭頭位置不正確,導致鋸切鋼軌,引起損耗。
2.1.2 膠結絕緣接頭或鋁熱焊接頭質量不高 膠結絕緣接頭要求絕緣性能強度較高,作業人員的操作工藝水平及原材料質量,直接影響施工質量。當絕緣性能不達標發生紅光帶及強度不足被拉開時,膠結接頭需重新處理,返工時,接頭處需插入一對12.5 m鋼軌,造成鋼軌損耗。鋁熱焊質量受施工封鎖時間長短、焊工的操作水平及天氣等因素影響,發生質量問題需插入鋼軌重焊,也會引起鋼軌損耗。
2.1.3 道岔區段配軌難度大 正線道岔區段由于配軌難度較大,需鋸切鋼軌較多而造成損耗大。
2.1.4 作業損傷 當鋼軌有小彎或改道困難,作業人員用鐵錘擊打,可能造成軌頭損傷。
2.2 降低換軌損耗的措施
2.2.1 精確定位長軌條軌端位置 每車長軌按實際標準長度計算,為此要提前計算曲線地段長軌條空搭頭量,確保撥軌就位后曲線或直線處長軌搭頭量小于0.2 m,這樣可以最低限度降低鋼軌損耗。
調查丈量既有鋼軌時,從換軌起點按長鋼軌實際長度測量,在軌頭非作用邊用白油漆畫上長軌接頭位置,卸軌前事先計算每條長軌端空搭頭量,卸軌落地時準確定位。空搭頭計算圖示見圖1。

圖1 曲線地段截面間內外鋼軌縮短量
在曲線上,Q1Q2,Q3Q4分別為曲線法線方向上任意2個斷面,其所夾中心角為da,內側鋼軌中線弧長Q1Q3=⊿ L1,外 側 鋼 軌 中 線 弧 長 Q2Q4=⊿ L2,Q1Q2=Q3Q4=d(新舊鋼軌中心距),根據圖1得如下計算公式:
1)長軌條在圓曲線內側或外側時

式中:d為新舊鋼軌中心距;
R為圓曲線半徑。
即空搭頭量(⊿1)=(新舊軌中心距×圓曲線地段新軌長度)÷圓曲線半徑。
2)長軌條在緩和曲線內側或外側時

式中:l1、l2分別為緩和曲線起點至緩和曲線上任一點的距離。
2.2.2 提高膠結和鋁熱焊接頭的焊接質量 選擇有資質的廠家,對原材料質量進行必要的檢驗;嚴格控制膠結工藝,提高職工標準化作業水平,膠結絕緣接頭可達合格率達95%~98%,減少返工對新軌的鋸切。同時,加強培訓,提高焊接人員的技能水平。要加強與運輸部門的協調,爭取施工封鎖時間180 m in以上,確保工藝要求時間達標及大雨天氣不應焊接等措施,保證焊接質量,焊頭合格率達95%~98%。
2.2.3 正確使用作業機具 施工作業時嚴禁使用金屬工機具錘擊鋼軌。
2.2.4 充分利用鋸切鋼軌
1)正線道岔兩端分別鋸軌后,剩余鋼軌應充分利用,大于12.5~25 m以上的鋼軌作為下一單元軌條使用。
2)短軌頭再利用。每年鋼軌焊接質量檢測要使用400~500個短軌頭,可將長0.75~6.0 m的下道短軌運回焊軌廠備用,作為每次焊軌開工前及不同鋼廠軌種試驗焊接檢測用軌;對于長0.75 m的短軌頭每年需50~150個,作為移動焊軌車試驗焊接使用;長1.3 m的短軌頭,每年需250~350個用于廠焊試驗焊接短軌,使用量較大;大于6~7 m以上新軌,可作為大修備用軌,也可作為現場處理傷頭插入焊軌。通過這樣再利用,可節約大量鋸新鋼軌的數量。
無縫線路長軌施工,鋼軌損耗是不可避免的,若不加以控制,鋼軌損耗率是驚人的,以前總損耗曾經達到11‰。近期來,通過卸軌計算控制及精確對位,尤其對曲線地段新軌空搭頭量嚴格控制,同時不斷提高焊接及膠結質量,充分利用鋸切短軌的方法,最大限度的減少了鋼軌損耗,實現了廠內損耗率控制在3‰以內,現場損耗率控制在2‰~5‰,降低鋼軌損耗的效果非常明顯。