秦 妍 張劍飛
(大連三洋壓縮機有限公司 大連 116033)
隨著工業的發展與制冷技術的不斷進步,人們關注制冷產品高能效低成本的同時,對環境友好性的要求越來越高。特別是《蒙特利爾協議》中關于加速淘汰HCFCs的規定,盡快尋找合適的R22替代制冷劑,在ODP為零的前提下,盡量降低GWP值,是勢在必行的工作。
R32作為R410A的一個組成部分,早在上世紀九十年代就曾被國內廣大學者所關注,西安交通大學、清華大學等高校率先進行了R32的飽和蒸氣壓[1]、飽和氣體導熱系數[2]、飽和液體粘度[3]、熱力學性質[4]的研究,為R32作為替代制冷劑的研究提供了重要的基礎數據。但是,由于R32存在安全性的隱患,長期以來一直沒有被應用于產品。近年來,隨著低GWP要求的壓力逐漸增大,ASHRAE對R32的安全歸類標準從A2級降至A2L級,大量研究機構和廠家又對R32展開了性能驗證。從風冷到水冷,從定頻到變頻,從空調到熱泵熱水器,展開了大量實驗研究和理論分析[5-7],結果表明,R32具有較好的應用前景。
R32作為R410A組分的一種,與R410A相比,具有相近的壓力、更好的傳熱性能和較低的粘度的特性。關于R22、R410A與R32物理特性與循環特性的具體數據詳見表1和表2
從循環特性上看,R32與R410A壓力接近,R32的容積制冷量提高10.87%,容積壓縮功增加7.97%,整體能效提升2.69%,但同時,排氣溫度提高21.97℃,從現有的實驗研究結果看,實際系統運行數據[5-7]與理論分析接近。理論與實際測試結果證明,R32具有較好的傳熱性能和較高的能效,而能否解決排氣溫度高的問題,成為R32在實際應用中廣泛推廣的一個技術壁壘。大金公司首先提出通過控制壓縮機吸氣干度的方式,以解決排氣溫度過高的問題。測試證明,在一定的溫度范圍內,適當降低吸氣干度,可以起到降低排氣溫度的作用,同時通過了壓縮機可靠性測試。但是,從壓縮機安全性考慮,這種降低吸氣干度的方法對于壓縮機來說存在一定風險。基于此考慮,這里從理論和實驗兩方面分析補氣的方法在降低R32系統排氣溫度方面的效果。

表1 R32、R22及R410A的物理性質對比Tab.1 Physics character comparative of R32, R22 and R410A

表2 R32、R22及R410A循環特性1)對比Tab.2 Refrigeration cycle character of R32, R22 and R410A
為了驗證R32替代R410A的系統運行特性,同時考察補氣對R32系統循環性能及排氣溫度的影響,設計了一組實驗,在焓差實驗室利用5HP空調器進行測試。圖1是焓差實驗裝置圖,圖2與圖3分別是測試的制冷系統原理圖及壓焓圖。

圖1 焓差實驗裝置圖Fig.1 Equipment of enthalpy difference experiment

圖2 測試系統原理圖Fig.2 Principle picture of experimental system

表3 實驗工況表Tab.3 Experimental conditions

圖3 測試系統補氣工況壓焓圖Fig.3 p-h picture of gas injecting system
補氣形式的壓縮機最初是針對低環境溫度,大壓比的工況而開發設計的。圖2所示測試系統中,當關閉經濟器前端的截止閥時,系統為普通制冷循環;當經濟器前端截止閥通電開啟時,系統為補氣系統。從冷凝器B出來的液體制冷劑一部分節流后對系統內主路循環制冷劑進行過冷,然后噴入壓縮機中間腔對渦旋盤進行冷卻。圖3中0-2'-3-5'是普通制冷循環,0-6-1-2-4-5-0是補氣增焓循環。
普通制冷循環中,制冷量是:

式中, 為進入蒸發器的制冷劑質量流量。
補氣增焓循環中,制冷量是:

兩種循環中,經過蒸發器的制冷劑質量流量相同,補氣增焓循環中,蒸發器入口處焓值更小,因此補氣系統蒸發器焓差更大,即冷量較普通循環大。
在補氣增焓循環中,由于在壓縮機中間腔噴入制冷劑氣體,壓縮機排氣由2'點變化至2點,溫度降低。整個過程系統冷量增加,功率上升,壓縮機排氣溫度下降。表3是實際測試工況設計。
搭建測試系統后,主要從三個方面進行實驗驗證,解決如下問題:1) R32系統最佳制冷劑充注量確認:根據COP最大化原則確認R32系統的最佳充注量,與R410A系統進行對比;2) R32與R410A系統運行特性比較:換熱量、COP、排氣溫度對比;3) 補氣對系統排氣溫度及其他運行性能的影響。
一般觀點認為,制冷劑的充注量與分子摩爾質量成正比。從現有的研究測試結果來看,在不改變系統的前提下,R32替代R410A后,制冷劑充注量質量百分比在60%~82%左右浮動[6-7]。測試首先根據COP最大原則確認兩種制冷劑最佳充注量,結果如圖4、圖5。從測試結果看,R410A最佳充注量為4.0kg,R32最佳充注量2.9kg,R32大約為R410A的72.5%,與二者摩爾質量比71.9%接近。

圖4 R410A制冷劑充注量確認測試Fig.4 Refrigeration charging con fi rm of R410A

圖5 R32制冷劑充注量確認測試Fig.5 Refrigeration charging con fi rm of R32
對被試機分別充注R32與R410A制冷劑,在空調標準制冷工況下對比兩種制冷劑系統循環特性,測試結果如表4。
從表4數據中可見,在空調運行標準制冷工況下,R32與R410A相比,前者換熱量高13%,功率高8.89%,COP高4.01%,排氣溫度高25℃,實測值與理論計算值接近。

表4 R410A與R32測試對比Tab.4 Comparison of R32 and R410A
從上面的測試結果可以看到,由于R32替代R410A后,排氣溫度高20℃以上,在標準測試工況下,排氣溫度尚能滿足壓縮機工作范圍,在低蒸發溫度、大壓比的情況下,壓縮機排氣溫度過高,將影響其使用壽命,因此引入補氣方式以降低壓縮機排氣溫度。

圖6 R32在補氣及不補氣條件下換熱量改進效果圖Fig.6 Capacity comparison of R32 at gas-injection and non-injection

圖7 R32在補氣及不補氣條件下COP改進效果圖Fig.7 COP comparison of R32 at gas-injection and non-injection

圖8 R32補氣及不補氣條件下排氣溫度改進效果圖Fig.8 Discharge temperature comparison of R32 at gas-injection and non-injection
圖6~圖8是R32系統不同工況下,補氣對系統性能及排氣溫度的影響。從圖中可以看出,在蒸發溫度0~-20℃時,補氣后系統換熱量增加2%~14%,COP提升2%,排氣溫度降低15℃以上,排氣溫度控制在110℃以下,而且蒸發溫度越低,系統性能提升越明顯。
從理論和實驗角度分析了R32替代R410A的系統循環特性,提出了采用補氣方法以降低R32排氣溫度,主要結論如下:1)在同一系統下,R32系統充注量是R410A的72.5%,與二者摩爾質量比接近。2)在空調運行標準制冷工況下,R32與R410A比較,換熱量提高13%,功率提高8.89%,COP提高4.01%,排氣溫度提高25℃,實測值與理論計算值接近。3)R32采用補氣后,排氣溫度降低15℃以上,控制在壓縮機安全運行范圍內,換熱量及性能均有所提升,且隨著蒸發溫度的降低,提升效果越來越明顯。
[1]項紅衛, 譚連誠. HFC32飽和蒸汽壓的研究-實驗測定和新型方程[J]. 制冷學報, 1994, 15(3): 6-10.(Xiang Hongwei, Tan Liancheng. HFC32 Saturated Steam Pressure of Experimental Measurement and Model Equation[J]. Journal of Refrigeration, 1994,15(3): 6-10.)
[2]孫立群, 朱明善, 韓禮鐘, 等. HFC32飽和氣導熱系數的實驗研究[J]. 工程熱物理學報, 1997, 18(4):393-396.(Sun Liqun, Zhu Mingshan, Han Lizhong, et al.The Experimental Research of the Thermal Conductivity of Gaseous HFC-32 Near the Saturation Line[J]. Journal of Engineering Thermo-physics, 1997, 18(4): 393-396.)
[3]孫立群, 朱明善, 韓禮鐘, 等. HFC32飽和液粘度的實驗研究[J]. 工程熱物理學報, 1996, 17(4): 393-396. (Sun Liqun, Zhu Mingshan, Han Lizhong, et al. Experimental Research of the Viscosity of Saturated Liquid HFC32[J].Journal of Engineering Thermo-physics, 1996, 17(4):393-396.)
[4]段遠源, 項紅衛, 史琳, 等. HFC32的熱力學性質[J]. 工程熱物理學報, 1998, 19(2): 137-140. (Duan Yuanyuan,Xiang Hongwei, Shi Lin, et al. Thermodynamic Properties of HFC-32[J]. Journal of Engineering Thermo-physics,1998, 19(2): 137-140.)
[5]史琳, 朱明善. 家用/商用空調使用R32替代R22的再分析[J]. 制冷學報, 2010,(31)1:1-5.(Shi Lin, Zhu Mingshan. Re-analysis on Using R32 to Substitute for R22 in Household/Commercial Air-Conditioning[J]. Journal of Refrigeration, 2010,(31) 1:1-5.)
[6]梅奎, 李明, 梁路軍. R32和R410A循環特性對比研究[J]. 制冷與空調, 2011,11(2):56-59. (Mei Kui, Li Ming, Liang Lujun. Comparative Research on the Cycle Performance of R32 &R410A[J]. Refrigeration and Air-Conditioning, 2011,11(2):56-59.)
[7]矢島龍三郎, 吉見敦史, 樸春成. 降低壓縮機排氣溫度的方法[J]. 制冷與空調, 2011,2(11):60-64. (Ruzaburo Yajima, Atsushi Yoshimi, Chun-cheng Piao. Measures to Reduce the Discharge Temperature of R32 Compressor,2011(11):60-64.)