鞏慧慧
(河南永樂生物工程有限公司 河南 濮陽 457400)
生產污水由廠區污水管網進入污水處理站,首先通過預處理設施機械格柵,自流入集水調節池,池內設置有穿孔曝氣管,用于氣動攪拌調節水量、均勻水質和吹脫部分的氮氣,池頂設置有堿罐,通過加入NaOH溶液調節pH,廢水經加堿中和調整pH值后流入初沉池,對廢水中的懸浮物進行沉淀分離,污水自流進入水解酸化池,通過潛水攪拌器的外力攪動,增加廢水的可生化性,經外循環池穩定調節水質,由IC提升泵將廢水提升至IC厭氧反應器,進水經布水器與污泥充分混合后,在反應分離區內大部分COD被降解為沼氣,由三相分離器收集和分離并產生氣體提升,氣體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,達到反應器頂部的氣液分離器,沼氣從水和污泥中分離,水和污泥混合經過下降管回至反應器底部形成內部循環流,頂部厭氧出水經過出水堰溢流至旋流器一部分回流進入外循環池,另一部分進入A/O生化處理系統。好氧池池底部裝有微孔曝氣管,曝氣池通過羅茨風機供氣,完成氧氣的快速轉移過程,滿足充氧的工藝要求,處理后的污水進入二沉池,二沉池設置行車式吸泥機,將沉降的污泥抽出,大部分污泥回流回A池,剩余污泥進入污泥濃縮池,污泥被濃縮、脫水后以泥餅狀被排出,污泥脫水機擠出的水通過回流槽回流至處理源頭重新循環,處理后的污水最終達標排放。
2011年3月份污水處理系統土建開工,9月份土建施工結束,各池、罐體經過試水無滲漏,設備安裝就緒,全部工程經工程質量監督部門驗收合格,在廢水、電、給水均引到場后,廢水處理站具備試車調試的條件。調試工作包括:單機設備試車,系統設備聯動試車,工藝調試等方面。根據初步預計,三個月時間內可以完成調試和菌種培養馴化工作,使處理系統正常運轉并達到最終出水達標排放的目標。本系統設計進出水水質指標如下:
進水水質——COD 8000mg/L、BOD 5000mg/L、pH3.5、SS 2000mg/L、TN 3000mg/L;
出水水質——COD≤100mg/L、BOD≤20mg/L、pH6-9、SS≤70 mg/L、TN≤15mg/L。
1)由于一些客觀原因,厭氧污泥培養初期,外部環境導致進入厭氧系統的水溫過低,不適宜厭氧微生物生長,后通過將蒸汽引入外循環池加溫等措施,使水溫升至35℃左右;生產初期進水酸度大(pH在3-4左右),通過加入NaOH溶液進行調節pH,確保培養期間的微生物營養源配比平衡,每日定時定點取樣化驗,結合化驗數據,及時了解水質處理情況和污泥生長狀況,保證整個污水處理系統的穩定運行。
污泥培養是污水處理系統開工階段的重點工作,制訂出符合實際生產需要,便于操作的污泥培養方案是首要任務。厭氧污泥、好氧污泥培養進行是否順利直接影響整個污水系統的運行,污泥培養的好壞直接影響外排水能否達標。污泥培養方案的確定需要圍繞接種污泥選型、接種污泥拉運、解決污泥培養營養源、污泥培養與馴化、相關化工輔料的投加方案及培養期間的控制與操作等方面,進行大量資料查閱與收集工作,同時與技術廠方駐場技術人員交流,提出相應的解決方案,進行反復論證、修改和完善。
2)生產運行還存在諸多不確定因素。車間生產裝置的每次開停工出現水量、水質大幅波動的情況,對污水處理系統正常運行都是嚴峻的考驗。特別是停車檢修期間,會出現停車前期大量高污染沖洗水、罐區切水進入污水處理系統,停車之后污水處理系統將面臨處理量極低值的異常生產狀態,水量、水質的大幅波動給污水處理系統的平穩運行帶來巨大壓力。
3)因車間來水水質、水量影響,生化系統的諸多工藝運行方式未得到較好驗證。①無法完成厭氧、好氧系統生化串聯運行,無實際運行數據的統計分析。②硝態液回流無法建立長期的0/A循環,生化系統的反硝化作用未完全展現,同時缺少一些化驗數據,無法確定污水處理系統真實的除氮能力。
4)生產調試期間,異常狀態運行對污水處理生化系統造成影響:①污泥無機質比重增加,活性污泥解絮,菌膠團解體;②系統內絲狀菌開始滋生繁殖,SVI值異常,二沉池出現跑泥,曝氣池出現污泥膨脹跡象;③硝化作用異常強烈,系統堿度急劇下降,造成pH值降低,最終將導致生化系統無法正常運行。
針對以上情況,采取了以下措施:①通過人工投加片堿補充系統堿度,維持硝化作用正常運行;②保證曝氣池微量曝氣維持微生物活性;③調整生化系統總曝氣量,降低A/O池DO含量,降低微生物自身氧化性。通過以上調整,實際生產證明,污水處理裝置在異常條件下,可以維持10天左右的正常平穩生產。
5)二沉池采用較落后的平流式沉淀池,由于設計結構不合理,造成二沉池易產生浮泥,浮泥出現后,致使出水含泥量增加,嚴重時,出水將不允許排放到市政污水管網。措施:加強運行管理,控制好A/O段的運行負荷、沉降比、污泥濃度和污泥回流。產生浮泥后,及時清理掉。
6)IC出水和回流管道結晶堵塞管道,使結晶體附著在管壁上,尤其是閥門處。造成IC出水和回流的流速很慢,IC進水量大時甚至出現容器冒頂問題。措施:采用管道酸洗,提高IC出水和回流的流速。
經過幾個月的調試運行,克服了諸多困難,從整體工藝運行情況來看表現較為平穩,確保達標外排,但在生產運行期間也暴露出諸多不穩定因素和疑難問題,需要在日后的生產運行中通過工藝操作調整、工藝運行參數優化、工藝設備技改加以解決。在化工輔料消耗及能耗方面,裝置運行物耗、能耗經過試運期間的逐步優化調整,均略低于設計值,但優化空間依然存在,特別是污泥脫水單元,運行時間短,相關數據經驗積累較少,在化工輔料消耗方面有待進一步優化。