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DCS在20000kVA內(nèi)燃式電石爐電氣控制上的應(yīng)用

2012-08-15 00:46:51
中國氯堿 2012年8期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)

王 琦

(貴州開磷遵義堿廠,貴州 遵義 563004)

1 項目改造的背景

DCS(Distributed Control System,分散控制系統(tǒng))是隨著現(xiàn)代大型工業(yè)生產(chǎn)自動化的不斷興起和過程控制要求的日益復(fù)雜應(yīng)運而生的綜合控制系統(tǒng)。是計算機技術(shù)、系統(tǒng)控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)和多媒體技術(shù)等相結(jié)合的產(chǎn)物,可提供窗口友好的人機界面和強大的通訊功能,是完成過程控制和過程管理的現(xiàn)代化系統(tǒng)控制設(shè)備,在各行業(yè)、各領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。但是,這一控制技術(shù)在大型內(nèi)燃式電石爐上的應(yīng)用還很少見。

貴州開磷遵義堿廠下屬的生產(chǎn)一部是專業(yè)的電石生產(chǎn)部門,整個生產(chǎn)系統(tǒng)擁有3臺20 000 kVA內(nèi)燃式電石爐,具有12萬t/a的產(chǎn)能,裝置于2004年建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線的整個控制系統(tǒng)原設(shè)計使用PLC控制系統(tǒng),經(jīng)過多年運行,發(fā)現(xiàn)PLC系統(tǒng)雖然有控制簡單、單元獨立、便于維護(hù)、投資較小等優(yōu)點,但該系統(tǒng)相對封閉,其產(chǎn)品升級難度大、控制容量偏小、擴展性能差。PLC控制系統(tǒng)的優(yōu)勢在于對開關(guān)量的控制,但對模擬量的控制和運算就顯得略有不足,并且系統(tǒng)程序受廠家知識產(chǎn)權(quán)密碼保護(hù),讓使用方在系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)改造上設(shè)置了很高的壁壘。

2009年,由于受國際金融危機的影響,整個生產(chǎn)系統(tǒng)全面停產(chǎn),2010年6月,企業(yè)決定恢復(fù)生產(chǎn)。但由于停產(chǎn)時間太長,設(shè)備損壞嚴(yán)重,尤其是PLC裝置器件受損最為嚴(yán)重。鑒于設(shè)備存在的問題和多年來系統(tǒng)運行過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題,以及今后技術(shù)升級、產(chǎn)能擴展等各方面的考慮,決定將現(xiàn)有電石爐的PLC控制系統(tǒng)全面升級改造為DCS。

2 系統(tǒng)構(gòu)成概況

該項目采用的是浙江中控技術(shù)股份有限公司ECS100系統(tǒng),操作系統(tǒng)平臺為Windows2000。本系統(tǒng)是電石生產(chǎn)從原料工序到電爐工序整個生產(chǎn)過程的監(jiān)視、控制和操作系統(tǒng),由1個控制站和4個操作站組成,各操作站點均為熱冗余。主要系統(tǒng)板塊包括原料制備全流程運行監(jiān)視、碳素原料烘干塔的自動控制、碳素原料自動配料、電爐液壓系統(tǒng)自動控制、電爐氣壓系統(tǒng)自動控制、電極升降系統(tǒng)控制、電極壓放系統(tǒng)控制、爐前自動配料系統(tǒng)、循環(huán)水水壓和水溫實時監(jiān)控、電爐煙氣溫度實時監(jiān)控、電爐運行電氣參數(shù)實時監(jiān)控、除塵凈化系統(tǒng)運行工況實時監(jiān)控、歷史記錄查詢、運行報表自動生成等。

3 關(guān)鍵控制點的實施方案

在項目的設(shè)計和改造過程中,充分利用DCS系統(tǒng)的優(yōu)勢,彌補原PLC系統(tǒng)的不足和盲點,結(jié)合實際生產(chǎn)的需要,解決了許多長期制約電石生產(chǎn)控制系統(tǒng)中的難點問題。

3.1 電極壓放系統(tǒng)

電極帶電壓放裝置是電石爐控制系統(tǒng)中最重要的裝置之一,其穩(wěn)定性和可靠性對電爐的操作影響非常大。由于PLC系統(tǒng)無法解決壓放量的檢測問題,電極壓放操作非常復(fù)雜,需要多人在不同的操作位置相互密切配合方能完成,并且由于冶煉爐是一個高電流、強磁場的設(shè)備,對通訊設(shè)備的干擾很大,導(dǎo)致電極壓放事故時常發(fā)生。此次改造,充分利用DCS在模擬量運算控制方面的優(yōu)勢,引入了位移變送器這一測量設(shè)備,并將整個電極壓放裝置所有的操作控制全部植入DCS操作站,電儀工在操作站顯示器上能精確地看到上、下摩擦環(huán)的位置、壓放油缸的距離以及壓放余量等參數(shù),并通過鼠標(biāo)操作電極壓放的設(shè)備。為了確保安全,還在上、下摩擦環(huán)的放松與抱緊;導(dǎo)電鄂板的全松與微松之間均設(shè)置了互鎖程序,電儀工與爐面主操簡單配合就能輕松、安全地完成電極壓放操作,極大地提高了工作的安全性。

3.2 碳素原料烘干系統(tǒng)

碳素原料烘干塔進(jìn)風(fēng)溫度的自動控制一直是原系統(tǒng)的缺陷,碳素原料烘干系統(tǒng)的熱源利用的是電石爐排出的高溫?zé)煔猓捎趦?nèi)燃式電石爐爐況變化較大,煙氣溫度不太均勻,多年來,烘干塔的運行完全依靠人工方式手動進(jìn)行混風(fēng)調(diào)整,這樣的操作方式導(dǎo)致碳素原料水分指標(biāo)波動極大,烘干塔運行極不穩(wěn)定。由于受人為因素影響,時常發(fā)生烘干塔內(nèi)物料燃燒,甚至燒損尾氣除塵器濾帶等重大設(shè)備事故。根據(jù)DCS模擬量控制功能強大的特點,將烘干塔進(jìn)風(fēng)溫度采用由溫度信號引導(dǎo)電動執(zhí)行機構(gòu)進(jìn)行線性控制,完全實現(xiàn)了烘干進(jìn)風(fēng)溫度的自動化控制。改造后,無論進(jìn)風(fēng)煙氣溫度如何變化,自動混風(fēng)均能保證進(jìn)口溫度始終處于設(shè)定的溫度區(qū)間,同時,加入了烘干塔出口溫度升高報警裝置,確保了尾風(fēng)濾帶的安全運行。

3.3 爐前配料系統(tǒng)

爐前配料系統(tǒng)是整個電石爐生產(chǎn)過程中至關(guān)重要的一個控制環(huán)節(jié),主要的作用是將入爐原料中的生石灰和碳素料按照設(shè)定的比例和料量自動配制完成后,由爐面工根據(jù)需要,下指令添加入爐。其運行的穩(wěn)定性、連續(xù)性及其精準(zhǔn)度對電石爐的生產(chǎn)影響都非常大。該環(huán)節(jié)主要的控制難點在于以某個指標(biāo)值為控制基準(zhǔn),對電磁振動給料機的加料頻率進(jìn)行控制,達(dá)到精準(zhǔn)配料的目的。原PLC系統(tǒng)采用的是以石灰料量為基準(zhǔn)的控制方式,該方式最大的缺陷在于以單一的基準(zhǔn)指標(biāo)值作控制一旦出現(xiàn)固定指標(biāo)超差,就會導(dǎo)致自動方式停止。如以100 kg石灰為基準(zhǔn),按67%的配料比為控制值,原系統(tǒng)以石灰量為基準(zhǔn),慢加提前量為10 kg,正常配料情況下,當(dāng)石灰加料至90 kg時,給料機由快加轉(zhuǎn)為慢加至100 kg停止,碳素料加至57 kg時,給料機由快加轉(zhuǎn)為慢加至67 kg停止,達(dá)到配比配料結(jié)束。但給料機加料利用的是電磁振動原理,加料的振動頻率是由設(shè)定的電磁線圈電壓確定的,不便于隨時更改,尤其在碳素料加料時,由于碳素料中的含水量、煤焦比等的變化,其給料的溜動速度會變化,時常形成投入的料量超過設(shè)定的基準(zhǔn)值時,自動控制就會停止,必須由操作人員將配料方式轉(zhuǎn)為手動控制,配平后方能轉(zhuǎn)為自動。這一方式大大降低配料系統(tǒng)的自動化程度,影響配料精度和增加配料時間,對電石爐生產(chǎn)影響較大。鑒于此,在本次改造中,提出以雙基準(zhǔn)值控制的方式來進(jìn)行爐前配料。經(jīng)過實踐證明:(1)單批次投料量的數(shù)量誤差在20%以內(nèi)時,對電爐操作不構(gòu)成影響;(2)石灰在系統(tǒng)中需要破碎和篩分并且不含水分,所以,電振給料機加料時的溜動速度相對穩(wěn)定。于是,采用了以石灰基準(zhǔn)料量和配料比結(jié)合的控制方式進(jìn)行配料,例如,同樣以100 kg石灰為基準(zhǔn)料量,配料比67%。如石灰量達(dá)到100 kg時,碳素料量應(yīng)在67 kg時停止,此時,配料如果出現(xiàn)加料超差,碳素量達(dá)到了70 kg,配料比就是70%,超過了工藝要求,這時,系統(tǒng)會以慢加料的方式自動添加石灰的量至105 kg,從而滿足67%的配料比。 這一配料方式大大提高了配料的自動化程度、配料精準(zhǔn)度和配料速度。

3.4 下料系統(tǒng)

原系統(tǒng)下料控制采用的是旋鈕開關(guān)控制下料閥的方式,這種方式相對簡單,但操作人員在下料的同時尚需耙平入爐料,在下料和耙料的同時,往往會忘記關(guān)閉下料閥或提前關(guān)閉下料閥,出現(xiàn)下料不徹底的情況,會產(chǎn)生如下問題:第一,下料完畢后,不及時關(guān)閉下料閥,下料管就會發(fā)生煙囪效應(yīng),將爐內(nèi)的高溫?zé)煔獬榈脚淞鲜遥斐森h(huán)境污染甚至損壞設(shè)備;第二,所配料未按批次放完就關(guān)閉下料閥,會導(dǎo)致偏料,造成配料比不準(zhǔn),影響電爐操作。對此,采用了現(xiàn)場一鍵指令全自動下料:需要下料時,現(xiàn)場操作員只需將對應(yīng)料管的現(xiàn)場按鈕按動一下,系統(tǒng)就會自動打開下料閥,啟動下料皮帶機,待本批次料下完后,自動關(guān)閉下料閥,開始重新配料。這一控制方式大大減輕了操作者的勞動強度,并確保了配比的精準(zhǔn)度和設(shè)備運行的安全。

4 問題和不足

DCS系統(tǒng)較原來的PLC系統(tǒng)確實有很多優(yōu)勢,但在電氣控制上的應(yīng)用也存在一些不足和缺陷。(1)DCS系統(tǒng)的響應(yīng)速度不及PLC系統(tǒng),在電氣開關(guān)量控制上略顯不足,比如在電極壓放過程中控制壓放油缸升、降的按鈕,用鼠標(biāo)點擊后的控制響應(yīng)速度較PLC系統(tǒng)明顯低;(2)電氣運行參數(shù)的測量和計量上誤差較大。由于電氣參數(shù)變送裝置的采集方式繁瑣、采集線路較長、換算過程復(fù)雜,在對有功功率、有功電量、無功功率、無功電量、功率因數(shù)等電氣參數(shù)進(jìn)行測量和計量時與電氣儀表比較誤差較大,實用性不很強。

5 改造效果與展望

整個改造工程于2010年8月全面完成,雖然還存在一些不足,但改造項目整體上達(dá)到了預(yù)期的效果,不僅實現(xiàn)了電石生產(chǎn)從原料制備到電爐生產(chǎn)全流程的運行狀況監(jiān)視和控制,而且能夠進(jìn)行歷史記錄查詢、報表自動生成等。該項目的改造成功標(biāo)志著電石生產(chǎn)裝置的控制技術(shù)上了一個新的臺階,此次DCS在20 000 kVA內(nèi)燃式電石爐上的應(yīng)用改造工程,在貴州省的電石生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)尚屬首次,不僅提高了現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的安全、穩(wěn)定、高效運行,同時也為發(fā)展大型密閉電石爐總結(jié)了寶貴的經(jīng)驗。

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