侯軍強(qiáng)
(涿州市交通運(yùn)輸局)
40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁外觀質(zhì)量改進(jìn)
侯軍強(qiáng)
(涿州市交通運(yùn)輸局)
對(duì)40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁進(jìn)行外觀質(zhì)量改進(jìn)。提出了改進(jìn)的必要性、改進(jìn)目的以及改進(jìn)措施。
預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁;外觀;改進(jìn)
河南省鄭州西南繞城高速公路土建工程某合同段工程主線全長(zhǎng)9 km,有大型互通式立交兩處,大中橋梁33座,工程總投資超過4.5億元。橋梁上部結(jié)構(gòu)主要采用預(yù)制預(yù)應(yīng)力組合連續(xù)箱梁,預(yù)制箱梁共736片,其中40 m跨的占347片。因此,預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁施工是工程的重點(diǎn),屬于控制性工程。
對(duì)工程中的已完成混凝土澆筑的箱梁進(jìn)行外觀質(zhì)量抽檢,發(fā)現(xiàn)大部分存在局部的麻面、局部小蜂窩、若干處露筋現(xiàn)象,其中兩片因腹板內(nèi)外出現(xiàn)大空洞,露出鋼筋和波紋管、石子,波紋管處夾著較大顆粒石子,下方有浮漿現(xiàn)象而自行報(bào)廢。
40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁施工是總工期控制性工程,箱梁的外觀質(zhì)量能否滿足驗(yàn)收要求直接關(guān)系到總體施工進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。外觀質(zhì)量不能滿足驗(yàn)收要求的梁需要進(jìn)行后期處理甚至報(bào)廢,占用臺(tái)座,延長(zhǎng)施工周期,造成進(jìn)度緩慢,工期無法保證。
40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁體積較大,單片混凝土量超過55 m3,鋼筋、鋼絞線多逾9 t,工作量之大使每片梁的造價(jià)高達(dá)15.5萬元。若因箱梁外觀質(zhì)量不能滿足驗(yàn)收要求而報(bào)廢,將造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。
鄭州西南繞城高速公路工程是國(guó)家重點(diǎn)工程,必須以優(yōu)良的質(zhì)量完成施工任務(wù),樹立公司形象。
針對(duì)本工程40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁存在的質(zhì)量問題,結(jié)合以上工程特點(diǎn),必須對(duì)造成質(zhì)量問題的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,對(duì)箱梁外觀質(zhì)量加以改進(jìn)。
根據(jù)JTJ071-98《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》6.13.3條規(guī)定:“梁、柱、蓋梁、主拱圈及基礎(chǔ)的混凝土蜂窩、麻面面積不超過被檢面積的0.5%,深度不超過10 mm”。
針對(duì)本工程40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁出現(xiàn)的外觀質(zhì)量問題,認(rèn)真查找造成表面蜂窩、麻面過多、面積過大的主要原因及解決方法,從而提高工作質(zhì)量和效率,使一片箱梁蜂窩、麻面面積占受檢面積的比例低于0.5%,產(chǎn)品報(bào)廢率低于1.0%。
(1)對(duì)振搗時(shí)間控制不牢,未找到最佳時(shí)間。
(2)模板拼裝質(zhì)量差,接縫較大,接縫表面有凹凸,造成箱梁表面有明顯的接縫線條。
(3)拆模時(shí)間過早,又沒有及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù),造成箱梁表層脫皮。
(4)鋼筋及波紋管保護(hù)層太少,直接引起外層混凝土厚度不足。
場(chǎng)地狹小,現(xiàn)有征地內(nèi)無法建混凝土攪拌站。混凝土遠(yuǎn)距離運(yùn)輸,造成混凝土塌落度損失,影響混凝土質(zhì)量。
(1)原材料質(zhì)量
現(xiàn)狀:石料過細(xì),粗砂含泥量偏大使混凝土級(jí)配不合理,影響混凝土性能。
改進(jìn)措施:以試驗(yàn)工程師為核心成立原材料質(zhì)量驗(yàn)收小組,對(duì)料場(chǎng)現(xiàn)有的地材(碎石、粗砂)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),不符合配合比規(guī)定指標(biāo)的一律清退出場(chǎng),并派專人到砂場(chǎng)、石場(chǎng)進(jìn)行考察,重新確定地材供應(yīng)商。對(duì)以后所有材料通過自檢合格上報(bào)監(jiān)理審批后才能投入使用,并用在材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)臺(tái)帳中詳細(xì)列明,把好原材料控制關(guān),在根源上消除質(zhì)量隱患。
(2)存在振搗死角
現(xiàn)狀:現(xiàn)場(chǎng)檢查有個(gè)別部位存在明顯振搗不足。
改進(jìn)措施:針對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的振搗不足區(qū)域增設(shè)高頻振動(dòng)器,并對(duì)其布局進(jìn)行合理調(diào)整,在模板側(cè)面焊接高頻振動(dòng)器貼掛支座,按梅花形布置,在一側(cè)面腹板內(nèi)安裝48個(gè)高頻振動(dòng)器,由專人負(fù)責(zé)電源控制,按澆筑順序先后開啟電源,做到不漏振、不過振,箱梁底板預(yù)留5個(gè)澆筑口,用振動(dòng)棒振搗密實(shí),確保振搗到位。
(3)外加劑的拌量控制不好
現(xiàn)狀:外加劑拌量過大,使坍落度偏小。
改進(jìn)措施:我們通過對(duì)MNC-HHJ、JKR-2及UNF-2A等幾種高效緩凝減水劑進(jìn)行比較試驗(yàn),從混凝土的和易性、塌落度、試塊的強(qiáng)度及摻量的含量和價(jià)格綜合比較后,最終確定選用UNF-2A型高效減水劑,拌量經(jīng)試驗(yàn)確定為4.31 kg/m3(摻量為水泥用量的0.9%)。
(4)混凝土遠(yuǎn)運(yùn)影響質(zhì)量
現(xiàn)狀:混凝土到場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)有離析現(xiàn)象。
改進(jìn)措施:在預(yù)制場(chǎng)西邊紅線外選取、平整了一塊空地,距離預(yù)制場(chǎng)不足100 m,建立一臺(tái)750型攪拌站,用于拌和箱梁C50混凝土。并在攪拌站旁設(shè)立分區(qū)試驗(yàn)室,對(duì)混凝土拌和進(jìn)行過程檢驗(yàn)。重新設(shè)置了攪拌站使C50混凝土運(yùn)輸距離大大縮短,避免了因運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng)造成混凝土塌落度損失和混凝土離析現(xiàn)象的發(fā)生。
通過采取以上措施,40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁的外觀質(zhì)量得到了控制,降低了報(bào)廢率,箱梁質(zhì)量得到有效控制。后續(xù)施工的40 m預(yù)制箱梁外觀質(zhì)量全部合格,一次通過驗(yàn)收。
通過采取以上措施,縮短了箱梁施工周期,減少了對(duì)梁體的后期處理,大大提高了施工速度。出梁速度從2片/d提高到3.5片/d。
成本投入:225 000元(新建攪拌站)+3 300元(獎(jiǎng)勵(lì)基金)+3 500元(人員培訓(xùn)費(fèi))=231 800元
產(chǎn)生效益:后續(xù)共施工176片箱梁,按每片梁平均造價(jià)15.5萬、廢品產(chǎn)生率10%計(jì)算,共挽回經(jīng)濟(jì)損失約279萬元。取得經(jīng)濟(jì)效益:2 790 000-231 800=2 558 200元
通過上述一系列的改進(jìn)措施,40 m預(yù)應(yīng)力箱梁施工質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍,施工進(jìn)度大大加快,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)彰顯了公司的實(shí)力。事實(shí)證明,上述改進(jìn)措施是行之有效的,可以為同類型箱梁施工提供經(jīng)驗(yàn)。
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1008-3383(2012)07-0085-01
2012-03-15