辛海偵,王鵬程,劉軍峰
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世界各國的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統中都不同程度的受到GGH差壓高而引發的一系列問題的困擾,主要是GGH換熱元件堵塞造成GGH差壓高,這已經成為影響FGD系統長期穩定運行的瓶頸之一,在當今環保問題特別突出的時代,解決GGH差壓高成了火力發電行業必須解決的問題之一。
我國從2004年1月1日開始實施《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2003)。該標準對火電廠鍋爐煙塵、二氧化硫及氮氧化物最高允許排放濃度和排放速率規定了更嚴格、更科學合理的排放控制要求。
目前,火電廠采用的FGD工藝基本上是石灰石-石膏濕法脫硫系統。其主要優點是脫硫效率高,可達95%以上,綜合利用效果好,副產品為可用作建材的石膏,然而工藝系統中裝設的GGH(煙氣換熱器)運行中經常發生結垢、堵塞現象,影響FGD裝置的正常運行,成為困擾脫硫系統正常運行的固疾。
煙氣再加熱可以將濕法煙氣脫硫系統的排煙溫度從50℃升高到80℃左右,從而提高煙氣從煙囪排放時的抬升高度。對于2×300MW機組合用一個煙囪,煙囪高度為210m,在環境濕度未飽和的條件下,安裝和不安裝GGH的煙氣抬升高度分別為524m和274m,有明顯的差異。
因此安裝GGH有利于將污染物抬升更高的高度,以利于其擴散而減輕FGD對環境的污染。
1)由于石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統要求反應池入口煙氣溫度要盡量低于80℃,一般鍋爐的排煙溫度都在100℃~130℃左右,當原煙氣經過GGH時,煙氣由130℃左右降低到80℃時,會在GGH的熱側產生較多的濃酸液。
這些酸液不但對GGH的換熱元件和殼體有很強的腐蝕作用,而且會粘附煙氣中未除盡的飛灰,而飛灰中含有CaO,遇水發生放熱反應,生成Ca(OH)2,Ca(OH)2與液滴2HF反應生成CaF2+2H2O,其中CaF2在水泥中正是用于增加黏度的增黏劑。
此外,經過除霧器的液滴在換熱片上蒸發之后,會形成固體的結垢物。上述這些結垢物會堵塞換熱元件的通道,加劇GGH差壓升高;
2)煙氣流速的異常加快將嚴重影響GGH的運行。因煙氣攜帶漿液液滴的能力將隨煙氣流速加快而增強,而這必然加重GGH的堵塞。
系統通道的堵塞尤其是除霧器的堵塞將直接造成煙氣流速加快,煙氣將夾帶大量漿液液滴進入GGH換熱面,加速GGH堵塞;
3)運行中系統液氣比的異常增大將增加煙氣中漿液液滴的含量,顯然這也將加重GGH的堵塞;
4)反應池漿液密度過高也將嚴重影響GGH的正常運行。這是由于系統本身的特性造成的,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統中的主要化學反應如下:


由以上反應看出系統中要產生一定數量的軟垢CaSO3·1/2H2O(亞硫酸鈣),這種成分在反應池設計密度(一般為10~20wt%)之內只是在設備內表面形成軟垢,沖洗或吹掃及時即可清除。
一旦反應池密度高于設定值,將在系統各處設備內壁產生硬度非常高的結晶體,形成硬垢,一般常規的沖洗或吹掃方式很難清除,CaSO3·1/2H2O(亞硫酸鈣)經過GGH冷熱交換后水分蒸發,結垢更加嚴重,只能將系統停止,人工清理,大大降低了系統的可用率;
5)運行中反應池液位過高,鼓入氧化空氣的阻力就會上升,吸收塔正常運行期間,在吸收塔液面上有泡沫產生,液位測量反應不準,從而造成泡沫從吸收塔原煙氣入口倒流入GGH。
原煙氣穿過GGH時,泡沫在原煙氣高溫作用下,水分被蒸發,泡沫中攜帶的石灰石和石膏混合物顆粒粘附在換熱片表面。在此過程中,原煙氣中的灰塵首先被吸附在泡沫上,隨著泡沫水分的蒸發進而粘附在換熱片表面,造成結垢加劇;
6)人為造成不利因素,漿液循環泵啟停不合理,除霧器和GGH的沖洗和吹掃執行不力,導致除霧器和GGH不能得到正常維護而堵塞加劇;
7)燃煤SO2含量不達標,引起系統反應機理惡化,使系統不能在正常工況下運行,也是導致GGH堵塞的因素之一。

新裝的GGH換熱面圖片

GGH堵塞后的照片
1)嚴格煙氣除塵。首先選擇合適高效的除塵器是關鍵,除塵器選好后,就是運行和維護要嚴格要求,盡最大努力使其保持良好的工作狀態,保證除塵效率達到設計要求,把粉塵含量盡可能地控制在脫硫系統的設計值以內;
2)嚴格控制系統煙氣流速。設計時就要考慮煙氣流速,使其滿足系統要求。運行中,嚴格執行設備的沖洗和吹掃制度,保持系統通道暢通無阻;
3)運行中液氣比以滿足脫硫效率和吸收塔PH值為準,盡可能保持低一點,以減輕煙氣中液滴的焓值。對此,除霧器的合理有效沖洗也尤為重要;
4)運行過程中應嚴格控制漿液濃度在10%~15%范圍內,防止漿液過飽和;
5)吸收塔經驗pH值最好控制在5.4±0.5范圍內,防止漿液反應環境惡化;
6)制定一套合理有效考核制定,控制人為不利因素的發生。比如設備的啟停要合理、設備的沖洗或吹掃時間根據負荷、液位、差壓等因素,記錄、分析GGH運行數據,掌握GGH結垢規律,摸索出合適的時間和投入沖洗和吹掃的量,確定經濟合理的吹掃周期和吹掃時間,通過掌握的運行資料,修編適合本廠情況的GGH運行規程,嚴格執行獎罰考核制度;
7)必要時要改變GGH的吹灰方式和吹灰方法。近來某300MW火力發電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統中,GGH吹灰器采用超聲波和壓縮空氣兩種吹灰介質交替吹掃,效果明顯,值得我們借鑒;
8)燃煤的SO2含量要控制在脫硫系統的要求范圍以內,保證反應池漿液性質不發生急劇變化,以免影響正常的反應機理,產生更多不利因素,導致GGH堵塞。
解決GGH堵塞問題,可以避免因壓差高引起的脫硫系統非正常停運,如按一年內非正常停運4次來計算,則可節省由于停機清洗產生的費用150萬元左右。同時還可有效降低煙道阻力,預計每年可節約廠用電率0.1%,按單臺300MW火力發電機組年發電量16億千瓦時計算,每年可省電160萬千瓦時,平均電價按每千瓦時0.39元計算,則每年可節約電費60萬元,并且可以避免由此產生的環保問題。
關于脫硫系統堵塞的情況是多種多樣的,有水質、脫硫劑、漿液品質等等原因。
但系統嚴重堵塞并導致無法繼續運行的主要原因就是煙氣帶漿,要避免煙氣帶漿造成GGH堵塞必須從運行調整、設備檢修與維護、燃煤品質等多方面進行嚴格控制,才能保證系統長周期安全穩定經濟運行。
[1]鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2001).
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