蔣士博 陳競雄 劉 捷 方 婷
(①四川工程職業技術學院機電系,四川德陽 618000;②廣安桂興水泥有限公司,四川廣安 638018)
某機加廠B2016A型雙臂六米龍門刨床,1995年用晶閘管-直流電動機(SCR-D)模擬直流調速系統代替JF-D調速系統改造后,開始幾年運行正常,生產效率很高,但從2004年以后,設備故障頻率升高,電子元器件經過十幾年的運行已嚴重老化,參數經常發生變化,系統出現軟毛病的情況特別多,為排除故障增加了相當大的難度,嚴重制約了生產的正常進行。

改造總體構架如圖1。改造框圖中,保留了原來的按鈕站,這樣可以保證操作人員原有的操作習慣,設備的大部份操作都在按鈕站上完成。操作指令傳送給PLC控制系統,PLC對這些指令進行處理后控制相應的設備。PLC將設備的運行狀態信號傳送給按鈕站,按鈕站用指示燈顯示相應的信息。按鈕站的按鈕、外部行程開關和操作手柄通過PLC,控制油泵、風機、橫梁升降、橫梁夾緊、垂直刀架、右側刀架、左側刀架的電動機,以及后退行程抬刀電磁鐵線圈。
根據所需的PLC的輸入/輸出點數,并留有一定的余地,選擇PLC的基本單元的型號為FX2N-80MR-001。圖2和圖3是PLC的外部接線圖。
工作臺步進/步退階段行程開關安裝如圖4,梯形圖如圖5。
圖6中t1和t6是工作臺后退換向和前進換向能耗制動階段,t2是慢速切入階段,t3和t5是慢速前進和減速前進階段,t4是切削階段,t7與t9是慢速后退和減速后退階段,t8是快速后退階段。圖7是根據圖6畫出的工作臺自動運行的順序功能圖(SFC)。





橫梁升降要實現的動作如下:橫梁上升時,自動按照先松開橫梁→橫梁上升→橫梁夾緊的順序動作;橫梁下降時,自動按照先松開橫梁→橫梁下降→橫梁回升→橫梁夾緊的順序動作。根據橫梁升降過程的動作要求畫出的橫梁運行SFC,如圖8所示。
龍門刨床裝有左側刀架、右側刀架和垂直刀架,它們分別由電動機Z、Y、C來拖動。刀架的控制電路用于實現刀架的快速移動與自動進給。
刀架快速移動、自動進給和運動方向由裝在刀架進刀箱上的機械手柄X30、X31和X32選擇。刀架的進給機構采用緊張環,依靠緊張環的大小控制每次的進刀量,每次進刀完成后,拖動刀架的電動機反向旋轉,使緊張環復位,以便為第二次進刀作好準備。
圖9是控制垂直刀架的梯形圖。垂直刀架快速移動的條件:工作臺應處于靜止狀態(M103為OFF),垂直刀架手柄X30處于斷開位置(X30為OFF),垂直刀架退刀電動機未動作(Y23為OFF)。點動垂直刀架快移按鈕X25,M110和Y22動作,C-ZC接觸器主接點閉合,電動機C正轉,垂直刀架快速移動,當刀架到達所需位置,松開按鈕X25,垂直刀架快移過程結束。刀架快速移動方向由機械手柄控制。
工作臺處于自動運行狀態時,M103為ON,X2和X3分別是前進換向和后退換向位置開關,M104和M105為ON時工作臺處于前進換向和后退換向狀態。垂直刀架自動進給分為自動進刀和自動退刀,自動進刀在工作臺后退換向時進行,自動退刀在工作臺前進換向時進行。垂直刀架自動進給時,垂直刀架手柄X30應處于閉合位置。



左側刀架、右側刀架的快移和自動進給的工作原理與垂直刀架相同,限于篇幅,在此不再贅述。
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