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用PG型催化劑生產聚丙烯

2012-12-23 08:59:48王樹立
合成樹脂及塑料 2012年2期
關鍵詞:催化劑生產

王樹立

(中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司,遼寧省葫蘆島市 125001)

用PG型催化劑生產聚丙烯

王樹立

(中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司,遼寧省葫蘆島市 125001)

在氣相法聚丙烯裝置上使用PG型催化劑生產聚丙烯1102K,并與裝置原來使用的進口催化劑進行了比較,對比評價了催化劑配制情況、催化劑活性、催化劑單耗,對氫氣的敏感性、熔體流動速率可調性、對原料適應性、聚丙烯粒徑分布。結果表明:PG型催化劑的活性較高,達到23.736 5 kg/g(以每克催化劑生產聚丙烯的質量計),比進口催化劑高4.0%;裝置操作穩定,所產聚丙烯1102K樹脂顆粒形態好,產品質量達到進口催化劑生產1102K樹脂的水平。

聚丙烯 齊格勒-納塔催化劑 本體聚合 氣相法工藝

聚丙烯(PP)工業技術發展的關鍵是催化劑及其相應聚合工藝的進步,而催化劑則是PP技術發展的核心,PP生產工藝的進步、產品性能提高及產品種類的拓寬都依賴于催化劑的進步[1]。2009年,中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司引進的Novolen氣相法PP裝置投產,產品主要牌號是1102K,應用領域為熱成型、磁帶、單絲等。開車以來,除了試用過一種國產催化劑外一直使用進口催化劑[2]。該進口催化劑活性高、粒徑分布集中,生產的PP等規指數高,但生產成本高,不利于市場競爭。因此,在保證產品質量、產量的前提下,降低生產成本,縮短供貨周期,應對市場變化,讓催化劑國產化是PP生產企業必做工作[3-6]。

2011年4月,裝置采用河北省任丘利和科技有限公司生產的PG型催化劑試生產,并通過適當調整工藝參數,成功生產出1102K產品。PG型催化劑是Ziegler-Natta催化劑,活性高,對原料適應性較強,所產PP粉料的粒徑分布集中、細粉少、等規指數可調。PG型催化劑是以MgCl2為載體的顆粒型Mg/Ti催化劑,通過化學反應法制得,w(Ti)為2.0%~3.5%。

1 聚合工藝

Novolen氣相法PP的生產在氣相反應器內實現。該裝置有兩條催化劑進料線,每條線由一個計量罐和一臺計量泵組成。催化劑用丙烯配制成漿液進入計量罐,計量泵計量后直接進入反應器,而助催化劑(三乙基鋁)和第三組分(硅烷)及用于調節相對分子質量的氫氣經過計量后與丙烯混合進入反應器,在反應器內引發丙烯聚合生產PP。PP粉料及其夾帶的丙烯氣體從反應器內部的插底管靠壓差連續排出,進入分離器。分離器內接近常壓,分離出的粉料去擠出造粒,氣體經丙烯氣壓縮機壓縮后再循環回反應器參加聚合。正常生產時,反應器的溫度為60~90℃,壓力為2.5~3.0 MPa[7]。

2 試驗方案

試驗原則為:1)主催化劑采用國產PG型催化劑,其他催化劑和添加劑不變。2)催化劑配制系統的兩條進料線,一條保持原來的進口催化劑不變,另一條使用國產PG型催化劑。在試驗開始后,只使用PG型催化劑單線進料,一旦出現異常,即改用原進口催化劑進料,從而保證裝置平穩運行。3)試驗過程中盡量保持各種進料量不變,反應溫度和壓力盡量穩定,力求達到較好的對比性。

3 試驗條件

3.1 催化劑基本性能

現場卸出催化劑都要人工滾動桶。桶安裝后的卸料過程,需要人工用橡膠錘敲打桶,PG型催化劑粉末由桶內卸出時的流動性比進口催化劑好,敲打桶的時間和強度明顯要小,桶內剩余催化劑明顯較少。催化劑基本情況見表1。

表1 催化劑基本情況Tab.1Basic information of PG catalyst and the imported catalyst

3.2 試驗工藝條件

反應器中丙烯處理量為14~16 t/h,反應溫度為70~80℃,反應壓力為2.8~2.9 MPa,反應器料位為40%~50%,每噸丙烯加入350 g三乙基鋁、20 g硅烷。氫氣進料量由PP的熔體流動速率(MFR)來控制,使PP的MFR為2.7~4.0 g/10 min;催化劑進料量根據反應情況(主要是溫度和壓力)隨時調整,以保持上述條件基本不變。

4 結果與討論

本次試驗采取逐漸向反應器加入PG型催化劑,同時逐漸減少原來的進口催化劑加入量,為保持反應平穩,3 h后完全加入PG型催化劑。加入PG型催化劑的過程中,反應溫度、壓力等主要參數未出現異常變化,反應器料位控制正常。

4.1 催化劑活性和單耗

選取3天的生產數據來測試催化劑活性。經計算,PG型催化劑平均活性為23.736 5 kg/g(見表2),換算出每噸PP消耗PG型催化劑(簡稱單耗)為0.042 13 kg。而進口催化劑活性為22.823 6 kg/g,單耗為0.043 81 kg/t。PG型催化劑的活性比進口高4.0%,單耗比進口催化劑低0.001 7 kg。

表2 PG型催化劑的活性Tab.2Activity of PG catalyst

4.2 氫調敏感性和MFR可調性

試生產期間,無論是用進口催化劑還是PG型催化劑生產PP 1102K,氫氣量沒有變化(均為每噸丙烯加入140 g),產品MFR在指標控制的范圍內。

由此看出,PG型催化劑的氫調敏感性和MFR可調性與進口催化劑相當。

4.3 對丙烯原料的適應性

生產中,裝置內精制丙烯的流程末改變[8-10],丙烯質量基本穩定(見表3)。聚合時,催化劑進料量沒有波動,溫度沒有明顯下降,壓力沒有明顯上升,說明PG型催化劑與進口催化劑都能順利反應,沒有中毒或反應弱的情況。即,不改變原丙烯精制流程就可使用PG型催化劑進行正常生產。

表3 丙烯質量指標Tab.3Quality index of the propylene

4.4 PP粉料粒徑分布

在PP粉料采樣口可以看到,用PG型催化劑生產的PP粉料顆粒明顯多于進口催化劑。從表4也可以看出:用PG型催化劑生產的PP粉料粒徑分布與進口催化劑相當。

4.5 PP產品質量

從表5看出:用PG型催化劑生產的PP 1120K粒料均無黑色、大、小、蛇皮及拖尾粒子,性能與進口催化劑差別不大。

表4 PP粉料的粒徑分布Tab.4Particle size distribution of the PP powder%

表5 兩種催化劑生產的PP 1102K性能Tab.5Properties of PP 1102K produced by PG catalyst and the imported catalyst

5 結論

a)PG型催化劑活性略高于進口催化劑,生產過程放熱平穩,易于控制。對原料要求與進口催化劑相同,在不改動原料的情況下即可生產,生產過程中氫氣消耗沒有明顯變化,氫調敏感性較好。

b)在氣相法PP裝置上生產PP 1102K時,PG型催化劑可代替進口催化劑。生產的PP細粉少,質量合格。

[1]張旭之,陶志華,王松漢,等.丙烯衍生物工學[M].北京:化學工業出版社,1995:34.

[2]王樹立.CS-1-G催化劑在氣相法PP裝置上的應用[J].合成樹脂及塑料,2011,28(1):48-51.

[3]吳建,于國濱,鄧守軍,等.國產CMAX120型催化劑在環管聚丙烯裝置上的應用[J].石化技術與應用,2008,26(2): 169-171.

[4]李剛,趙喚群,于建明,等.NG催化劑在氣相聚丙烯裝置上的工業化應用[J].石油化工,2004,33(3):252-257.

[5]于海洋,劉文武.C-MAX催化劑在PP裝置上的應用[J].合成樹脂及塑料,2009,26(3):45-48.

[6]趙燕,胡清.國內外PP催化劑開發進展[J].合成樹脂及塑料,2003,20(5):67-71.

[7]洪定一.聚丙烯——原理工藝與技術[M].北京:中國石化出版社,2002:391-396.

[8]馮續.聚丙烯工藝中原料丙烯的凈化[J].化學工業與工程技術,2008,29(8):48-53.

[9]張毓明.聚丙烯原料凈化技術及其工業應用[J].工業催化, 2004,12(2):20-24.

[10]王樹立.采用固定床催化劑技術脫除煉廠丙烯中的一氧化碳[J].石化技術與應用,2009,27(2):159-161.

Production of polypropylene with PG catalyst

Wang Shuli
(Jinxi Petrochemical Company,PetroChina,Huludao 125001,China)

Polypropylene(PP)1102K was produced with PG catalyst in a gas-phase PP plant.The PG catalyst was compared with the imported catalyst that should be originally used in the same plant.The catalysts′preparation procedure,activity,unit consumption,hydrogen response and adaptability to feedstock as well as the adjustability of melt flow rate and particle size distribution of the 1102K resin were contrasted and evaluated.The results show that activity of the PG catalyst reaches 23.736 5 kg PP per gram catalyst, 4.0%higher than that of the imported catalyst.The plant loaded with the PG catalyst can be operated steadily and smoothly.The particles of the 1102K resin so produced possess the desired morphology;the product quality of the resin is comparable to that of its counterpart prepared with the imported catalyst.

polypropylene;Ziegler-Natta catalyst;bulk polymerization;gas-phase process

TQ 325.1+4

B

1002-1396(2012)02-0045-03

2011-09-27。

2011-12-26。

王樹立,1972年生,高級工程師,1995年畢業于撫順石油學院遼陽分部高分子化工專業,現從事聚丙烯裝置工藝技術管理工作。聯系電話:(0429) 2176945;E-mail:wangsljlu@126.com。

(編輯:陳文淑)

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