摘要:古11號孔是L8灰巖長期觀測孔,位于15采區車場與東疏水巷交叉口附近,因鉆孔附近構造集中加之受采動影響,底鼓出水,通過采用泄壓孔泄壓、導水、注漿封堵等施工工藝,成功封堵了鉆孔漏水,杜絕了災害擴大并改善了生產環境。
關鍵詞:水文觀測孔 L8灰巖 泄壓孔 注漿封堵
1 概況
古11號孔為井下長期水文觀測孔,觀測層位為L8灰巖,位于15采區車場與東疏水巷交叉口附近,孔口標高-450m,鉆孔結構:Φ146mm套管長16.5m,Φ127mm套管長43m,以下為裸孔,48m見L8灰巖,孔深53.5m。該孔附近斷裂構造集中、裂隙發育加之收到采動影響,導致鉆孔下部套管斷裂,鉆孔孔內塌孔堵塞套管,鉆孔周圍底板底鼓突水,水量達到360m3/h,水壓3.8MPa。因距15采區下車場較近,給15采區生產和運輸造成較大壓力。經采用泄壓孔泄壓、導水,采取泄壓孔注漿封堵等治水方案,成功封堵鉆孔漏水。
2 地質及水文地質條件
古11孔位于古生代二疊紀山西組煤系地層,所處圍巖巖性都是深灰色~深灰黑色泥巖、砂質泥巖,層面含有植物化石及輪木化石碎片。泥巖中有膨脹性礦物,一層厚度大致為3dm炭質泥巖,夾數層1~2mm極薄煤線,呈片狀結構,質軟,硬度低。巖層產狀:走向N55°E,傾向SE,傾角15°,滑動構造較為發育,巖石硬度系數f=4~3, 巖體有滴、淋水。孔口距二1煤層頂板15.8m左右, 距下伏L8石灰巖約31.5m。
3 治理方案
由于鉆孔涌水量較大、鉆孔周圍巷道底鼓嚴重,首先在鉆孔周圍打了4個泄壓孔,掘進了巷道繼續底鼓、變形問題。
根據鉆孔涌水及圍巖情況我礦制定了如下兩套方案:
方案一:直接對漏水鉆孔做工作,采用小鉆頭在套管變形處,慢慢掃進,后面用扶正器扶正,以保證鉆頭不偏離原孔,待鉆頭掃入原孔后,換用較大規格的鉆頭進行擴孔,下入Ф89mm的套管進行固管,待套管試驗合格后,在套管上安裝閥門進行注漿封堵。此方案操作簡單,實行較易,可大大縮短施工時間。
方案二:在漏水鉆孔周圍布設鉆孔,實施帷幕注漿,切斷漏水鉆孔的補給水源,根據以往經驗,此方案把握性較大,但施工時間長,施工成本較高。
綜合以上兩套施工方案,優先采取方案一,如果方案一不能成功,再采取方案二。
4 施工工藝簡述
第一階段:套管的斷裂原因主要是由于巷道底鼓嚴重變形,但是實際上我們對套管的斷裂情況還是不夠清楚。所以,我們通過運用套管扶正器探查觀測孔探查后,可知套管在12CM的地方出現了斷裂,因為巷道底鼓發生了比較厲害的變形,使套管發生斷裂,但套管斷裂情況還比較模糊,首先利用套管扶正器對觀測孔進行探查,發現套管在12m的地方發生了錯動斷裂,之后提鉆進入,最深到達原孔62cm處,并沒有發現水量有明顯增加。
然后開始往鉆孔內注漿,一共注入了20噸的水泥單液漿,壓力為4.5Mpa。在這一期間并沒有出現返漿。
經過大家的分析,決定在原孔的旁邊再施工一個鉆井,但是施工環境有所限制,決定在原孔套管斷裂處進行偏孔施工,鉆孔終孔深80m。孔深64.5m時注入水泥約60噸,底板水略顯減小未見返漿現象。復孔后鉆進至65m時水量不足2m3/h,繼續向下延伸至孔深80m后鉆孔涌水量未見增大。
第二階段:對周圍泄壓鉆孔注漿階段。因為原孔與底板水連通性較差,所以對周圍的泄壓孔注漿,通過泄壓孔注漿截斷L8灰巖水,謂之“堵源”。
第一,首先對緊挨著的4個泄壓孔做好壓水試驗,盡量了解泄4孔與古11孔連通性。
第二,對泄4孔進行注漿作業。
由于第一次進行注漿導致了嚴重的返漿情況,因此這回運用的間歇注漿的方法,間歇注漿凝固需要一天一夜的時間。因為水量大,水壓高,水流的速度快,所以水泥漿的結石率并不是很高,間歇注漿的方法達到了預期的目的,之后一邊注漿,一邊加入到鋸末,海帶等骨料,這樣做是為了能夠讓那些大的縫隙和空間都被填充好,使水流速度變小,這樣更有利于水泥沉淀結石,但是稀釋水泥漿的作用并沒有減弱。最后選擇C—S雙液漿進行壓注,從現場注漿狀況來看,及時調整雙液對比度,保持最合適的調配比例,把握好凝固時間。在多次的反復壓注之后,隨著注漿的反復進行底板水量逐漸變小,從之前的每小時360m3慢慢降至每小時0.3m3,這樣就能夠封堵好鉆孔周圍的裂隙。
第三,注漿加固階段。古11孔周圍共施工4個泄壓孔,由于其余三孔注漿量小,為杜絕它們成為導水通道隱患,在井下用純水泥漿將其封死。
5 注漿設備、注漿材料及配比
注漿采用2T GZ-60/210型雙液調速調壓注漿泵,施工泄壓孔采用ZDY-1900鉆機。
注漿材料采用水泥—水玻璃雙液漿。水泥用425#新鮮普通硅酸鹽水泥,水玻璃模數2.4~3.2,濃度35~45Be。為保障管路不受堵塞,先采用水灰比為2:1的稀漿,逐漸增加濃度使其達到1:1水泥漿,水玻璃體積比為1:0.4~1:0.6。單液水泥漿水灰比為0.75:1~1:1,保證注漿效果。
6 施工總結及評價
施工用時43天,完成鉆探進尺208余米,注入水泥290噸,玻璃水300公斤,鋸末500公斤,海帶80公斤,海綿35公斤,成功的封堵了古11孔及附近底板裂隙漏水現象,水量從原來的360m3/h縮減至0.3m3/h,堵水率達100%,不僅改善了該地點的生產環境條件,還創造了良好的經濟效益,年節約排水費450萬元,達到了施工目的和設計要求。
通過鉆孔處理過程可知:①底鼓后鉆孔套管的扭曲錯動主要是在淺部產生的;②底鼓后含水層通過巖層錯動裂隙進入巷道,我們要想很好的處理鉆孔處,最好采用“堵源”,即封堵含水層及鉆孔周邊的裂隙通道。
在今后的鉆孔施工過程中,要嚴把質量關,保證下套管的長度和固管質量,杜絕此類鉆孔事故的發生。
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