摘要:兗礦國際焦化有限公司從德國引進領先的7.63米焦爐及煤氣凈化工藝,在配套焦爐煤氣轉化制甲醇工藝流程,年產200萬噸焦炭和20萬噸甲醇。煤氣凈化系統采用A-S脫硫、NHD濕法脫硫和干法精脫硫技術。由于7.63米焦爐工藝的不成熟,造成后部工序運行不穩定,特別是A-S脫硫系統,洗滌后煤氣中硫化氫指標長期超標,制約甲醇系統的高負荷運行,2008年公司通過技術改造在A-S脫硫系統后新增加一套常壓栲膠脫硫系統。
關鍵詞:栲膠溶液 ISS-J催化劑 廂式壓濾機
1 栲膠溶液脫硫存在的問題
由于洗滌A-S脫硫后,煤氣出口硫化氫指標、氨指標波動大,指標合格率低;煤氣中含有的氨氣在栲膠脫硫過程中被吸收,并且無法排出,在系統中形成了大量銨鹽,影響系統正常運行;煤氣中含有焦油,影響考校溶液的發泡,溶液組分波動大,很難調節平衡,化工原料消耗量大,生產成本居高不下;脫硫溶液中硫含量高,熔硫釜無法運行,由于銨鹽較多,吸收反應的硫單質無法排除,影響系統穩定運行。
2 栲膠溶液脫硫系統調整部分
公司組織人員對栲膠脫硫系統進行了研究分析,決定采取以下措施:
首先采用新型催化劑ISS-J型催化劑;再次,熔硫釜由于銨鹽較多,無法正常運行,所以采用了廂式壓濾機進行過濾。
栲膠溶液脫硫系統在2010年10月開始使用ISS-J脫硫催化劑,不需要更改工藝流程,在工藝調節上只做微量調整。
使用前后原料消耗情況對照:
使用新型催化劑前后8月與10月煤氣含H2S指標對照表:
熔硫釜由于銨鹽較多,無法正常運行,系統每天外排廢液,補充新的溶液進行置換,同時外排了溶液中的有用成分,形成大量浪費,同時增加了原材料成分,所以采用了廂式壓濾機進行過濾。將溶液中的銨鹽、硫磺顆粒進行過濾處理,將濾渣進行回收處理。使用廂式壓濾機前后系統外排廢液情況
3 新型催化劑的特點及廂式壓濾機的特點
ISS-J型催化劑配制:每天計劃加30公斤。白班、中班各加15公斤。在催化劑制備槽先放入2噸除鹽水,嚴禁多加或少加;加入15公斤催化劑,邊加熱邊通空氣,加熱至90℃左右,使催化劑溶解、活化,活化一小時后,放入脫硫液到滿槽位,用泵將配制的催化劑液一半打入脫硫系統,液位下降至標桿處,余下一半在14時或22時加入。
3.1 ISS-J催化劑具有以下特點
①脫硫、再生反應完全、速度快。
②脫除硫化氫凈化度高,并可部分脫除氰化氫、有機硫等有害物質。
③析硫快,副鹽生成量低,減少廢液量。
④自清能力強,不易堵塔。
⑤催化活性強,使用量少,運行經濟。
⑥形成的硫磺顆粒粒大,易于浮洗分離,硫回收率高。
3.2 廂式壓濾機操作步驟
①仔細檢查濾布規格是否符合工藝要求,有無破損,安裝時是否平整無折疊。
②檢查濾板安裝排列是否正確,密封面是否干凈。
③壓濾機在壓緊后,通過進料泵開始工作,進料壓力必須控制在標牌上的額定壓力(用壓力表顯示)以下,否則將會影響壓濾機的正常使用。
④過濾開始時,進料閥應緩慢開啟,起初濾液往往較為渾濁,然后轉清,均屬正常現象。
⑤在沖洗濾板和濾布時,注意不要讓水濺到液壓站或電控柜上。
⑥溢流閥在出廠前已調試好,若用戶需自行調節工作壓力,應把溢流閥全部調松,然后啟動油泵,慢慢的調整高壓溢流閥到所需要的壓力,但不能超過本機所規定的最大壓力。
⑦更換濾板時,嚴禁碰撞,以免損壞;不可擅自取出濾板,以免活塞桿因超出行程而損壞機件;濾板損壞時,應及時更換,否則會引起其它濾板的損壞。
⑧液壓油用HM46或HM68號的油液,通過空氣濾清器注入油箱,必須達到規定液面;油箱應封閉好,防止雜物及污水進入油箱,以免使液壓元件生銹失靈。
⑨電控柜要保持干燥,壓力表、電磁閥線圈及各電氣元件要定期檢查,以確保設備正常工作。
⑩工作結束后,要關閉開關,切斷電源,以保證安全。
3.3 廂式壓濾機的特點
①增強聚丙烯濾板采用專利技術模壓而成,強度高,重量輕,耐腐蝕,耐酸堿,無毒無味。
②采用千斤頂壓緊,機械鎖緊,結構合理,操作、維修方便。
③最大過濾壓力為0.6MPa,適宜于過濾含固量少,易過濾的物料。
④機架采用全鋼焊合件,機械性能穩定,機型小,造型美觀。
⑤操作簡單、安全、省力、操作通過控制板上的按鈕,實現連續動作,其中配有多種安全裝置,確保操作人員安全。
4 改造后結果
系統使用了新型ISS-J復合催化劑,不用添加其他助劑,單一投料添加方便,避免了因輔料添加比例變化造成的系統組分紊亂,采用納米酞菁鈷磺酸鹽NPDS絡合體系,使系統膠釩比穩定,降低了有效組分的和釩的降解,大大減少了催化劑的使用量,減少了工人的操作難度,節約了運行成本;ISS-J脫硫劑運行環境對堿度的要求較低,操作彈性大,運行過程副鹽生成少,大大降低了純堿的添加量,節約了運行費用,同時降低了工人的勞動強度和蒸汽消耗。廂式壓濾機維護了系統正常運行,降低了系統中的銨鹽、懸浮硫的含量,提高了溶液質量,以及洗滌效率,使系統不再外排廢液,節約了成本。
5 結語
栲膠溶液在焦爐煤氣凈化中應用,受到焦爐煤氣中氨氣、焦油等物質的影響較大,在以后的工作中,提高入口煤氣的質量,使指標滿足設計要求,調節栲膠溶液,使溶液中的副鹽降到最低,提高溶液質量,穩定脫硫效率。