【摘要】 本文對兩套催化及聯(lián)合裝置液態(tài)烴組成進行分析,并通過對比聯(lián)合裝置停工前后化工裝置加工負荷、產(chǎn)品收率、經(jīng)濟效益實際運行數(shù)據(jù),提出了進一步優(yōu)化液態(tài)烴的進料組成,減輕化工裝置負荷,提高產(chǎn)品收率的解決思路和具體措施。
【關(guān)鍵詞】 液態(tài)烴 優(yōu)化 措施
前言:
公司化工裝置所需液態(tài)烴主要來源于兩套催化裝置和連續(xù)重整-中壓加氫聯(lián)合裝置的混合物料。2011年7月,隨著MIP技術(shù)成功改造升級,三催化裝置加工能力和液態(tài)烴收率大幅提高,一氣分、MTBE裝置開始出現(xiàn)運行超負荷的問題,產(chǎn)品收率降低,對安全生產(chǎn)也帶來一定的隱患,為解決這一問題,我們從液態(tài)烴的工藝流程和組成進行分析研究,從而找到解決辦法。
1. 在優(yōu)化的物料條件下裝置負荷及產(chǎn)品分布
為了較好地從實際裝置運行數(shù)據(jù)得出更為確定的結(jié)論,我們截取了2011年9月3-13日(聯(lián)合裝置停工)和2011年8月3-13日(聯(lián)合裝置運行)兩個運行區(qū)間的裝置實際運行數(shù)據(jù)來對比分析原料組成對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和效益的影響。
氣分裝置加工的液態(tài)烴不含聯(lián)合裝置產(chǎn)液態(tài)烴, 9月3-13日,氣分累計加工量10754噸,在比8月3-13日下降1125噸的情況下,丙烯產(chǎn)量卻提高253噸,丙烯收率提高4.69個百分點,變化顯著。
8月3日-13日(聯(lián)合裝置開工),進入氣分裝置的液態(tài)烴為兩套催化和聯(lián)合裝置的混合物料,丙烯收率明顯下降,丙烯產(chǎn)量下降。
對比9月3-13日和8月3-13日,MTBE裝置實際運行數(shù)據(jù), 9月3-13日,MTBE累計加工量7252噸,在比8月3-13日下降887噸的情況下,MTBE產(chǎn)量卻提高82噸,收率提高3.2個百分點。
2. 對甲乙酮裝置及產(chǎn)量的影響
對比9月3-13日和8月3-13日,甲乙酮裝置實際運行數(shù)據(jù),如附表所示,9月3-13日,甲乙酮累計加工量2162噸,和8月3-13日基本持平(提高35噸),甲乙酮產(chǎn)量卻提高219噸,收率提高9.51個百分點。
2.1經(jīng)濟效益對比
我們對兩個運行區(qū)間,做全流程效益測算如下表: