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間接空冷塔散熱器片清洗裝置改造

2013-01-01 00:00:00王劭剛
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年3期

摘 要:本文針對陽城電廠二期#7機組600MW間接空冷機組散熱器片的清洗裝置進行分析,參照原清洗裝置和技改后的清洗裝置進行對比,從設(shè)備結(jié)構(gòu)的設(shè)計、操作、經(jīng)濟性等方面綜合闡述。經(jīng)過實際清洗,效果比較明顯,有效的提高了間接空冷塔的換熱效率,降低了機組的發(fā)電煤耗。

關(guān)鍵詞:間接空冷塔;清洗裝置;散熱器片;換熱效率

前言

陽城電廠二期工程采用表面式凝汽器間接空冷系統(tǒng),本工程采用海勒式第五代福哥型散熱器第5代 FORGO 型間接空冷系統(tǒng),空冷散熱器采用全鋁制六排管冷卻三角,垂直布置在空冷塔的周圍。空冷散熱器長期在自然環(huán)境中運行,空氣中的灰塵、大風天氣的揚塵、春季時的柳絮都逐漸地吸附在空冷散熱器上,使空冷散熱器表面被灰垢包圍,散熱器的空氣間隙被柳絮堵塞,從而影響循環(huán)冷卻水與空氣的換熱效果。

1 目前間接空冷塔清洗系統(tǒng)存在問題

目前空冷機組系統(tǒng)換熱性能差成為夏季限負荷的主要原因,散熱器清洗問題,成為影響電廠運行維護的一個重要環(huán)節(jié)。空冷散熱器表面清洗不及時,臟污嚴重,使機組在中高溫運行時背壓嚴重偏離設(shè)計范圍,對機組整體經(jīng)濟性產(chǎn)生了嚴重影響。試驗表明采用合理的散熱器清洗方法,可以使機組的背壓下降3-10kPa,很好地解決了間接空冷機組過夏限負荷問題。

空冷散熱器贓污一方面增加了換熱熱阻,同時也減小了翅片間的流通面積,導致空冷散熱器的整體換熱性能下降,進而影響的機組的運行背壓,并限制了機組的出力能力,其影響程度隨機組負荷的增加和環(huán)境溫度的升高顯著增大。

目前大唐陽城電廠采用的清洗方式為手動外部清洗,清洗時間在每年5月、9月各一次,雖可控制散熱器臟污程度的進一步惡化,但不能完全保證清洗效果,主要存在以下問題:

1.1 清洗時過程不是等距離清洗。

1.2 清洗距離遠,清洗噴嘴距散熱器的距離平均約2米以上。

1.3 清洗壓力低,清洗水泵出口壓力為1.2MPa,無法穿過散熱器。

1.4 迎風面?zhèn)鹊那逑葱Ч睿逑磿r會將吸附在散熱器表面上的柳絮沖至散熱器內(nèi)部,堵塞散熱器的空氣間隙。

1.5 清洗方式為人工清洗,清洗時間長,每次清洗需半個月時間。

1.6 清洗需用人員多,每次清洗至少需8人,清洗工作量較大。

1.7 清洗水泵流量為50T/h,每次清洗需除鹽水約6000噸,水量多,費用高。

2 間接空冷塔內(nèi)部清洗裝置改造設(shè)計理念

為有效清除附著在空冷散熱器表面及翅片間的污物,提高機組安全性與經(jīng)濟性,針對目前空冷清洗存在的問題,決定對該清洗裝置進行技術(shù)改造,通過調(diào)研將現(xiàn)有的外部水清洗系統(tǒng)改造為內(nèi)部半自動水清洗系統(tǒng),實現(xiàn)等距離、近距離清洗。

間接空冷散熱器內(nèi)部水清洗系統(tǒng)的設(shè)計理念是“內(nèi)部布置、高壓清洗、水流穿透、電動操控”。內(nèi)部布置是指清洗系統(tǒng)布置在空冷塔內(nèi)部,可以有效清除附著在散熱器外部的柳絮;高壓清洗、水流穿透是指利用壓力高,流量小的高壓水穿過散熱器翅片,將附著于翅片之間的污垢清除干凈;電動操控是指在清洗過程中,機架的圓周移動、噴水架的縱向移動和翻轉(zhuǎn)全部由執(zhí)行電動機驅(qū)動,無需手動推移。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,控制單一,系統(tǒng)的可靠性較高:

空冷散熱器內(nèi)部逆風側(cè)自動清洗的方式,該方式有以下優(yōu)點:

2.1 實現(xiàn)等距離清洗,清洗時噴嘴與散熱器的距離相同。

2.2 實現(xiàn)近距離清洗,清洗時噴嘴與散熱器保持200mm的距離。

2.3 選取壓力高的清洗水泵,計劃為5-8MPa,需在現(xiàn)場進行試驗后確定。

2.4 逆風面?zhèn)鹊那逑葱Ч茫梢詫⑸崞饔L面的柳絮清洗干凈。

2.5 清洗過程實現(xiàn)半自動化清洗,每次清洗需8天左右。

2.6 清洗人員少,每次清洗需用3人。

2.7 清洗水量少,準備選用流量為20T/h的清洗水泵,每次清洗需除鹽水1500噸,節(jié)約水資源。

3 間接空冷塔內(nèi)部新清洗裝置的設(shè)計要求

該空冷散熱器清洗裝置為全自動清洗系統(tǒng),由水泵、帶噴嘴的清洗小車、驅(qū)動裝置、導軌、換位裝置、管道和閥門、控制系統(tǒng)等組成。清洗小車在冷卻三角內(nèi)上下移動,當清洗完一個冷卻三角后,清洗小車可通過換位裝置在冷卻三角間進行自動換位,換位裝置避開回水管道的布置,清洗系統(tǒng)在機組運行和停運時均可以清洗。從水泵出口到各扇區(qū)的地面環(huán)形總管道采用不銹鋼管,清洗環(huán)管在每個扇區(qū)中間布置一個清洗水閥門和快速接頭,形成高壓水接口,通過高壓軟管與清洗小車相連以方便清洗。

清洗裝置的配套電機及電氣設(shè)備能滿足空冷塔內(nèi)高氣溫環(huán)境條件(70℃),所有管道系統(tǒng)及管件滿足管系內(nèi)的壓力要求,清洗固定支架有足夠的剛度,不會在清洗或移動過程中產(chǎn)生任何變形,該內(nèi)部清洗裝置具備如下功能:

3.1 使用的噴嘴具有最適用于翅片管幾何形狀的設(shè)計并保持噴角恒定,以保證最佳的清洗效果。

3.2 清洗裝置的上導軌安裝在散熱器環(huán)形回水管道的管架下,起承重、驅(qū)動、導向作用,下導軌安裝在散熱器下部支腿上,起導向作用。

3.3 噴嘴須為雙排管開發(fā)的專用噴嘴,噴嘴的流量滿足清洗水量的要求。

3.4 清洗小車能上下自動移動,清洗一個冷卻三角所需要時間為10-20分鐘。

3.5 清洗小車的支架為高強度鋁鎂合金,采用一套清洗支架,在支架上安裝1套噴嘴,該噴嘴噴出的高壓水能夠?qū)θ靠绽涔苁鴧^(qū)域進行清洗。

3.6 清洗裝置在設(shè)計時應(yīng)考慮散熱器頂部支撐的影響,盡可能將散熱器頂部支撐以上的部分清洗到。

3.7 因高壓清洗水泵流量小,在清洗架對散熱器片清洗時,需分前、后兩段分別進行清洗,在三角清洗架上行過程中清洗前部散熱器,在三角清洗架下行過程中清洗后部散熱器。

3.8 為保證清洗主機架在清洗過程中的穩(wěn)定性,需在散熱器中間位置采取必要的支撐結(jié)構(gòu)(如電磁鐵或固定支撐點等措施)。

3.9 清洗裝置設(shè)1個便攜式程控柜,便攜式程控柜可就地取電,高壓水泵自帶控制柜。實現(xiàn)冷卻三角清洗裝置的半自動化行

4 間接空冷塔內(nèi)部新清洗裝置改造后的經(jīng)濟性比較

#7機空冷塔內(nèi)部清洗裝置于2012年3月24日改造完成,#8機空冷塔還未進行改造,參考#7空冷塔以往的運行數(shù)據(jù)和現(xiàn)有#8空冷塔的運行數(shù)據(jù)進行比較分析。為了能避免風速對各散熱器的影響,#7、#8機數(shù)據(jù)都是篩選為風速較小時的參數(shù),從數(shù)據(jù)對比分析發(fā)現(xiàn)相鄰兩扇區(qū)在相同參數(shù)的情況下,#7機空冷塔已清洗的扇區(qū)回水溫度比未清洗的扇區(qū)回水溫度可降低平均約1.81℃,而#8機空冷塔冷卻三角清洗裝置未技改,已清洗的扇區(qū)回水溫度比未清洗的扇區(qū)回水溫度可降低平均約0.89℃,通過數(shù)據(jù)對比可明顯的發(fā)現(xiàn)技改后循環(huán)水溫度可降低約0.92℃,按照標準循環(huán)水每降低1℃可降低煤耗約0.7g/kwh(根據(jù)《中國大唐集團公司火電機組能耗指標分析指導意見》中小指標對機組效率影響量參考表,600MW亞臨界空冷機組取得),機組按年利用小時5500h計算,單臺600MW機組年節(jié)省標煤約2125噸,而且技改后的裝置改為全自動控制,進一步節(jié)省了除鹽水、勞動力的投入,同時也提高了設(shè)備的安全性、可靠性。

5 結(jié)語

海勒式第五代福哥型散熱器間接空冷塔在正常運行中,做好散熱器片的清洗工作能夠極大的提高機組的經(jīng)濟性,但首先應(yīng)該在散熱器片清洗裝置的選型上慎重,好的清洗裝置在操作性、安全性、經(jīng)濟性等幾個方面都有明顯效果。建議新建的大型間接空冷機組在散熱器片清洗裝置的設(shè)計上應(yīng)重視,尤其是在清洗壓力、清洗的自動化程度、清洗的覆蓋面積等方面加以重視,避免出現(xiàn)散熱器片污堵結(jié)垢嚴重而影響機組的經(jīng)濟性。

參考文獻

[1]大唐陽城電廠.二期工程2×600MW空冷機組間接空冷HELLER系統(tǒng)詳細設(shè)計.機械部分.

[2]大唐陽城電廠.#7空冷塔清洗裝置改造技術(shù)方案.

作者簡介:王劭剛(1985-),男,山西晉城人,助理工程師,2003年07月畢業(yè)于山西大學工程學院動力系,現(xiàn)在山西大唐陽城發(fā)電有限責任公司設(shè)備管理部工作。

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