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軋鋼電動機磁極墊片竄動故障的處理

2013-01-01 00:00:00馬義健
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年3期

摘 要:攀鋼熱軋板廠的R2上、下輥7000KW軋鋼電動機是熱軋板廠生產(chǎn)線的關(guān)鍵重要設(shè)備。2011年10月的定修中發(fā)現(xiàn)這兩臺電機的轉(zhuǎn)子磁極墊片大部分存在松動竄出的現(xiàn)象,其中以下輥電機尤為突出。如果故障進一步發(fā)展,隨時可能導(dǎo)致電機轉(zhuǎn)子接地事故的發(fā)生,從而使熱軋板廠的主軋生產(chǎn)線面臨著長時間停產(chǎn)的威脅。同步電機磁極墊片松動竄出的現(xiàn)象是不多見的,有它的特殊性。現(xiàn)在結(jié)合現(xiàn)場的處理過程簡單地分析故障產(chǎn)生的原因和所采取的措施。

關(guān)鍵詞:固定裝置;A、B膠;軋鋼電動機

1.2 故障現(xiàn)象

磁極絕緣墊片位于磁極線圈和磁極托板之間,其主要作用是調(diào)整磁極的徑向氣隙,保證電機的氣隙均勻。大型電機的磁極絕緣墊片竄動,在國內(nèi)外是比較少見的,見下圖。

2 電機故障原因分析

2.1 電機的設(shè)計工藝缺陷

一般的電機磁極絕緣墊片,是由整張的絕緣板套裁而成,其形狀為環(huán)形結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在電機的運行中,是不可能竄動退出的。R2上下輥電機由于磁極極身過長,電機生產(chǎn)廠家將環(huán)形結(jié)構(gòu)的磁極絕緣墊片,改為U形結(jié)構(gòu),加之沒有采用真空浸漬工藝,為電機運行中磁極絕緣墊片退出留下了隱患。

2.2 電機的運行工況原因

由于R2電機屬上、下輥軋鋼電動機,在軋鋼過程中,受到軋鋼推力的影響,電機轉(zhuǎn)子軸向竄動嚴重,從而引起磁極絕緣墊片軸向竄出。

3 處理方案

為防止故障的進一步擴大,電機磁極墊片松動引起磁極絕緣磨損發(fā)生轉(zhuǎn)子接地事故,采取電機轉(zhuǎn)子磁極絕緣墊片固定措施,即在轉(zhuǎn)子磁軛端面焊接有螺栓孔的墊塊(材質(zhì)Q235A),用M12*25的螺栓固定角鋼,加絕緣墊板固定的方法。見下圖:

4 施工工藝

4.1 組裝定位的施工步驟和工藝要求

4.1.1 將磁軛圓弧表面清理干凈,確保延伸托板(序號2、3)圓弧表面與磁軛圓弧表面全面貼合,如有間隙,需研磨延伸托板圓弧面。

4.1.2.將延伸托板放到磁極絕緣墊片下,放入過程中需保護絕緣墊片不受折損。

4.1.3 找平磁極絕緣墊片與延伸托板上表面的結(jié)合面,間隙使用滌玻氈填塞。

4.1.4 按照圖紙組裝各零部件后(不上滌玻氈),進行角鋼預(yù)定位。使用準(zhǔn)備好的壓鐵壓在角鋼上表面,使之產(chǎn)生預(yù)緊力,安裝螺栓及配套止動墊圈。采用氬弧焊焊接定位塊(序6)。

4.1.5 根據(jù)磁極絕緣墊片露出磁極底部程度不同,分別采用兩種壓板組合方式處理:

4.1.5.1 磁極絕緣墊片露出部分不多,經(jīng)處理后U形連接保持未斷開,采用序2和序7層壓板組合進行固定處理。

4.1.5.2 磁極絕緣墊片露出部分較多,經(jīng)處理后U形連接已經(jīng)斷開,采用序7和序8層壓板組合進行固定處理。

4.1.6 執(zhí)行步驟3,上好滌玻氈,重新組裝各零部件,在壓板壓緊的各個結(jié)合面上涂抹配好的A、B膠,滌玻氈也需蘸膠。

4.2 固定裝置的焊接

為保證焊接時確保不損傷線圈,同時盡量減少焊接應(yīng)力對電機的影響,我們選擇氬弧焊對定位塊進行焊接。因氬弧焊的電弧燃燒穩(wěn)定,熱量集中,弧柱溫度高,熱影響區(qū)窄,焊件變形、裂紋傾向小,無焊渣,無飛濺。

4.2.1 采用WSE-200(氣冷)或WSE-315 氬弧焊機,焊接材料選用H80-25;

4.2.2 焊接電流80-110A,水流量0.3M2/h,氬氣流量8-10b/min,按工藝進行操作施工,要平穩(wěn)操作。

4.2.3 施工過程中需采用石棉布保護線圈,防止高溫、異物等損壞線圈,防止焊條、雜物進入定、轉(zhuǎn)子內(nèi)。

4.2.4 焊縫長度2×30mm,焊縫高度不小于8mm。

4.2.5 焊接完成后去掉保護線圈用的石棉布,然后再進行徹底的吹風(fēng)清掃。

4.3 A、B膠的配制

4.3.1 A、B膠的勾兌比例為2比1,先試驗勾兌比例與凝固時間和溫度的關(guān)系,在掌握了其特性后再開始施工。

4.3.2 凝固時間根據(jù)室內(nèi)氣溫與勾兌比例有關(guān),凝固時間約為40~60分鐘,所以分多次少量勾兌施工。

4.3.3 確保所用的滌玻粘達到飽和狀態(tài),再擰去多余的A、B膠,注意不得滴落在定、轉(zhuǎn)子上。

4.3.4 A、B膠固化時間為室溫固化24小時。

5 處理后的效果

R2電機磁極絕緣墊片經(jīng)現(xiàn)場處理后,磁極絕緣墊片達到了緊固狀態(tài),通過長期的運行觀察未再發(fā)現(xiàn)磁極墊片竄出現(xiàn)象,取得了滿意的效果。

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