摘要:文章對75t/h循環流化床鍋爐后部燃燒現象進行具體說明,
同時從鍋爐設備安裝、燃料選擇、給風量控制和料層控制方面提出預防措施和改進建議。
關鍵詞:循環流化床鍋爐 后部燃燒 預防措施
0 引言
近幾年來,循環流化床鍋爐被廣泛應用在工業生產中。該鍋爐設備不僅具有較強的負荷調節性能,而且對煤種沒有特殊要求,有利于節能降耗。氮肥企業采用煙煤、造氣爐渣、無煙煤沫的混合物充當流化床鍋爐燃料,造氣爐渣不僅二次利用,而且節省了大量燃料,既經濟又環保。但是在鍋爐燃燒過程中,往往因設計、安裝或操作不符合要求使鍋爐出現后部燃燒的問題,鍋爐床溫及返料溫度升高,致使鍋爐出力不夠,熱效率差,嚴重者可能使返料器因溫度過高而焦結,企業不得不停爐檢修,并承擔由此產生的經濟損失。
后部燃燒具體表現是:鍋爐燃燒時一次送風量過大,大量未燃燒的碳顆粒爐料被滾動的煙氣帶著經過分離器到達返料器,在返料器中遇到返料風而再次燃燒。為確保鍋爐正常燃燒,鍋爐運行時必須嚴格控制給煤量和給風量,以降低鍋爐負荷。筆者僅就本單位2臺75t/h杭鍋產循環流化床鍋爐在運行狀態下出現的一些問題作簡要介紹。
1 安裝及砌筑不規范
從側面看,鍋爐應布設傾角5°的淺“V”型風帽。施工階段如不加注意,風帽就可能呈波浪形或呈水平布置。澆筑場面的過程中,澆注料可能會遮擋風帽眼,導致冷態試驗下風流向無規律且風量分布不均。出現此類問題后,倘若不調整風量,冷態試驗床料便不能全部浮起,作業時1號鍋爐就是由于風帽眼被堵而出現高低無序排列,在冷態試驗下,一次風擋板開度從55%直接上升到68%,經過簡單處理后,一部分風帽的流化風量降低,點火后正常燃燒。因為只是簡單的處理,1號的風量仍然偏大,返料溫度達1020℃,負荷最大為每小時68t,除塵灰可燃物含量為12%。正平衡測算后得知,其熱效率只能達到81%,與理想值相差4個百分點。后停爐整修,全部改成5°傾角“V”字形風帽才使鍋爐正常燃燒。
2 燃料粒度要求
根據設計要求,采用直徑小于13mm的顆粒燃料。在鍋爐運行階段,因摻燒大量的濕造氣爐渣及無煙煤沫,適當加大振動篩網眼以確保雨季正常給煤,致使爐煤中一半以上的大顆粒燃料沉淀在床層底部,為了不影響鍋爐正常運行,一次送風量應該增加10~15%,而燃料中煙煤中很多小顆粒,密度小含碳量高,很容易沒有燃盡就被煙氣攜帶到分離器,密相區燃燒份額增大,床溫從980℃上升到1000±5℃,含氧量從7%上升到10%,返料溫度由980℃升至1010℃,鍋爐負荷最高僅為70t/h。因燃料粒徑較大,2號鍋爐運行10h后就停爐檢修。檢修時發現,將近一半的燃料粒徑超過20mm。為避免這種情況頻繁發生,我單位增設了1臺專用破碎機,工作人員也對爐煤的粒徑和質量嚴加控制。晴天時,將曬干的造氣爐渣用破碎機破碎后摻入煙煤和無煙煤沫中,再將混合料存放在指定位置以作備用。在降雨時期,煤體濕度大,再調派一部分人員隨時對振動篩清理,以免因爐煤達不到燃燒要求而影響鍋爐正常運行。
3 一、二次風合理匹配
循環流化床鍋爐運行中,一次風作用是保證物料處于正常流化狀態,為燃料燃燒提供氧氣,二次風的作用是補充燃燒所需氧氣,同時起擾動作用,加強氣-固相混合,改變爐內物料分布,鍋爐設計一次風為50~55%,二次風
為45~50%,2臺鍋爐初期運行時,因為缺乏實踐經驗,一次風量設定為60%,導致鍋爐出現后部燃燒的問題,返料溫度為1010℃,負荷55~58t/h,經多年的摸索,當前一次送風量為52%,返料溫度下降至98℃,最高負荷78t/h。鍋爐燃燒過程中,主要根據冷態試驗確定的煤種和給風
量進行適當調整,實際運行時一次給風量要比冷態試驗確定的一次給風量小。因為在熱態下,煤受熱膨脹,密度減小,容易浮起,在燃用不同煤種時,低揮發份煤所需一次風量應高于燃用高揮發煤,運行時還需以床溫為參考適當調整二次給風量。現階段,鍋爐設計測溫點較少,為了保證二次風的合理搭配,應增設測溫點,通過不同床層溫度來判別上、中、下二次風門的開度,為了減少熱電偶的磨損而增加運行費用,有些熱電偶只在調整二次風期間使用,其余時間抽出來,一旦調整好,在負荷及煤種沒有改變的情況下,風門就固定下來,一般要求上下床層溫度不能相差5℃。
4 料層控制
確保流化床鍋爐正常運行的關鍵是料層厚度要適中,并且保持料層差壓相對穩定。如果料層差壓受到外界因素的影響,進而發生變化時,要及時對風量作出調整;當料層過厚,并且沒有及時調整時,可能導致局部料層因流化不徹底進而出現結焦現象,如果料層過厚并且持續時間較長,必然升高風機的風壓,引起電能浪費;如果料層過薄,當風量增大時,導致后部燃燒。因此,通過采用控制排渣的方式對料層進行控制,當前,由于認識不到位或者操作不規范,大部分廠家依然采用人工的方式進行排渣,導致料層差壓出現較大的波動,沒有采用冷渣器的意識。建議廠家安裝冷渣器進而取代人工方式排渣。通過冷渣器進行排渣,排渣是連續的,并且能夠確保料層的相對穩定,在使用低熱值煤種時,由于排渣量較大,冷渣器優越性更為突出。根據實踐經驗,如果冷渣器選型準確且及操作得當,冷渣器檢修期限在一年以上。
5 造成危害
鍋爐后部燃燒的危害較大,而且引起鍋爐后部燃燒的因素較多、較復雜。當鍋爐出現后部燃燒時,造成塵在煙氣中的濃度會相應地增加。在分離器分離效率一定時,塵在分離后的煙氣含量也會比較高,同時增大了后部受熱面的磨損,以及對中心筒也會造成一定程度的沖刷磨損。運行不到兩年的2號鍋爐,中心筒因沖刷磨損出現一個洞,造成停爐修補。當鍋爐出現后部燃燒時,同正常溫度相比旋風筒內的溫度升高10~20℃,在此高溫下,旋風筒的材質不管是耐磨磚或是澆注料砌成,材料的耐磨性都會出現不同程度的降低,進而縮短了分離器的使用壽命。在旋風分離器前的高溫過熱器、低溫過熱器和高溫省煤器,高溫的煙塵二次燃燒后在管壁出現燒結,影響管壁傳熱,造成管壁超溫,甚至引起停爐事故。煙氣中顆粒濃度增大,造成尾部受熱面積塵嚴重,影響低溫段省煤器和空氣預熱器的傳熱效果,并且清理積塵比較困難。只要鍋爐運行超過兩個月,尾部煙道就會有堆積大量的煙塵,必須進行清理。煙塵的后部燃燒造成煙氣溫度增加,蒸汽容易超溫,需加大減溫水,氣溫不好控制。后部燃燒造成燃料的浪費,而且因為床溫高,煙溫高,氣溫高,鍋爐也帶不上高負荷。各部分的故障率高,也影響鍋爐正常運行周期。縮短了鍋爐的使用壽命。我廠的這兩臺杭鍋75噸循環流化床鍋爐運行十年后,就磨損嚴重,帶不上高負荷,運行周期短。必須進行技改。
6 改進和效果
2009年我廠根據運行中出現的問題對兩臺鍋爐進行改造,采用川鍋技術,更換原來磨損嚴重的水冷壁,將原來的兩臺螺旋給煤機取消,直接由皮帶給煤機經留筒把原煤直接輸送到燃燒室。
改變二次風位置,解決了原來二次風擾動的問題,由原來的省煤器后的中溫物料分離改為爐膛出口的高溫分離,采用耐高溫,抗磨損的分離器,并選用鉻錳合金的中心桶,提高了分離器耐高溫的能力。更換新型風機,可以更好的調節一次風和二次風的配比。并對燃運的篩分破碎機進行更換,嚴格控制入爐燃煤粒度,提高了雨季遇到濕煤的處理能力。更換新型大功率水冷式冷渣器,進行連續放渣。改造后,我廠兩臺鍋爐能夠達到設計負荷75噸,并且短時間內能達到80噸。煤耗有所降低。沒有出現鍋爐后部燃燒問題。
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