(武漢科技大學機械自動化學院,湖北 武 漢 4 30081)
料耙小車的耙料驅動機構的主要任務是驅動耙齒做往復直線運動,將礦料耙入滾筒的皮帶中。某廠的取料機,根據后方冶煉廠的要料的生產需要,耙料機構的運動速度要求達到10 s內完成雙向往復運動,單向行程是1.7 m,速度達到340 m/s。原機構的運動是采用雙出桿油缸進行驅動。機構在行程中間是勻速運動,運動狀況良好,但是在機構換向時,由于速度的突變,使整個機構出現振動,系統沖擊大,結構脫焊的現象。要消除這些隱患,就必須解決機構運動換向時速度突變問題。
在取料機的大車上左右兩邊安裝有行走導軌,料耙小車通過導輪行走在導軌上。油缸的缸筒安裝固定在大車平臺上,油缸的左右活塞桿通過連桿與料耙小車連接在一起。當系統工作時,壓力油驅動油缸活塞運動,活塞桿通過連桿驅動料耙小車,驅使料耙小車實現左右的往復直線運動。
利用AMESim仿真軟件,建立仿真模型,進行仿真,如圖1所示。

圖1 驅動機構運動速度曲線

圖2 驅動機構運動加速度曲線
仿真曲線顯示,在換向的瞬間,機構動作加速度大,最高加速度接近每平方秒兩米。在如此高的加速度,使料耙小車行駛到行程終點時,會出現小車前沖,設備振動等現象,這些會引起整臺設備機構工作的不平穩性,造成設備故障率增高,機械零件間的過度磨損增加。因此,必須改善料耙小車的運動曲線,提高小車運動的平穩性,促進整臺設備機構工作平穩,降低機構零件的過度磨損。
考慮到設備存在的問題,為了有效控制料耙小車的工作運動曲線,我們選用Rexroth公司的4WRZE25比例換向閥作為液壓系統的控制元件,用于控制執行元件油缸的動作。比例方向控制閥是一種液壓控制閥,通過該閥的液體流量與閥的輸入電信號成比例關系。只要設計合適的閥的輸入信號,使通過閥的流量按照輸入信號成比例變化,就可以使油缸活塞的運動曲線按設計進行變化,以達到控制料耙小車的運動曲線的目的。圖3所示為料耙小車的運動曲線。

圖3 料耙小車運動曲線
在料耙小車運動的左右兩個終點處各設置了1組限位開關,用于檢測料耙小車的運動位置。在每一組限位開關中,一個限位開關用于獲取變速位置,通過信號反饋到PLC,PLC控制油缸驅動料耙小車實現減速或加速,另外一個限位開關用于獲取終點位置,通過信號反饋到PLC,PLC控制油缸驅動料耙小車實現換向。
采用編程語言LL984進行程序設計。在加速階段,斜率為k,時間間隔為△t,信號初始值為i0。當接觸到端部第一個限位開關感應開始計時,時間為t,則比例閥給定信號為i=i0+k×t/△t。在勻速階段,比例閥給定信號為最大值,閥口全開,料耙小車在油缸驅動下,全速運動。在減速階段,斜率為k,時間間隔為△t,信號最大值為imax,當接觸到端部第一個限位開關感應開始計時,時間為t,則比例閥給定信號為i=imax-k×t/△t。圖4所示為油缸驅動料耙小車運動減速的程序控制設計。

圖4 減速運動控制程序
改變小車的運動曲線,料耙小車在換向的時候,有1 s的時間用于小車的減速、或加速。通過控制料耙小車實現減速、加速的過程,使得整個料耙小車的運動平穩性得到了顯著的提高。此外,我們還可以通過PLC編程改變速度梯度,增加料耙勻速運動時間,降低料耙小車的往復運動周期,提高料耙作業率。
我們將該設計實際應用于某廠的料耙小車驅動系統后,整臺取料機設備的運動平穩性得到了明顯的提高。原先存在于設備中的由于料耙小車換向所帶來的設備振動完全消除,由于設備振動而帶來的機構零件的不穩定性也得到了有效的遏止。這表明系統設計合理,能完全滿足原設備對傳動機構的工況要求。
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