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對自動換刀過程中常見故障的分析

2013-04-29 14:19:01李玉琴
科技創新導報 2013年7期
關鍵詞:故障

李玉琴

摘 要:闡述加工中心機械手故障,分析其故障部位和原因,并排除相應故障。

關鍵詞:加工中心 機械手 PLC 故障

中圖分類號:TG659 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(a)-00-01

自動換刀裝置(ATC)作為加工中心最重要結構部件之一,其換刀方式分為有機械手換刀和無機械手換刀兩種,而機械手換刀方式是大多數加工中心采用的,在這種換刀方式下,機械手成為換刀過程中極其重要的機械裝置,它的作用是將上一個工序中用過的刀具送回刀庫,并從刀庫上取出新的刀具安裝到主軸上,以便下一個工序的開展。由于換刀時動作環節較多,廣泛使用液壓元件、行程開關、感應開關、電磁閥等機、電、液、氣元器件,只要其中有一個元器件出現故障,如動作不能到位或沒有及時發出信號,機械手就無法完成換刀動作,造成加工中心不能正常工作。下面以配FANUC數控系統的加工中心為例,對該加工中心機械手無法拔刀和取刀的現象進行分析和診斷。

1 機械手不拔刀故障

1.1 故障現象

1.2 故障檢查與診斷

加工中心在換刀時,要執行“主軸定位、抓刀、松刀、拔刀、回轉、移動、裝刀、復位”等動作,機械手在換刀時,當機械手手爪抓緊刀具后,接近開關發出“拔刀結束”信號,主軸自由,就可以進行換刀動作,但此加工中心換刀時“拔刀”未動作,是因為“松刀”動作未完成,或者執行“拔刀”動作時,本身條件沒有建立無法進行“拔刀”。分析產生故障的原因可能有:⑴“松刀”感應開關失靈。機床在換刀時,每個動作的完成是由相應的感應開關發出動作完成信號,只要上一個動作結束并發出相應完成信號,才能進行下一個動作。在感應開關“刀庫松刀”和“主軸松刀”中,只要有一個感應開關沒有發出完成信號,則機械手“拔刀”電磁閥就不會動作。此時可檢查這兩個感應開關是否失靈,看其信號是否正常。⑵“松刀”電磁閥失靈。“松刀”電磁閥失靈。刀具與主軸的“松刀”,是由電磁閥接通液壓缸來完成的,這時如果液壓缸無液壓油進入,“松刀”電磁閥就不會動作,“松刀”動作就無法完成。檢查刀庫和主軸的“松刀”電磁閥,看其動作是否正常。⑶“松刀”液壓缸無動作。估計其原因是刀庫松刀液壓缸系統壓力不夠或漏油,或液壓缸行程不到位,可檢查刀具庫松刀液壓缸;如果松刀液壓缸的動作正常,行程到位,就檢查主軸松刀液壓缸,方法是打開主軸箱后蓋,檢查液壓缸是否到達松刀位置,或者液壓缸有無漏油現象,油壓是否達到正常值。⑷機械手本身有問題,建立不起“拔刀”條件。分析其原因可能是“拔刀”液壓缸有問題,或者“拔刀” 電磁閥失靈,分別檢查進行排查。⑸主軸系統有問題。主軸內部機械結構出現故障,而無法“松刀”。主軸結構示意圖如圖1所示。這里分析主軸系統內部機械結構出現故障,可能出現的原因有以下四點:刀具尾部拉釘2有磨損,長度不夠,液壓缸雖已運動到位,而拉釘2還不能將刀具頂“松”;頂桿10折斷了,這時刀具無法松開;拉桿6尾部空心螺釘8位置有所變化,使液壓缸行程滿足不了“松刀”的要求;主軸裝配調整時,主軸錐孔間隙調得太小,致使在使用過程中因一些綜合因素而導致“送刀”無法滿足。針對以上四點原因分別給予解決就可排除主軸系統的問題。

2.1 故障現象

該機床換刀時,在主軸定向后,ATC(自動換刀)無定向顯示,機械手沒有抓刀動作,且沒有顯示報警信息。

2.2 故障檢查和診斷

故障發生后,經檢查發現除機械手不能動作外,機床其他部分都能正常工作。可先采用手工方式換刀,檢查機床能否正常工作。如果手動方式能正常工作,則認為是“主軸定向”信號未送到PLC,導致PLC 沒有換刀信號的輸出。方法是檢查機床電氣連接圖,檢查“主軸定向”是否完成,結果在CN1插座22、23號上檢測到“主軸定向完成“信號。此時可再檢查PLC 梯形圖,要使“ATC(自動換刀)指示燈亮”必須滿足“ ATCP(換刀條件滿足)和AINI(換刀條件滿足)同時亮”。而ATCP(換刀條件滿足)又由OREND(主軸定向完成)、INPI(刀庫伺服定位正常)、ZPZ(Z軸零點)這3個行程開關來保障;AINI(機械手原位)由A75RLS(機械手回轉75?行程開關)、INPI(Z軸零點)、180RLS(機械手180 回行程開關)、AUPLS(機械手向上行程開關)這4個行程開關來保障,可以依次檢查這幾個行程開關,結果發現機械手回轉75?行程開關—A75RLS 未壓到位,即可調整A75RLS行程開關擋塊,使A75RLS行程開關壓到位。調整后發現 ATC 指示燈已經正常,,機械手換刀動作也能順利完成,說明機械手不抓刀故障

排除。

3 結語

根據多年來實習和教學中經驗得出,只有熟悉機床結構和電氣控制原理,才能快速、準確查找到數控機床故障原因;也只有熟練掌握機床維修和診斷的相關知識,才能根據現場故障和相關的診斷信號進行分析、判斷故障源,并快速排除故障。

參考文獻

[1] 孫漢卿.數控機床維修技術[M].北京:機械工業出版社,2000.

[2] 余仲裕.數控機床維修[M].北京:機械工業出版社,2001.

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