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降低故障復(fù)雜時效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益提高

2013-04-29 00:00:00肖永
經(jīng)濟(jì)師 2013年5期

摘 要:鉆井是一個技術(shù)密集、資金密集的高風(fēng)險行業(yè),鉆井生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類故障復(fù)雜情況,往往停鉆時間長,經(jīng)濟(jì)損失大,故障、復(fù)雜對經(jīng)濟(jì)效益的影響巨大。文章通過分析鉆井故障、復(fù)雜時效對經(jīng)濟(jì)效益的影響,剖析典型案例,找出產(chǎn)生事故、復(fù)雜的原因,提出針對性措施,抓好生產(chǎn)工序各環(huán)節(jié)銜節(jié),降低復(fù)雜、故障率,強(qiáng)化管理、技術(shù)和安全提速,以達(dá)到提高效益的目的。

關(guān)健詞:鉆井 故障復(fù)雜 原因 措施

中圖分類號:F407.22 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1004-4914(2013)05-294-02

以往開展鉆井提速提效活動時,主要是開展針對不同地區(qū)的地層和井段,優(yōu)選鉆頭類型,優(yōu)選鉆井工藝技術(shù)的技術(shù)提速,很少提及通過開展管理提速和安全提速,降低故障、復(fù)雜時效來促進(jìn)提速提效。鉆井故障、復(fù)雜時效是指鉆井過程中因鉆井事故、處理復(fù)雜情況而占用的時間占鉆井總時間的比例,故障、復(fù)雜時效的高低直接影響到鉆井提速提效的效果。本文通過分析鉆井中故障、復(fù)雜時效對效益的影響,剖析典型案例,找出故障復(fù)雜發(fā)生的原因,提出針對性措施,抓好生產(chǎn)工序各環(huán)節(jié)銜接,降低故障、復(fù)雜率,強(qiáng)化管理、技術(shù)和安全提速,以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。

一、故障、復(fù)雜對效益的影響

從數(shù)據(jù)來看,故障、復(fù)雜、組停是主要的非生產(chǎn)時效因素,3年來,組停時效下降明顯,但故障和復(fù)雜時效卻基本沒有降低,甚至出現(xiàn)反復(fù),主要是隨著油田勘探開發(fā)的深入,井深不斷增加,井型也由直井變?yōu)槎ㄏ蚓⑺骄碌刭|(zhì)情況越來越復(fù)雜,地層壓力系數(shù)紊亂情況突出等原因。而一旦出現(xiàn)井下故障和復(fù)雜情況,往往停鉆時間比較長,經(jīng)濟(jì)損失大,嚴(yán)重影響提速提效的效果。以2011年為例,鉆井總時間為1078959小時,1.43%故障率就是15429小時,以50鉆機(jī)定額9萬元/天計算,僅故障時間的定額產(chǎn)值損失就達(dá)5786萬元。事實上,處理故障、復(fù)雜現(xiàn)象而造成的各類成本則更為巨大,如以下典型井分析中濮深*井處理故障成本2750萬元,元陸*井包括泥漿損失、鉆具工具儀器等直接經(jīng)濟(jì)損失在1245萬元以上。這說明故障、復(fù)雜不但給單井造成巨大經(jīng)濟(jì)、時間損失,甚至能對單位經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生巨大的影響。在當(dāng)前材料價格、人力成本不斷上漲,市場競爭日趨激烈,行業(yè)贏利空間愈來愈小,挖潛增效的壓力越來越大的情況下,找出故障、復(fù)雜出現(xiàn)的原因,制訂出行之有效的針對性措施,降低故障、復(fù)雜時效,對油田經(jīng)濟(jì)效益的提升有著十分重大意義。

二、故障、復(fù)雜發(fā)生的主要因素

(一)故障、復(fù)雜典型井分析

1.塔河TP*井。塔河TP*井,在井深2564.16m短起至第2柱時有遇卡顯示,但灌漿管線還未連接上,當(dāng)班職工存在僥幸心理未灌漿,夜班接班后繼續(xù)起鉆,未灌漿。在起至2345m時遇卡嚴(yán)重,無法開泵建立循環(huán),活動鉆具無效,鉆具卡死。反復(fù)震擊無法解卡,爆炸松扣后,經(jīng)多次套銑倒出落魚482.9m,后填井側(cè)鉆,鉆具埋井1374.03m。鉆至原井深2564.16m,損失時間31.6天,直接經(jīng)濟(jì)損失581.2萬元。

塔河TP*井說明一線技術(shù)操作人員違反操作規(guī)程、管理上有漏洞、執(zhí)行措施不到位等問題。

2.濮深*井。濮深*井,三開套管試壓3168-3170米處漏失,下入光鉆桿擠水泥時,套管頭密封失效,導(dǎo)致水泥上行將鉆桿固住,被迫填井至2500米,在2558米處開窗側(cè)鉆,進(jìn)行三開。從處理事故到恢復(fù)原井深(3188米)共損失時間40天8小時,實際支出成本2750萬元,虧損1570萬元。

濮深*井說明因關(guān)鍵崗位人員技術(shù)素質(zhì)不高,造成對井下情況判斷失誤;套管、套管頭存在質(zhì)量問題;措施不當(dāng)?shù)葐栴}。

3.元陸*井。元陸*井,鉆至井深4546米時短起下,測油氣上竄速度時,座崗人員發(fā)現(xiàn)溢流較晚,沒有采取正確的分段下鉆循環(huán)排氣壓井的方法,而是將全部鉆具一次下到井底,在循環(huán)壓井過程中,大量積聚氣體同時排出井口,致使液氣分離器泥漿回收管線崩斷,碰撞出火花導(dǎo)致泥漿罐周邊著火,后因井下跨塌控制井噴,最后填井側(cè)鉆。周期損失106天,包括泥漿損失、鉆具工具儀器等直接經(jīng)濟(jì)損失1245萬元以上。

元陸*井說明部分管理、技術(shù)人員對陸相裂縫性、溶洞性氣藏,壓力高、氣量大、上竄速度快等井控風(fēng)險認(rèn)識不足、重視不夠,措施針對性不強(qiáng)、落實不到位;出現(xiàn)溢流后處理不當(dāng),緊急情況下隊伍慌亂,應(yīng)急處置能力不強(qiáng);生產(chǎn)組織、執(zhí)行力不強(qiáng),隊伍操作技能差。

(二)故障、復(fù)雜發(fā)生的主要因素

1.思想認(rèn)識不到位。施工過程中注意力不集中,對故障復(fù)雜的發(fā)生預(yù)判不及時,或存在僥幸心理,一味追求速度,忽視了對故障復(fù)雜的防范,極易發(fā)生故障和復(fù)雜情況。

2.不嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。如施工過程中不按規(guī)定短起下鉆、起下鉆速度過快、不按要求通井等。

3.技術(shù)素質(zhì)和能力不強(qiáng)。如濮深*井錯誤判斷水泥被擠入套管錯斷部位,而沒有將鉆具起出,導(dǎo)致鉆桿被水泥固住。這都是技術(shù)能力不足的重要表現(xiàn);元陸*井,井控坐崗、計量制度不落實,坐崗、計量人員素質(zhì)低、技能差,對循環(huán)罐液面變化與鉆具的關(guān)系掌握不清楚。

4.對突發(fā)事件、應(yīng)急處置能力不強(qiáng)。如元陸*井在出現(xiàn)緊急情況時,隊伍慌亂,應(yīng)急處置不力,在能夠關(guān)井的情況下,沒有及時采取關(guān)井措施,控制井口,導(dǎo)致井內(nèi)噴空,使井下更加復(fù)雜。

5.技術(shù)管理執(zhí)行不力,執(zhí)行措施不到位。多個案例中都出現(xiàn)了職工沒有嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度;當(dāng)井上因其他原因沒有達(dá)到下步工作要求時,沒有果斷采取其他措施,或沒有及時向井隊干部和上級部門匯報;特殊作業(yè)時,沒有干部盯井和技術(shù)交底等管理執(zhí)行不到位現(xiàn)象。

6.其它客觀因素。客觀上也存在著地質(zhì)條件復(fù)雜、地層認(rèn)識不清;設(shè)計與實際不符,鄰井資料不全;甲方指令不及時;關(guān)鍵物資質(zhì)量有瑕疵等因素。

三、降低故障、復(fù)雜時效的相應(yīng)措施

1.加強(qiáng)工程技術(shù)管理,減少事故發(fā)生。施工前,加強(qiáng)鄰井資料調(diào)研,制定詳細(xì)的施工方案和措施;施工中,要嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程、施工方案和措施,堅持各級技術(shù)例會制度和駐井制度,重點井公司技術(shù)負(fù)責(zé)人要駐到現(xiàn)場,針對易塌、易斜、易涌、易漏等問題,確定應(yīng)急預(yù)案和安全風(fēng)險級別,跟蹤管理。同時對入井所有工具、鉆具進(jìn)行嚴(yán)格的檢查,杜絕不合格的任何產(chǎn)品入井。

2.嚴(yán)密生產(chǎn)組織,加強(qiáng)生產(chǎn)銜接。緊緊抓住生產(chǎn)決策、日常運行、現(xiàn)場組織指揮三個重點,牢牢把握關(guān)鍵施工環(huán)節(jié),提前做好異常井段、復(fù)雜地質(zhì)條件下的技術(shù)準(zhǔn)備工作,并落實到位,切實做到重點工作超前謀劃、常規(guī)工作超前運行、存在問題超前處理,確保優(yōu)質(zhì)高效的完成鉆井工作任務(wù)。

3.強(qiáng)化井控風(fēng)險意識,確保井控安全。從思想上牢固樹立由井控事故提煉出的、永遠(yuǎn)都不能忘記的“井噴就是事故、井噴失控是災(zāi)難性事故”的井控警示理念。井噴失控既是安全事故,又是環(huán)境事故,會導(dǎo)致機(jī)毀、人亡、油井報廢的嚴(yán)重后果,不但造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,還可能造成不良的社會和政治影響。石油工程行業(yè)要從中真正汲取教訓(xùn),樹立風(fēng)險管理意識,從隊伍、管理、技術(shù)等各個層面強(qiáng)化風(fēng)險管理措施,確保井控安全。

4.切實加強(qiáng)全員培訓(xùn)和應(yīng)急演練。要把全員培訓(xùn)和井控應(yīng)急處置能力培訓(xùn)放在首位,把倒班培訓(xùn)和取證培訓(xùn)結(jié)合起來,利用好各類培訓(xùn)基地,發(fā)揮實驗井場的作用,切實將培訓(xùn)抓好抓實,真正提高現(xiàn)場人員崗位操作水平和井控應(yīng)急處置能力。

5.加強(qiáng)與甲方的協(xié)調(diào)與溝通。針對具體情況,不斷優(yōu)化設(shè)計方案、井身結(jié)構(gòu)和技術(shù)措施,減少和避免故障復(fù)雜的事件發(fā)生。同時,對重點井、重點工序提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備,減少等措施、儀器、套管、工具的時間,提高生產(chǎn)時效。

6.加大對故障復(fù)雜井的考核力度。嚴(yán)格量化考核,通過效益損失與個人利益的掛鉤,促使全體員工特別是重點崗位的員工干部,牢固樹立井下故障復(fù)雜是最大的浪費和向井下安全要效益的意識,做好故障、復(fù)雜的預(yù)防工作。

四、結(jié)論

鉆井是一個技術(shù)密集型、資金密集型的高風(fēng)險行業(yè),故障、復(fù)雜對經(jīng)濟(jì)效益影響巨大,關(guān)系到提速提效的效果。通過分析,使我們進(jìn)一步認(rèn)清了故障、復(fù)雜時效發(fā)生的原因和根源,從而有針對性的加強(qiáng)技術(shù)管理,牢固樹立井控風(fēng)險意識,強(qiáng)化生產(chǎn)組織溝通銜接,提高員工技能素養(yǎng)和應(yīng)急能力,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),有效避免和減少故障復(fù)雜的發(fā)生,降低故障、復(fù)雜時效,實現(xiàn)管理、技術(shù)和安全提速,推動石油工程管理水平、技術(shù)實力和服務(wù)能力不斷提升,促進(jìn)石油工程經(jīng)濟(jì)效益的提高。

(作者單位:中海油能源發(fā)展采油技術(shù)服務(wù)公司國際公司 天津 300452)

(責(zé)編:賈偉)

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