摘 要:針對寧夏某洗煤廠振動篩軸承采用人工加脂,自動化程度低等問題,設計出一套振動篩軸承自動加脂系統。整個過程涉及油路系統的設計、控制系統設計和監控系統設計。提出了基于西門子S7-300PLC和iFix上位機監控軟件的軸承自動加脂系統。以軸承溫度作為判斷依據,決定何時加脂。經現場實踐表明:此設計提高了自動化,節約了成本,效果良好,有一定的推廣作用。
關鍵詞:振動篩;軸承;加脂系統;PLC;iFix
1 引言
振動篩是廣泛應用于煤炭、化工、冶金、港口、水利、電力等行業的重要設備,以完成各種不同的工藝過程。在煤炭行業的選煤廠和篩選廠中,篩分作業主要應用于原煤準備和產品處理上,在實現煤炭資源的合理利用、保護環境及為煤炭企業創造經濟效益等方面,發揮著重要的作用[1]。振動篩在洗煤廠使用過程中,軸承容易發熱,從而影響了振動篩的使用壽命,這也成為振動篩使用壽命的瓶頸問題,也是國內振動篩生產廠家和用戶多年來普遍頭疼的問題。究其原因可能有以下兩種:一、軸承內圈承受恒定的離心力,而外圈載荷呈脈動循環變化,故載荷大,容易發熱。二、洗煤廠現場環境惡劣,空氣中粉塵多,環境潮濕。
以往的解決方案是洗煤廠進行人工注脂,工作繁重,每48小時就需要加潤滑脂一次,潤滑事故較多,零部件得不到可靠的潤滑保證而早期損壞。自動化程度稍高一點的洗煤廠,添加了軸承溫度檢測系統,通過監測軸承溫度變化來確定添加潤滑油添加時間。使用專門人員來維護設備,給企業增加了成本。有些振動篩制造商為了提高產品聲譽,選用國外優質耐熱軸承,但價格不菲。洗煤廠中工序相對于復雜,振動篩一旦出現問題,全廠都會受到影響,這對企業的生產效率產生了很大的影響。基于以上原因,設計出一套提高軸承潤滑系統的方案是很有必要的。
2 方案設計
寧夏某洗煤廠的三臺振動篩軸承由一臺加脂站加脂。由于使用二硫化鉬潤滑脂,其粘性很大,因此采用吸脂,然后壓脂的過程給振動篩軸承加脂。洗煤廠整個自動化系統采用S7-400作為主控制器,分布式I/O模塊ET200掛在現場總線PROFIBUS-DP上。軸承溫度控制系統以西門子S7-300系列PLC作為控制器,如圖1所示,使用模擬量輸入模塊SM331模塊對軸承溫度進行檢測,由于洗煤廠其他控制系統的上位機采用iFix,因此加脂系統也采用iFix對控制現場進行監視。
3 液壓系統的設計
壓縮后的空氣通過氣源調節裝置后,如圖2所示,由兩位四通電磁換向閥啟動氣缸定量泵,電磁閥1的方向決定氣缸定量泵是吸取潤滑脂,還是擠壓潤滑脂,當電磁閥1位置如圖所示時,潤滑油脂就通過電磁閥3、電磁閥4和電磁閥5分別注入三臺振動篩的潤滑部位。當油路發生堵塞時,壓力繼電器動作,通過 PLC給出油路堵塞信號,電磁閥2動作,關閉氣壓源,氣缸定量泵停止工作[2]。四臺篩機根據運行時間及工作狀況,既可同時加脂,也可分別加脂。手動發用于應急處理,如停電,或者電磁閥失靈等情況。
4 PLC硬件組態及程序設計
4.1 PLC硬件設計
S7-300系列PLC是西門子公司較新開發中型PLC,在工控領域應用中占有重要地位。它的軟硬件功能強大,系統配置方便,各種模塊安裝方便,系統帶有強大的 PROFIBUS現場總線接口及MPI 接口,可以與外部設備進行通信,一推向市場就在各行各業得到了廣泛應用。現在,基于S7-300的控制網絡技術已經逐漸形成自己的特色,被越來越多的人所采用,其自帶的組態功能對PLC控制系統網絡的構建具有指導意義。因此設計中選擇S7-300PLC作為主站來組建整個通訊網絡。因此整個系統使用西門子S7-300系列PLC,使用315-2 DP型CPU,AI8x12Bit、DI16xDC24V、DI16xDC24V模塊作為I/O輸入輸出模塊[3]。整個系統作為一個小站點獨立出來,并采用PROFIBUS-DP聯網,給整個系統的設計帶來了很大的方便。
4.2 主控程序的設計
根據控制系統的工作原理,控制系統流程圖如圖3所示。PLC上電后,首先調用OB100對各個變量進行初始化。然后判斷系統壓力是否正常,如果不正常,則產生報警,關閉總電磁閥2,然后關閉振動篩。如果系統壓力正常,則打開總電磁閥2。然后檢查氣缸限位開關,其主要目的是確定潤滑脂缸中是否有潤滑脂,若已經壓完,碰到行程開關2,則換向吸脂,當碰到行程開關1,說明吸脂完成,換向壓脂。通過現場采集的軸承溫度,決定是否要加注潤滑脂,并計時確定加注時間。關閉時間控制主要解決軸承加油后短時間內溫度急劇上升問題,為了避免反復加油,潤滑過度,浪費潤滑油。
采集振動篩的溫度,調用FC105(SCALE)功能接受一個整型值(IN),并將其轉換為以工程單位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之間的實型值。將結果寫入OUT。這樣就把變送器的4-20mA信號轉化成對應的溫度值,溫度限制為0-150攝氏度:
在系統壓力正常前提下,當采集溫度值大于給定值時,接通給每個振動篩加脂的電磁閥并延時5分鐘(可通過調節時間長短來調節加油量)。針對剛加過脂出現的軸承溫度上升現象,設計了加完油后兩小時內加脂閥不允許打開程序,從而防止了過加脂導致軸承溫度上升的問題。程序如下所示:
5 上位機監控畫面的設計
iFix軟件是美國Intellution公司(現已被通用公司收購)于2000年推出的工業界第一套完全集成組件對象的自動化軟件。它以直觀的界面把所有的系統組件都集成在一個單獨的開發環境中,具有微軟界面風格。無論是開發程序、安全組態、數據庫訪問,都可以在這一平臺中完成,甚至直接嵌入OLE應用程序,并編輯該文檔而不離開這一平臺。該人機交互平臺特有的動畫向導,智能圖符生成向導等強大的圖形工具方便了系統開發,標簽組編輯器大量節省系統開發時間,并且內置了易學易用的VBA 這一計算機語言系統,使得無論是控制系統的設計人員,還是應用人員都能很快上手。由于具有很好的開放性、安全性以及擴展性,成為了工業自動化領域最流行的工控組態軟件之一[4]。
本洗煤廠其它控制系統上位機已經使用iFix軟件,并通過工業以太網與其它主站連接。由于iFix具有很好的開放性,可以單獨設計振動篩軸承油溫監控界面,然后把設計好的監控界面放入現有系統iFix的PIC文件夾下,打開系統,刷新畫面,就可以看到新添加的畫面已經添加進來了。然后對系統配置,數據庫,畫面,報警等稍作修改,便可完成對油溫控制的添加。
iFix不需要用特別的硬件來獲得數據,而是通過I/O驅動器。數據管理包括通過掃描、報警和控制程序從驅動程序映像列表中讀取數據,對數據進行處理,再將數據傳送到過程數據庫以及從內部數據庫訪問函數、讀取數據,并傳達到需要的應用中等功能,如圖4所示。iFix的I/O驅動種類齊全,由于本系統控制器采用西門子公司的,因此選取與之對應的I/O驅動器S7A[5],如圖5所示。通過對S7A驅動器的組態修改,最終完成調試。
6 結論
加脂系統改造后,設備實現了自動動態潤滑,潤滑方法更加科學合理。采用自動加脂系統,不僅有效的解決了洗煤廠振動篩軸承因加脂不及時,或加脂過多而出現的軸承溫度過高,燒壞等現象,顯著地提高了軸承的使用壽命,提高了振動篩運行的安全性和可靠性,為洗煤廠節約了成本。而且降低了工人的勞動強度,由之前的48小時加脂一次,改為兩周現場巡檢一次。但在提高了自動化,延長了軸承壽命的同時,也存在一些問題,軸承仍屬于頻繁更換的大型器件,測溫元器件,加油管路的存在,使更換軸承變的復雜,如果采用無線傳輸方式構建傳感器網絡,相信會收到更好的效果。
[參考文獻]
[1]劉芒果,劉瑞國,劉春峰.淺談煤用振動篩的現狀和發展趨勢[J].煤礦機械,2010,31(08):5-7.
[2]楊小權,鄭均笛.大柳塔選煤廠實現多臺設備集中潤滑的實踐[J].煤炭加工與綜合利用,2004(1):21-22.
[3]廖長初.S7-300/400PLC應用技術[M].北京:機械工業出版社,2012:10-139.
[4]楊樹.iFix工控組態軟件在電廠化水處理控制系統改造中的應用[J].四川電力技術,2006(1):56-60.
[5]GE Fanuc International,Inc Proficy HMI/SCADA iFIX 154學生手冊.GE Fanuc自動化.2001.