摘 要:1000噸四柱式油壓機50年代的設備,是生產水電轉子磁極線圈熱壓成型工藝的專用設備。將墊絕緣后磁極線圈(熱壓前)及冷壓工具吊裝在工作臺上并組裝,然后開動工作臺使其進入1000噸四柱式油壓機工作區域內,加上壓及側壓,并對磁極線圈進行熱壓成型。文章記述了如何完成1000噸油壓機移動工作臺驅動裝置的設計、制造以及導軌基礎改造任務,解決以往驅動裝置技術落后,設備故障頻發,嚴重制約生產等問題,使這一50年代的陳舊設備重新投入生產運轉,并以最少的資金和合理快速的技術改造,實現了老設備驅動裝置的升級,其經驗對同行業老設備的改造具有借鑒意義。
關鍵詞:油壓機;磁極線圈;移動工作臺
引言
水電磁極線圈1000噸油壓機移動工作臺驅動裝置的運行穩定性及設計可靠性,是確保磁極線圈生產順利完成的關鍵。改造前的移動工作臺驅動裝置是采用固定在基礎上的減速機,通過聯軸器連接絲杠絲母傳動副,直角連接架一端固定移動工作臺,另一端與絲母插接,此系統沒有制動機構,一個限位開關控制移動工作臺,當減速機斷電后,在慣性的作用下繼續移動一段距離停下,停靠位置要靠點動來完成,通過減速機的正反轉來實現移動工作臺的雙向移動。絲杠長度過長(3.5m,直徑?覫60),且兩端固定中間沒有支撐,工作臺及磁極工件的較大重量,使移動工作臺停止時產生較大慣性,點動導致絲母磨損嚴重,移動工作臺串動嚴重,而長絲杠的中間沒有支撐,導致絲杠中間與兩端不在同一直線上,在沖擊慣性作用下絲杠受偏心力,處于疲勞期的絲杠,每3~4個月斷一次,重新修接絲杠需5~7天時間,費事費力。另外絲杠及減速機底座,由于長年受沖擊,基座固定不牢,也是導致絲杠經常折斷的另一個原因,嚴重時絲杠每2~3年更換一次,成了設備修理的重災區,嚴重制約生產的順利進行。
1 分析原傳動機構存在的問題及缺陷
1.1 由于生產的磁極線圈產品尺寸逐年增加,吊裝放置磁極時的沖擊力較大,使行車軸承經常損壞。
1.2 磁極工件與工作臺(尺寸400cm×140cm×70cm)的總重量約6噸,移動工作臺開動時慣性大,而直徑?覫60長4.5m~5m的絲杠絲母來拖動,導致絲母磨損(材料:鑄銅),直角插口受損變形。
1.3 絲杠過長導致剛度不足,中間成下弧形,行車運動時由于點動產生的慣性沖擊絲杠,導致絲杠固定支座松動,降低了傳動可靠性。
1.4 行車導軌為鋼軌,車輪導向缺陷,經常是偏一側運行,使行車中心線上連接的直角支架的插口與絲母所在中心線產生位移,導致絲杠強行側彎,在沖擊力的作用下絲杠產生斷裂。
1.5 工作臺傳動機構中除減速機外,絲杠、絲母、聯軸器、直角插架等均為非標準件,給修理更換零件帶來很大困難。
2 解決方案
2.1 移動工作臺與基礎、導軌改造
2.1.1 加大移動工作臺車輪軸承及輪緣尺寸,增加輪緣剛性;一側輪緣設計導向凸緣結構,同側的導軌設計導向槽結構,解決移動工作臺車輪導向問題。
2.1.2 對四柱式油壓機升降臺導軌結構及基礎導軌進行改造,與上述輪緣相匹配,滿足使用要求。
2.1.3 重新用鋼筋水泥結構做導軌基礎,保證移動工作臺及重物長期工作的穩定性。
2.2 設計移動工作臺驅動裝置
2.2.1 選用直連式行星針輪擺線減速機,且驅動裝置的整體外形尺寸在移動工作臺側面尺寸范圍內,確保移動工作臺出入熱壓型工作區域通暢。
2.2.2 選用標準件配置的鏈輪、鏈條傳動副,且鏈輪選用錐套結構,方便更換及節約備件儲備金,滿足標準化要求和減低庫存成本的要求。
2.2.3 選用電磁離合器制動裝置,減少慣性帶來的沖擊,確保移動工作臺停止位置準確。
2.2.4 采用雙向限位開關和機械限位,限制移動工作臺運動極限范圍。
2.2.5 更換移動工作臺車輪前軸,并設計安裝選定的鏈輪錐套。
2.2.6 設計移動工作臺驅動機構連接板,確定各部件安裝組合。
2.2.7 在移動工作臺上,安裝驅動裝置的一側,加工4個∮22的孔,用M20的螺栓連接固定移動工作臺與連接板,調整位置后,加2個∮12的定位銷定位。
3 結構設計
1000噸四柱式油壓機移動工作臺驅動裝置
3.1 選擇立式直聯型行星針輪擺線減速機,型號:8105,功率0.75KW,傳動比25輸入1500r/min,輸出60r/min,4級50Hz
3.2 選用牙嵌式電磁離合器,型號:DLY5-100A
齒輪錐套:2517-060mm(馬丁傳動系列標準件)
齒輪:D16ATB19 A型(馬丁傳動系列標準件)
4 結束語
用了約3個月的時間,完成了設計改造任務并投入使用,該設備具有結構合理、運行平穩可靠、噪音低等特點,并有效的克服了原機構存在的所有問題與缺陷,設備基礎的改造、基礎導軌及四柱式油壓機升降臺上的導軌改造,有利地保證了移動工作臺運行穩定性,使這臺50年代的老設備在生產中繼續發揮作用,并先后完成了托口SF200MW、溪洛渡SF770MW、向家壩SF800MW、沐若SF236MW、長甸SF100MW、碧口SF110MW等水輪發電機磁極線圈產品的生產,并將這一成功改造技術在同類型設備上進行推廣應用,收到了同樣良好的效果。為企業節約了新設備投入資金,解決了老設備設計技術落后,事故頻發等技術難題,延長了老設備使用壽命。