


摘 要 本文介紹了X62W型萬能銑床的工作原理和PLC控制系統。在分析X62W型萬能銑床自動加工流程的基礎上,給出了PLC控制系統的硬件結構和軟件設計。提高了設備的自動化程度。取得了較好的使用效果。
關鍵詞 X62W型萬能銑床 可編程序控制器 控制系統
一、前言
X62W型萬能升降臺銑床,可用于平面、斜面和溝槽等加工,安裝分度頭后可銑 切直齒輪、螺旋面,使用圓工作臺可以銑切凸輪和弧形槽,是一種常用的通用機床。但在應用過程中其自動化程度不高,為此,我們采用PLC對其進行了改造,使之更適合于加工的需求。
二、機床的主要機構和運動形式
X62W型銑床的結構簡圖如圖1a所示,由床身1、懸梁2、刀桿支架3、工作臺5和升降臺6組成,刀桿支架3上安裝與主軸相連的刀桿及銑刀,以進去切削加工,順銑時刀具為一轉動方向,逆銑時為加一轉動方向;床身前面有垂直導軌,升降臺6帶動工作臺5可沿垂直導軌上下移動,完成垂直方向進給;升降臺6上的水平工作臺還可在左右(縱向)方向向上移動進給以及在橫向移動進給;回轉工作臺可單向轉動,驅動電動機經機械傳動鏈傳動,通過機械離合器在選定的進給方向盤驅動工作臺移動進給,進給運動的傳遞示意見圖1b。
圖1 銑床結構及運動簡圖
a)銑床結構簡圖 b)運動傳傳遞簡圖
1、床身,2、懸梁,3、刀桿支架,4、工作臺,6、升降臺
三、電力拖動和控制要求
原機床采用的是常規的繼電器—接觸器控制臺控制電路。機床的主軸運動和工作臺進給運動分別由單獨的電動機拖動,并有不同的控制要求。
1、主軸電動機M1(功率 為7.5KW),空載時直接啟動,為滿足順銑和逆銑工作方式的要求,能夠正轉和反轉。
2、工作臺進給電動機M2,直接啟動,為滿足縱向、橫向、垂直方向的往返運動,要求電動機能正反轉,為提高生產率,要求空行程時可快速移動,從設備使用安全考慮,各進給運動之間必須聯鎖。
3、電動機M3拖動冷卻油泵,在銑削時提供切削液。
4、主軸與工作臺的變速由機械變速系統完成,變速過程中,當選定嚙合的齒輪沒能進入正常嚙合時,要求電動機能點動至合適的位置,保證能正常嚙合。
加工零件時,為保證設備安全,要求主軸電動機起動以后,工作臺電動方能動工作。
四、PLC控制硬件結構
由于X62W型萬能銑床采用繼電器設計,整套控制部分為完成控制要求,各控制部件間要進行復雜的聯鎖或互鎖,所以線路接點多,控制聯線多。由于普通繼電器損壞頻率高,且生產條件惡劣等原因,給銑床的使用和維修帶來許多不便。為了提高生產效率,尤其是減少維修工作量,采用工業可編程控制器(PLC)對該設備進行改造。收到了明顯的使用效果。
1、硬件配置
我們根據實際情況,在機床的改造過程中,基本上保留原有的操作方式不變,將原有控制線路取消,用一套PLC控制系統取代,PLC控制系統我們采用的是三菱公司FX2N—32—001作為控制器,它輸入點數為16點,輸出點數為16點。FX2N是FX系列中功能最強、速度最高的微型 可編程序控制器。它的基本指令執行時高達0.08€%es每條指令,用戶存儲器容量可擴展到16K步,各點狀態均有指示燈顯示,便于用戶不帶負載調試程序。單片機具有片內ROM256B、RAM8KB,定時/計數器3個,并行I/O接口4個,5個中斷源。用戶程序容量32KB。滿足機床7點輸出,15點輸入的要求。PLC的供電電源為220V,由~38V/~220V的隔離變壓器提供,這樣可以減少電網波動或噪聲對PLC的干擾。進入PLC的輸入、輸出地址如圖2。
圖2 輸入輸出地址分配圖
2、系統的軟件設計
我們根據X62W型萬能銑床原電器器線路原理,設計了PLC的控制系統。由于該控制系統采用“自動”、“手動”二種控制方式,選用模塊化程序結構,因而具有結構簡單清楚,編寫方便等優點。系統的程序總體結構框圖如圖3所示。
銑床的自動控制功能子程序是整個控制軟件中較為復雜的一部分,也是整個程序設計的重點,圖4給出了自動功能子程序流程圖。程序開始后首先判斷工件是否夾緊定位,夾緊定位準確后,移動工作臺至刀具位置,由光電檢測觸頭和行程開關控制工作臺的移動方向和位置。工作臺到位,同時進行零件加工參數的設置和檢測。準備狀態完成,啟動油泵,然后進行銑削加工。
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(作者單位:湖南科技經貿職業技術學院)