○ 文/范 明

●為了保障冬季供應,塔河油田對凝析氣藏進行綜合治理,力求對癥下藥。 攝影/范 明
針對提高凝析氣藏采收率的開發難題,塔河油田采油一廠油氣藏專家與技術人員,“號脈”氣井病因,開“良方”,把停產井變為生產井、低產井變為高產井,使油田遞減得到有力控制。
冬天的南疆,寒風呼嘯,往日靈動的塔里木河也鋪上了一層堅冰。就在冰封的河道旁坐落著塔河采油一廠的AT開發區塊。這里是塔河油田凝析氣藏生產的主要陣地。雖然,凝析氣藏的產量占塔河油田產量的比例較小,但對豐富油藏的管理和治理手段有著重要的意義。
為此,面對凝析氣藏產量遞減較大的不利形勢,中國石化西北油田塔河采油一廠在塔里木會戰中,打好“坐穩塔河”這張牌,2012年以來對AT1區塊進行了氣藏綜合治理。通過分析研究,在該區氣層發育特征、底水能量充足、水平段動用程度不均衡、區塊整體采出程度低等方面取得了深刻認識,繼而實施水平井挖潛5井次全部有效,實現了區塊日產水平翻番、產氣量大增、抑制自然遞減幅度大的“新傳奇”。
“再取一個吧,這個是專門送去化驗密度的……” AT區塊巡井線上,帶線人李福寶給正在AT5-2井取樣的吳勤芝說道。這已經是他們在這口井上取的第三個樣了。由于該井氣量很大,取油樣非常困難。
在該區塊中油組整體普查中,AT1-5H井的“近鄰”AT5-2井在2011年6月上返中油組后,化驗的油樣密度值為0.84克/厘米,測定的氣油比為826 立方米/噸。但在油藏分類中,凝析油的密度值為每立方厘米0.78克以下,而油藏的氣油比則低于每噸700立方米。由此可以看出,該井產出情況介于油藏和氣藏之間。 前期,AT1-5H因高含水達95.4%停產。
無獨有偶。油藏技術工程師張湖陵拿出2012年7月測的資料介紹,AT1-5H井的“親戚”AT1-12H在下油組上返中油組進行油氣成分測試時,所得數據顯示,該井具有油藏的特征。
因此可以判定,AT1中油組為帶底油性質的凝析氣藏。
概念上的變化,意味著給油井治病的“藥方”截然不同。
“通過我們細致分析,重新取得了認識。由于底水凝析氣藏與底水油藏出水規律基本一致,AT1—5H井儲層平面及縱向上非均質較強,受底水錐進的影響,主要是基于底水脊進或竄進的高滲透出水特征,開發到一定程度后沿高滲條帶水竄,呈現以點、線狀水淹為主的水淹特征。因此,我們向廠領導提出了用乳化油做堵劑的堵水方案。”碎屑巖第二研究室負責人蔣思勇闡明道。
選擇堵劑有講究。乳化劑遇水會形成高黏的乳狀液,對大孔道和裂縫形成物理堵塞,同時堵劑吸附巖石表面可改變潤濕性,因而增加了出水層位油相滲透率,進入油層的堵劑會逐漸溶解于油中,在生產壓差下隨原油采出,使油層內流體流動能力增加,從而達到了“只堵水不堵油”目的。
2012年9月6日至10月6日,對AT1-5H井重新回采中油組實施堵水工藝后“起死回生”,初期日產液25.6立方米,日產油量9.8噸,日增氣量6063立方米,含水61.5%。這一度被傳為佳話。
“一口上千萬元打出的氣井,因底水錐進,幾年的光景變成日產能力不足2噸的低產井。如今,西北油田分公司噸油單位完全成本已接近東部老油田的平均水平。治理低產低效井成為生產經營必須彌補的一個短板。”塔河采油一廠廠長程曉軍這樣感嘆。
AT1-1H井是位于AT1區塊中油組油藏構造較高位置的一口開發井,2006年6月投產以來,含水上升快,2009年開始,一直高含水生產,最高時達95%,致使日產油在1.7噸。
針對AT1區塊凝析氣藏產量遞減快的原因,塔河采油一廠總地質師、高級工程師馬洪濤說, AT1區塊是一個典型的油氣柱偏小的底水砂巖凝析氣藏,儲層非均質性較強,滲透率級差大,特別是水平井開采時,局部高滲段易受底水脊進的影響,極易快速水淹,同時嚴重抑制了低滲段的產出,從而造成產能銳減。
在水平段所處油氣藏剖面圖上看,該井生產層位4582~4710米處在水平段尾端和軌跡低點,且位于一夾層下部。由于軌跡低點是高滲段底水錐進,則形成了該井高含水。而在夾層上面的水平段前端4441~4471米,為低滲段。
根據油水的產出規律,受層段間的干擾,低滲段的潛力基本沒有得到釋放。
隨后采油一廠和研究院技術人員緊密結合,精細地質研究,對AT1區塊三疊系油氣藏的構造斷裂特征、沉積特征、儲層特征、油水關系等進行了地質再認識,并采用數值模擬方法與油氣藏工程方法相結合基礎上,對剩余油富集規律及分布特征進行研究。
研究認為,目前剩余油富集區域基本上都在高部位和儲量未控制區域。
針對AT1-1H井,經含油氣飽和度測井,通過封堵工藝,可利用夾層的阻擋作用,解放剩余油相對“富裕”的井段。
油藏開發研究所副所長李軍換個角度說,這就好比一個斜下的隧道,被一塊反向插板分為前后兩部分,可以進行封后采前,挖掘低產出層段潛力。
2012年5月,對AT1-1H井采取分段封隔和補充射孔措施,取得良好增產效果。該井4毫米油嘴自噴生產,日增油13.8噸,日增天然氣2.4萬立方米,含水39.7%。
2012年,該廠針對AT1區塊底水能量充足、水平段動用程度不均衡、區塊整體采出程度低等特點,在AT1-6等井夾層水平段層內挖潛3井次,累計增油4820噸,折合增收效益1683.3萬元。
該區治理前后效果對比,日產油從50噸上升到100噸、日增氣量6783立方米,含水由85.8%下降至74.9%,自然遞減從38.8%控制到23.5%,譜寫了塔河油田氣藏治理的新傳奇。

●凝析氣藏擎起塔河穩產新支點。 攝影/范 明