丑善強 于青松
(北方重工集團有限公司通用設備分公司,遼寧 沈陽 110860)
環冷機兩個部位具有密封裝置,一個是內外環密封采用沙封,另一個是風向與回轉體之間的密封采用耐磨橡膠,其結構如圖1所示。

圖1 改造前
內外環密封方面:環冷機設備實際生產中,高溫段溫度高達1000℃,而低溫段只有100℃左右,由于固定煙罩與回轉體之間用細砂作密封介質,其導熱、散熱性能差,環冷機每轉一圈,砂封槽(用普通鋼板制作)要在100~1100℃的環境下冷熱交替連續工作,很容易產生變形。由于熱風滲透,砂封槽靠環冷機回轉體內的一側鋼板先變形,密封性差,熱風外泄;反過來又加劇整個砂封槽變形脫焊,導致密封槽內的細砂被熱風吹走,大量高溫熱風和部分熱球擠進砂封槽,進而造成整個砂封槽變形。加之熱脹冷縮易引起耐火材料開裂,稍受外力刮碰便可能折斷、脫落。失去耐火材料保護后,環冷機的固定側板(普通鋼板制作)就會被高溫熱氣燒紅氧化,卡阻回轉體,最終被迫停產維修,由此引起的停機檢修非常頻繁,工作量大,費用高。回轉體與風箱密封方面:傳統密封由風箱上的靜密封條與臺車之間通過擠壓形成密封,在實際運行過程中存在以下問題:
(1)密封性不高、回轉框架直徑12.5米,加之其在支承輥上運行,所以臺車運行時,可能會成一個不規則的橢圓形,在徑向有一個變動量,這種徑向的不規則運動,使密封條與回轉體之間出現周期性不嚴,所以密封性不好;
(2)在運行過程中,由于橡膠的磨損或者被高溫球團燒壞,導致密封性不好,當回轉體與風箱件的間隙大于球團直徑時就會發生漏球。
第一、針對老結構存在的問題,提出的改進方案如圖2所示:所以我公司把密封介質改成水,同時設計了自動補水裝置和,保證24小時可以不間斷的給水槽補水,同時在水槽內安裝水位計,當槽內水量少有一定量時,進行自動補水,水槽上每隔五米設一個排水孔,目的為方便檢修排污水,清理污泥,同時因為在卸料區楊灰、浮塵比較嚴重,對水質的影響比較大,所以在落料區設計了擋灰裝置;第二、在風箱兩側的內口焊接一塊耐熱鋼板,使其到回轉體之間的距離小于球團的直徑,在外側繼續用耐熱角形橡膠密封,這樣因為有在密封條的內側有擋板,使在落料端的紅球不會燒毀密封條,提高了密封效果。

圖2 改造后
第一、沙封改水封方面,環冷機密封、冷卻效果良好,周邊環境得到了徹底改善,并且設備故障停機時間減少,維修費用降低。
第二、改善密封條放方面,有害漏風率顯著下降,冷卻效果明顯改善,完全杜絕了跑紅礦現象,從經濟角度主要體現在以下方面:
(1)皮帶損耗大幅下降,由于密封效果好,使燒結礦完全冷卻到規定溫度,使皮帶使用周期有了大幅度的提高。
(2)密封橡膠使用周期顯著提高,改造前平均每2個月就要更換一套,自從改造后周期提高到將近6個月,每套耐熱角形密封價格約為6萬元,每年節約成本20余萬元。
(3)電耗水平明顯降低,由于在改造前4臺鼓風機預定為開3備1,但是因為漏風,實際情況是即使4臺全開,冷卻效果也很難滿足要求,經過改造后密封性能提高,使用開3備1也能滿足工況要求,則一臺電機年消耗量為220×24×300×90%=1536480kw/h,按每度電1元算,一年節省150余萬元/年。
通過在安徽銅陵富鑫鋼鐵公司燒結廠進行實踐,證明此次我公司提出的改造方案完全成功,這種新型冷卻、密封裝置的應用具有結構簡單,安裝方便,設計合理,冷卻密封效果好等特點,大大提高了環冷機的效率,滿足了工藝要求,經濟效益十分明顯,得到了客戶的良好反響。
[1]張富民.采礦設計手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1987.