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降低BN產品IC偏移不良率

2013-07-10 22:41:57陸海娟
卷宗 2013年8期

路上,占地11.2萬平方米,成立于1987年,現有生產廠房1.1萬平方米,擁有員工450人,作為一個對外加工企業,公司員工以質量為前提,秉持著以先進的設備,先進的工藝,科學的管理,為客戶提供優質的產品和盡善盡美服務的質量方針。擁有14條SMT生產線,7條插裝生產線,11臺全自動插件機組和插裝車間,具有大規模生產SMT/THT混裝工藝板卡的能力。1996年通過ISO9000質量體系認證,2002年通過QS9000質量體系認證,2006年通過ISO14000環境體系認證,2007年通過ISO9001-2000換版審核,2008年通過ISO/TS16949質量體系認證,我們的合作伙伴包括:三星顯示器、阿爾卑斯電子、MOTOROLA充電器、LG電子等各國外資企業。

SMT的主要工藝流程包括印刷——>貼片——>回流焊接——>焊后檢驗——>功能測試——>外觀檢驗。

從2010年,我們開始試制MOTOROLA新品BN電池PCB保護電路板,此產品為雙面無鉛焊接,由裸露BGA封裝元器件、0201型元器件、異型元器件、城堡型端子等多種特殊性元器件組成,生產有很大困難。為了對內部顧客:降低制造成本,提高品質,降低F-COST,提高生產性。對外部顧客:抓住顧客,占領市場,滿足客戶需要,提高顧客信賴度。我們對試生產中出現的問題提出四個參考選題:降低BGA破損不良、降低IC偏移不良、生產產量不足、功能測試一次通過率低。針對公司目標,實際品質、經濟效益、難易程度等各項評分,最終確定選題:降低IC偏移不良。

我們通過對6月份自工程不良和客戶反饋不良進行統計發現IC偏移不良占不良率的WORST-1,分別是工程不良率1466PPM和客戶反饋不良率565PPM。

我們制定了具有挑戰性的目標:在3個月內將自工程中IC偏移不良率由1466PPM降低到300PPM以下。將客戶反饋中IC偏移不良率由565PPM降低到100PPM以下。

為了達到這個目標,我們制定了詳細的活動計劃,從七個方面分析IC偏移的原因并改善方法。

通過關聯圖進行頭腦風暴對各個環節進行羅列,發現影響IC偏移的5個末梢因素,逐個分析找出最終關鍵因素,分別是:PCB焊盤尺寸不良,網板開孔尺寸不良,網板清洗不凈,吸嘴不匹配,檢驗標準不規范。

我們對PCB焊盤尺寸進行測量,通過對焊盤尺寸的正態分布分析,可以看到測量數據與中心位置偏差,特性值的散布度很大,焊盤尺寸很不穩定,是主要因素。

我們又發現IC元器件的焊盤尺寸和網板上的尺寸沒有一一對應,小組成員制作鋼板,進行試驗,當網板與IC元器件的比例為1:1,1:2,1:3的時候,觀察錫膏與焊盤潤濕和管腳爬升的焊接質量。

通過Chi-Square的檢定方法計算得出P Value=0<0.05有95%的自信說明網板開孔對IC偏移有影響,是主要因素。

我們對清洗網板的設備和工藝指導書進行了驗證,對產品印刷的質量和錫膏厚度進行了分析,發現錫膏厚度5.8~6.3mil中,CPK達到1.64,是非要因。

我們又對貼片吸嘴的規格和保養進行了記錄檢查,并對吸嘴的質量進行驗證,發現沒有導致IC偏移的因素,是非要因。

又通過X-ray和顯微鏡發現,即使管腳與焊盤爬錫量充足也會由于IC與焊盤搭接不充足造成IC偏移不良產生。是要因。

通過找出了三個造成IC偏移不良率高的關鍵因素后,我們設計出以下方案,希望能減少不良產出:

方案一:與供應商聯系,減少由于圖層腐蝕不均勻造成焊盤尺寸差異大的問題。改善后的PCB焊盤CPK由改善前的0.77提高到2.95。

方案二:重新制作網板。將網板的開孔按照元器件與焊盤的尺寸進行重新設計,并且在中心位置由原來的一開孔變為四開孔,減少錫膏在融化過程中由于流變性造成的IC偏移。改善后IC偏移的不良率由6月份的1466PPM到8月份降低到平均600PPM。

方案三:重新制作了檢驗標準并且集中教育員工,對IC偏移不良的檢驗標準進行重新考核,合格上崗。

我們使用改善后的新PCB和網板檢驗方法進行生產一個月后,發現由于IC偏移的不良率在自工程上由原來的1466PPM降低為220PPM,客戶投訴率由原來的565PPM降低為22PPM。

我們將此檢驗方法標準化并更新作業指導書,使之有效的對生產進行指導。

經過了近兩個半月的跟蹤,該種改善效果非常穩定,得到了外部顧客的好評使我們成功接到BN產品訂單。每年可為公司增加創收485萬元,同時并沒有引起其它不良的問題。

作者簡介

陸海娟(1978-)女,江蘇,本科,工程師,研究方向:質量體系管理。

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