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φ50~φ80mm圓鋼提高作業(yè)率的生產(chǎn)實(shí)踐

2013-08-15 00:54:54李國(guó)茂
山東工業(yè)技術(shù) 2013年15期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

李國(guó)茂

(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 特鋼分公司,內(nèi)蒙古 包頭014010)

0 前言

特鋼分公司連軋生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力為85 萬(wàn)t, 主要軋鋼設(shè)備有Φ850×1 二輥可逆式開(kāi)坯機(jī)機(jī),Φ700×3 平立交替中軋機(jī)組,Φ550×4平立交替精軋機(jī)組,主要生產(chǎn)φ50~φ250mm 規(guī)格的圓鋼,主要品種有碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、齒輪鋼等。 長(zhǎng)期以來(lái),φ50~φ80 圓鋼生產(chǎn)中事故較多,彎鋼較多,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低,成材率低,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也嚴(yán)重影響各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提高。 因此決定對(duì)φ50~φ80 圓鋼生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)。

1 造成生產(chǎn)率低的主要原因

1.1 加熱爐區(qū)域的設(shè)備的影響因素

(1)上料輥道轉(zhuǎn)速慢、輥身短、影響裝爐速度,從而減少小時(shí)產(chǎn)量。

(2)裝爐料坯之間間隙過(guò)大,造成空步距的產(chǎn)生,影響加熱爐的生產(chǎn)率。

1.2 Φ850 軋機(jī)設(shè)備穩(wěn)定性差

首先軋輥軸承座與瓦胎由于長(zhǎng)期使用嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致其配合間隙過(guò)大,軋制時(shí)容易產(chǎn)生扭鋼。其次,軋輥軸承座與軋輥牌坊滑板之間由于長(zhǎng)期使用嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致其配合間隙過(guò)大。 這都容易產(chǎn)生扭鋼。

1.3 連軋機(jī)組的工藝不穩(wěn)定

(1)連軋區(qū)域φ550 軋機(jī)由于使用年限長(zhǎng),導(dǎo)致軋機(jī)彈跳大、穩(wěn)定性差,造成產(chǎn)品尺寸不穩(wěn)定。

(2)成品經(jīng)常出現(xiàn)耳子、錯(cuò)牙等質(zhì)量問(wèn)題。

(3)生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定。

1.4 橫移設(shè)備的穩(wěn)定性差

(1)橫移小車(chē)體擺臂容易松動(dòng),推鋼時(shí)導(dǎo)致彎鋼產(chǎn)生。

(2)橫移輥道比蓋板高,并且蓋板高低不平,有焊肉,容易產(chǎn)生刮傷及彎鋼。

(3)橫移蓋板西側(cè)輥道邊子高低不平,上鋼時(shí),鋼坯如果推的靠西,過(guò)鋼時(shí)容易造成刮傷。

1.5 熱鋸區(qū)域的設(shè)備穩(wěn)定性差

(1)輥道高度不一致,輥道軸承碎,更換不及時(shí),容易造成輥道抱死,導(dǎo)致鋼運(yùn)行速度減慢,影響小時(shí)產(chǎn)量。

(2)2m 鋸后輥道與輥道邊子之間間隙過(guò)大,在輸送小規(guī)格圓鋼過(guò)程中,容易造成卡鋼。

(3)我廠軋制的品種規(guī)格多、定尺長(zhǎng)度變化較多,每次使用移動(dòng)鋸,都需要移動(dòng)鋸口,而下一個(gè)品種或定尺又無(wú)法使用,每次都需要變動(dòng)制作鋸口,這樣又費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,而且還耽誤生產(chǎn)時(shí)間。

2 提高作業(yè)率采取的措施

通過(guò)對(duì)相關(guān)制約因素進(jìn)行改進(jìn),挖掘設(shè)備的潛力,從而提高小圓的作業(yè)率的目的。

2.1 加熱爐區(qū)域設(shè)備改進(jìn)

(1)將上料輥道整體改造,電機(jī)功率加大提高滾道轉(zhuǎn)速,輥?zhàn)蛹娱L(zhǎng),軸頭加粗,基礎(chǔ)找平,大大提高了上料輥道的承載能力和轉(zhuǎn)速。 從而提高了軋制小規(guī)格圓鋼的原料坯裝爐速度。

(2)在加熱爐爐尾兩根動(dòng)梁上加斜鐵。減少了裝爐料坯的空步距,增加爐內(nèi)有效裝鋼量,進(jìn)而提高了加熱爐生產(chǎn)效率。

2.2 改進(jìn)連軋機(jī)生產(chǎn)工藝

(1)規(guī)圓工藝的應(yīng)用。 連軋由原來(lái)7 架軋機(jī)出成品改為6 架軋機(jī)出成品,7V 車(chē)改為規(guī)圓孔型。 規(guī)圓孔型應(yīng)用之后,φ50~φ80 圓鋼錯(cuò)牙、耳子等質(zhì)量問(wèn)題明顯減少,調(diào)整時(shí)間大幅度縮減,增加了有效生產(chǎn)時(shí)間,使班產(chǎn)及一次合格率都得到明顯提高。

(2)我廠原來(lái)的成品孔型設(shè)計(jì)時(shí)槽口為圓弧連接,現(xiàn)改為直線連接。 增加孔型槽口寬度,增加軋件在孔型中的寬展空間,減少錯(cuò)牙、耳子的產(chǎn)生,提高了成材率。

(3)導(dǎo)衛(wèi)的適配。 將連軋4H、6H 軋機(jī)進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)由原來(lái)的滑動(dòng)導(dǎo)衛(wèi)改為滾動(dòng)導(dǎo)衛(wèi),加強(qiáng)導(dǎo)衛(wèi)的扶持作用,減少刮傷、扭轉(zhuǎn)等缺陷[1]。從而減少調(diào)整時(shí)間,提高了小時(shí)產(chǎn)量。 同時(shí)也提高了一次合格率。

2.3 改進(jìn)橫移區(qū)域設(shè)備

(1)對(duì)橫移小車(chē)車(chē)體進(jìn)行小改小革,統(tǒng)一在車(chē)體上焊上擋板。這樣在推鋼時(shí)就不會(huì)產(chǎn)生彎鋼,使生產(chǎn)順暢。

(2)橫移蓋板增加滑道,橫移輥道比蓋板高,并且蓋板高低不平,有焊肉,容易產(chǎn)生刮傷及彎鋼。 在連軋機(jī)后輥道與熱鋸前輥道之間焊接滑道,以上問(wèn)題得到解決。

(3)橫移蓋板西側(cè)輥道邊子高低不平,上鋼時(shí)鋼坯如果推的靠西,走鋼時(shí)容易造成刮傷。 在橫移蓋板西側(cè)輥道邊子上加導(dǎo)輪,減少刮傷的產(chǎn)生,使鋼坯在輥道上運(yùn)行通暢。

2.4 熱鋸區(qū)域設(shè)備改進(jìn)

(1)改造移動(dòng)鋸鋸口

將移動(dòng)鋸鋸口改造為多個(gè)鋸口并列,為移動(dòng)鋸設(shè)立多個(gè)不同位置的鋸口。改造后增加了移動(dòng)鋸的使用效率。既適應(yīng)了生產(chǎn)的需要,又節(jié)約了時(shí)間,從而提高了生產(chǎn)效率。

(2)切頭漏斗改造

原有2m 固定鋸下料口窄小且坡度不夠大, 隨著產(chǎn)量的不斷增加,熱鋸切頭很容易堵塞下料口,既影響小時(shí)產(chǎn)量又增加職工勞動(dòng)強(qiáng)度。 把原有下料口加寬加大,坡度變陡,鋼板加厚,利用切頭的慣性掉入切頭槽。 減少多余勞動(dòng)時(shí)間,從而增加了小時(shí)產(chǎn)量。

(3)定尺碰頭

我廠軋制鋼球料,定尺比較短,定尺機(jī)走到頭,定尺調(diào)不出來(lái)。 我們做了一個(gè)活動(dòng)的小碰頭,在軋制短料時(shí)放上去,這樣定尺就能順利的調(diào)出來(lái)了。解決了我廠定尺機(jī)的不足,保證定尺長(zhǎng)度,滿足了我廠軋制的需求。

(4)弧形鋼板的安裝

在軋制小圓時(shí),軋制速度快,而且多支鋼同時(shí)切,這樣在鋼運(yùn)輸過(guò)程中容易分開(kāi),在兩米鋸后容易掉到輥?zhàn)雍洼伒肋呑又g,造成卡鋼,影響產(chǎn)量。 在輥道邊子和輥?zhàn)又g焊一塊與輥?zhàn)右粯踊《鹊幕⌒舞F板。 解決了輥?zhàn)雍洼伒肋呑拥目ㄤ搯?wèn)題,減少了事故時(shí)間,提高了產(chǎn)量。

3 改進(jìn)效果

工藝優(yōu)化以及設(shè)備改進(jìn)后,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,達(dá)到了預(yù)計(jì)效果。近半年來(lái),生產(chǎn)順行,生產(chǎn)效率大大提高,工藝過(guò)程穩(wěn)定,成品尺寸良好,產(chǎn)品質(zhì)量大大改觀;同時(shí)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,各項(xiàng)成本消耗指標(biāo)降低,改造達(dá)到了預(yù)期的效果。 φ50~φ80 圓鋼產(chǎn)量和質(zhì)量均得到提高, 產(chǎn)品的一次合格率從2013 年一季度94.3%提高到現(xiàn)在的95.78%。滿足了用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求,增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

[1]翁宇慶.軋鋼新技術(shù)3000 問(wèn)[M].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2003.

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