劉洋(盤錦市環境科學研究院124010)
達標外排污水經過深度處理后回用于工業生產、 農業灌溉甚至生活用水,這也是有效緩解水資源危機的重要途徑之一。 目前,除了回用注汽鍋爐的離子交換技術外,有效的深度處理方法還有冷凍、蒸餾、油膜等。
利用油膜對油田中含油污水進行深度處理的方法包含:超濾、微濾、電滲析、反滲透及納濾等。 蒸餾一般可以劃分為壓氣蒸餾、多效蒸餾及多級蒸發等多個種類,在荷蘭、中東和德國等國家,多應用這種方法對油田的污水進行處理,從而進一步實現污水回用。 冷凍指的是應用鹽水凝固點高于純水這一特性開展脫鹽工藝。 開始,先將采出的純水水溫降至低于0℃,這時,水體表面會形成薄冰,然后,當環境的氣溫高于0℃時,冰就會融化變成水,進行使用。 通常油田采用的方法為自然冷凍。
大港油田集團公司污水深度處理回用工程項目, 用以解決該公司熱電廠、煅燒焦和聚丙烯三大興建項目的用水問題。 采油污水處理達標后與生活污水混合經過水解-曝氣生物濾池-混凝沉淀過濾工藝的預處理,再采用“雙膜法”污水深度處理技術,出水可用于熱電廠鍋爐補給水、煅燒焦和聚丙烯項目工藝用水。
國外有的公司通過構造濕地同反滲透方法結合的工藝,處理了含鹽濃度較高的油田回采水。 其大致過程為:開采出的水經過聚乙烯材質的過濾設備,對交換的離子進行軟化,再經過濾膜為0.45μm 的聚乙烯過濾設備, 在反滲透處理裝置中完成反應,與構造濕地相結合,最后完成出水。 經過此種工藝處理的污水,其水體的毒性明顯下降,含鹽量降低96%,電導率下降98%,基本滿足排放及灌溉的相關指標, 也給處理油田出水提供了一條可行性途徑。
對注蒸汽用水,要符合《稠油油田采出水用于蒸汽發生器給水處理設計規范》SY/T0097—2000 的要求。 在石油行業,蒸汽發生器也稱為注汽鍋爐。 與其他用途的鍋爐不同,注汽鍋爐產生的蒸汽干度較低,一般在80%左右,蒸汽壓力在30MPa 左右。 為了驗證是否可以放寬采出水作為注汽鍋爐水源時硅的含量標準,國內外均進行了一些工業規模的試驗,得出的基本結論是:當水中含鐵濃度及硬度處于較低的情況,那么,高二氧化硫及高水質監測設備就不會發生鹽積累的情況。 但是,到目前為止,還沒有公認的、經過生產運行驗證的結論。
依據稠油水體對鍋爐的損害情況進行細致考量, 同時針對油田蒸汽設備對水體質量的標準, 對不同類別的污染物采用不同的處理方法。 包含:優先強化及分段強化兩種。 優先強化指的是在前段進行去油處理,在后段進行過濾處理。 前段的去油處理一般應用斜板隔油池、調節池及氣浮池,同時加入一定的處理藥劑,把大量的懸浮物、油、化學需氧量等除去,并且可以去除部分硫化物及亞鐵;分段強化就是基于前部去油基礎上,進一步去除油、懸浮物和總鐵,另外,由于樹脂交換離子對SiO2 的處理性能較弱, 就應在開展樹脂離子交換前先使SiO2 的濃度降至45mg/L。 所以,在開展樹脂離子交換前,應確保鐵濃度、懸浮物、油等標準符合蒸汽設備給水需求。
最近幾年,對于處理高礦化的油田污水,大多采用多效蒸發的處理工藝,在我國勝利油田的濱南站,就第一次應用多效蒸發工藝嘗試處理稠油污水, 并且處理后的水質基本符合熱采鍋爐的用水指標,另外,也符合工業冷水及母液配置水質指標。 但是,因為其尾端排出的蒸汽不能進行回收,導致消耗熱能,運行資金投入較高。
2.3、案例分析
目前遼河油田污水回用鍋爐處理工程現有7 座, 總設計規模為8.1×104 m3/d,污水回用熱采鍋爐共160 臺,污水回用熱采鍋爐注汽量共4.5×104 m3/d。 遼河油田根據自身稠油污水的特點,確定了污水深度處理的典型流程。
由于藥劑除硅運行成本較高,而且容易導致后續工藝結垢,因此遼河油田開始試用不除硅污水回用鍋爐技術。 首先通過鍋爐平穩運行控制技術,保證鍋爐壓力、溫度及干度穩定,確保鍋爐平穩運行,然后利用水質控制技術,將二級大孔弱酸樹脂更換為新型樹脂,深度去除微量二價/三價鈣、鎂、鐵等結垢離子,出水濃度控制在20ppb 以下。 在鍋爐安全運行的前提下,可以提高污水回用鍋爐的二氧化硅濃度,甚至不除硅。 從2011 年8 月1 日起,歡四聯污水深度處理站停止了除硅工藝。 在鍋爐定期清洗的基礎上, 工藝運行正常, 而且節省了投加藥劑和硅泥的處理成本。
此外,膜技術的大規模應用為水處理行業帶來發展前景,用“超濾與反滲透相結合的方法”作為“雙模”處理的中心,替換了以往離子互換的模式。 勝利油田的處理速率為2500m/d,共投入資金420 多萬,成本運行費用為2.3 元/m?。多余的含油污水深度處理后回用注汽鍋爐給水,實現水的循環利用。
大量的采油廢水經處理后達到工藝要求后回用, 不但避免無效回灌對地層及地下水系造成的不必要的影響, 減少環境污染,又能夠使用污水中的熱能,減少鍋爐的能源損耗,并且減少水資源消耗,有助于延緩當地供水緊缺問題。
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